重钢车间关于2024年管理评审计划的反馈。
一. 年度目标计划24000吨。
1. 是根据安徽事业部年度目标计划9万吨进行分解的,与公司的经营思路相一致,比较合理和适宜。
2. 目标完成接近2.3万吨。
计划量未能完成是因为今年3月4月重钢任务不足、生产轻钢,10月重钢产品结构复杂,焊接量大,车间一时间不能招聘到大量的焊工,10月份只完成了1600吨,为全年造成很大的产能缺口,其余有几个月因为产品结构类型不好,没有批量的重钢结构做,生产不能形成连续性,导致月度计划2000吨任务达不到。最终导致年度目标完成率94.5 %。
二. 人员资源的有效性,适宜性,充分性。
1. 根据重钢车间的产品结构,公司把前后工段合成一个车间,并分成三个班,准备、重。
一、重二,精简了管理的层级。目前组织层级:主任1名、副主任1名、大班长3人,统计员1人、实习大学生1名;组长20人;车间共有一线计产员工103人。
岗位比较合理,职责明确。各级管理人员的履职能力基本满足生产需求。今后需要进行综合管理素质:
人员组织、沟通、协调能力、方法的培训。一线员工的人数不足,计划重钢生产人员达到130人,团队建设将是我车间今后的重点工作,招聘人员的方法1、员工介绍,车间给予一定的奖励,2、其他行业的转行如造船厂焊工,3、临时工的转正。
2. 企业的文化教育不到位、管理制度宣讲不彻底,没有让员工充分接受精工的企业文化。造成员工忠诚度不高,使重钢先后有两位车间主任离职,同时带走了一批熟练工,现有的员工业务技能不够,有时难以满足工作要求,同时拼装、焊接工序人员培训不到位,培训的周期过长,再者,员工年龄严重偏大,平均年龄40.
6岁接受速度慢,一线员工严重青黄不接,新员工又不能主动要求学习和进步,安于目前的现状,管理人员的培训水平差,不能快速组建班组,由于班组建设滞后,各班组长的工作激情还没有从分调动起来,班组管理不能有效开展,担心员工离职不敢大胆管理,管理方法简单,粗暴,没有服务好员工,使员工和管理者形成对立面,没有进入和谐、高效的团队序列。对策1、开展师带徒一对一传帮带2、开展技能培训,有焊接技师进行实践技术培训,3、有车间开展拼装、焊接的理论培训,4、车间开展员工的素质教育,5、对无任何基础的新员工开展循序渐进的岗位轮岗培训,5、进行工资分配制度的改革让班组的细胞强大,让班组长把团队建设也放在工作的重心。
3. 员工离职的主要原因是:部分同行短期高薪挖人;钢构制作的辛苦、工作环境差、时间长劳动强度大,新员工身体难以适应;少部分人考虑转行,不想从事钢构工作,沟通不畅,在班组心情不愉快,技术好的新员工不能享受公司的福利。
对策:1、改善工作环境,做好准备工作,缩短劳动时间,2、进行工艺改善,提高生产效率,缩短劳动时间,3、发挥设备功能的最大化,用设备代替人工,降低员工的劳动强度,4、对技术好的新员工开展绿色通道,尽快享受公司福利。
4. 新员工对岗位的匹配度不是太高,前期的培训无法满足生产岗位的需求,今后还要进行更加细化的培训,具体要求掌握的基本技能和知识---应知、应会,从简单工序向技术岗位发展。
5. 员工关注的热点:考勤、工时、奖罚三公开,做到公平、公正、公开分配合理透明,得到应有的尊重;工价随市场进行同步**,保证可支配的收入不减少。
今年员工对公司的关爱员工:后勤、食堂、福利、领导态度、管理能力、现场环境还是较满意。对工资的收入希望值较高,不太满意。
三. 工厂内部的设备 :
1. 部分设备老化了,有的已没有修复的价值,随着科技的进步,新设备已更新换代了,需要及时进行设备的技改,如:增加坡口机、此机开坡口后焊接合格率高,员工可单面焊双面成型,如增加液压设备,对异性构件配件的折弯,或者对小截面箱型的变型校正,效果良好。
2. 安全方面的管控今年较好,有了较大的改进,也取得了一些进步。员工的防范技能得到提高,主要是新员工进行**培训,同时进行现场的实时培训,效果较好,特别是开展12分考核制,逐渐改变员工的不良习惯,慢慢养成良好的安全习惯,从而形成精工特有的安全文化。
四. 生产管理。
1. 车间生产管理相对稳定,但计划的实现率不高,主要是计划受影响较多。对落实执行不到位,分析、考核没深入,根本的原因是解决问题缺少具体可行的措施。同时插单、图纸变更给车间计划执行造成困难,特别是工序日计划未有效进行。
车间现加强对工序日计划完成情况的有效考核,从人、机、料、环、法对原因进行及时分析,及时采取措施。
2. 计划员没有进一步跟踪到班组,对构件的跟踪没有从过程进行协调,解决,把问题抛给后续工序解决,没有预见性的防止问题的发生,而是进行救火,现场沟通不彻底,不明确,生产计划和现场不能配套,要的没有生产,不需要的生产出来。
3. 成本管理。由于采取了一些新工艺、方法、使成本有所下降,同时不断的成本意识的教育,使员工有了成本意识,但还要长期进行检查考核才能形成习惯,需要各级同步管控。由于设备配件使用较好配件及开展有效的。
一、二、**保养,特别是清扫、润滑、紧固工作做得较好设备维修成本有所下降,由于持续开展气体检查,气体消耗有所下降,但钢板利用率居高不下,原因:1、钢板定宽没有有效进行,2、配件共边未能有效进行,3、余料使用特别是重钢余料不能有效消耗,建议从排料开始控制,如内格板,重钢需要的无孔配件均可让重钢加工,4、对使用、消耗余料的给予奖励。
4. 质量意识有了较大的改进,主要是领导、质检人员的高度负责,严格把关,影响到员工的思想,质量负责人对员工进行定期的理论和实践的培训,同时车间持续开展的自查自纠及每周一个重点改善活动,为质量的提升做出了贡献,对过程控制有了很大的认同,下道工序拒绝使用上道工序不合格产品逐渐形成,产品质量是制造出来的已达成共识,特别是box等设备的定人定机工作,使箱型主焊缝成型良好,拼装工序坡口打磨到位,确保了焊接合格率的提升。
5. 生产配套:由于配件加工未实现单件配送,造成车间寻找配件的时间浪费,同时配件堆放过多,员工寻找难,就进行改用,造成配件缺少和多余。建议开展单件配送。
6. 图纸的频繁变更给生产造成极大的障碍,工艺人员不能提前进行工艺指导,车间摸索出的工艺不能及时进行总结后来指导生产,当总结出来后,已经形成一定的批量,加之工艺人员到现场指导生产的时间太少,不能先有成熟的工艺来指导生产,从而影响产品流速。
重钢车间。
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