在党委厂部的正确领导下,2024年一电解车间全体员工克服困难,团结一心,紧围绕公司奋斗目标,齐心协力,顽强进取,不断强化车间生产管理工作。围绕如何进一步提高车间管理水平、降低生产成本等工作目标,高效的解决生产管理**现得各种问题,积极进行各项技术改造,促进了车间各项工作的健康持续发展,圆满完成了一年的生产任务,现将2024年的工作情况总结如下:
一、安全就是效益,稳定才能发展。
1、坚持“安全第。
一、预防为主”的安全方针,车间在搞好职工安全培训的基础上,严格执行安全作业票制度,定期开展安全应急预案演练,始终把安全生产工作作为车间头等大事来抓,安全稳定就是效益的管理理念深入人心。
2、提高装置本质化安全水平,隐患不过夜,跑冒滴漏就是事故。
3、车间加强对各类消防、应急器材管理,并定期进行维保、更换、补充,应急器材真正起到备用作用,对各岗位灭火器进行系统检查,保证各类安全设施起到备用做用;通过班前会讲安全,平时布置安全作业,检修制定安全措施等,不断提高员工的安全责任意识。
4、在保证安全的同时,提高广大职工环保意识,杜绝含盐含油废水的外排,氯氢岗位新上隔油池,确保无含油废水外排。
5、定期开展安全培训和应急预案演练,提高职工操作技能和安全技能,保证了生产的安全稳定。
通过以上工作的开展,职工的安全意识、操作技能、自我防护意识和能力普遍提高和增强。
二、集思广益、降本增效,技术改造工作大力推进。
1、纯水系统并网。一期、二期纯水膜组独立使用,任何一膜组出现故障,阴、阳及混床也起不到作用。在一期中间泵c出口至循环水处加一个阀门,把旧膜组水打至新中间水箱。
当新膜组出现问题时,可以开2台小膜组,将二期塔作为一期混床的备用,稳定生产。
2、外排浓水指标超标,影响环保。为此,将新、旧膜组浓水**。改造后地沟浓水管道去废水池打往一次盐水化盐,同时新膜组浓水接到消防水管道上代替一次水,浓水化盐节约了水成本,达到了浓水不外排的目的。
3、脱硝洗板工艺改造。脱硝系统清洗板5、板6换热器使用热水泵清洗,在清洗工程中,需人工去开关阀门,先开启一期脱氯水阀门到热水缓冲罐内,再开启热水泵进行洗板。改造后,可以不使用热水泵,通过关闭一期脱氯水进沉降器自动阀阀门,使一期脱氯水进入板5、板6,达到清洗板换的目的,节约了电费,同时节省了泵的备件费用,年节约费用2万余元,并避免了由于热水泵损坏无法洗板的问题,保证了指标正常。
2024年5月份将洗板回水管道改至沉降器,不用使用**水泵打至沉降器,降低了**水泵的负荷。
4、氢压机含油废水处理高压机运行中4级、5级气缸注油经过各级吹除阀吹除过程中有部分油和水排入地沟,地沟放入吸油棉进行吸油处理效果不佳。在高压厂房后院挖宽1米深1米的水池,水池中间加铁板铁板底部不要焊接有空隙,水从空隙排出油污浮至水面,岗位人员定期放入吸油棉定期更换新的吸油棉,吸收不了的油污用水勺摇出倒入收集桶,收集桶满后放至仓库收油处高压及1至5吹吹除总阀汇总至隔油池。
5、一期树脂塔三塔工艺投用。一期树脂塔三塔工艺自11月23日投用,运行指标较好,预计再生周期由原先的2天延长至5-6天,可以有效的节约盐酸、烧碱及纯水的消耗。降低运行费用。
三、加强设备管理,保证生产稳定运行。
1、加强全员设备管理,建立健全了各种台帐。加强设备的维护保养工作,强化全时段巡检的责任理念,提高员工责任心。每周一定期进行设备切换,特殊重要的设备加密切换频次,做到设备隐患早发现、早整改,设备故障检修不过夜,备用设备起到备用作用,为装置稳定运行奠定基础。
同时加大了特种设备的管控力度,更新特种设备管理台帐,严格按照特种设备管理规范,对特种设备进行管理,确保每台特种设备都在有效检验期内。
2、加强三费管理,精打细算抓生产。车间严格控制备品备件费、辅材费和工时费的管理,并制定相应措施确保三项费用的管理更加经济精细。①备品备件费,车间预留10%,其余全部分配至班组,节余或超出均按10%进行奖励或扣罚;②辅材费,车间全部分配至班组,节余或超出部分等额进行奖罚;③工时费,按标准工时分配至各班组,为激发虚拟检修班组积极性,车间将工时由40元/个提至60元/个,同时车间实行内部招标,有效的调动了广大职工的积极性。
2024年9月开始,厂部将三费**,车间每周定期统计工作量,上报生产管理科,进行落实。
3、氢压机的管理。氢压机运行稳定是氯碱厂盈利的关键因素,目前,氢压机运行不稳定,频繁出现问题,且备件费用较高,是目前车间管理的重点。下步加强氢压机备品备件替代工作,减少费用。
四、积极组织大修,消除系统隐患,确保装置安全稳定运行。
2024年9月12-13日车间组织一期进行检修,消除了脱氯水系统漏点,新树脂塔管道预留开口,分厂10月2-5日组织了年度系统检修,检修了沉降器,疏通了后反应罐内部,处理了氢气水封及氢气冷却器漏点,2次检修整体组织比较成功,整个过程未出现安全事故,基本上按照要求完成了检修,同时盐水系统平衡提前做好的准备,但也存在考虑不周的地方,一是系统组织还不够精细,部分检修项目比较混乱,二是部分项目预想**不到位,考虑不周,未能提前判断出可能出现的问题,如沉降器的处理,氢气冷却器漏点,三是安全管理还需进一步加强,在检修过程中,部分人员特别是外委人员安全防护穿戴不规范。
五、打牢基础,勇攀高峰。
车间狠抓基础管理工作,通过相应的标准量化考核措施,保证了车间各项工作有条不紊的开展。①正向激励,提高现场管理水平。车间通过月度竞赛评比,每周二定期检查等方式,激发员工积极性,无论是现场漏点消除、结晶清理还是设备卫生都有了很大程度的提高。
加强现场定置管理和责任分工,做到事事有人管,事事有人问。②绿化也与绩效挂钩。绿化考核,车间按0.
2元/平方奖励金额分配至各班组,班组负责分配到个人。③稿件考核与班长进行挂钩考核,根据完成情况对班长进行考核或奖励。④合理化建议、安全隐患分厂奖励金额车间进行二次奖励,提高职工积极性。
⑤由于生产需要,车间安排班组加班或借工等,车间按50元/天奖励至班组,由班组分配至个人。
总之,通过绩效考核的手段调动起每一名职工的积极性,把企业的事当成自己的事。每一名职工尽心尽力尽责,汇众人之智,共度难关,扭亏为盈,为企业的发展贡献自己的力量。
六、完善规章制度,加强班组建设,基础管理工作不断夯实。
2024年一电解车间对各项管理制度重新进行了梳理修订,并下发各岗位,加强专业工作的指导检查,充分发挥管理技术人员的作用,保证生产稳定运行。
加强班组管理,提高车间管理水平。在日常工作中,按照要求加强班组建设,各班组以争创“安全干净”为目标,积极加强班组的各项工作,氯氢班于8月份获得了优秀“安全干净”班组称号,电解班于10月份获得了优秀“安全干净”班组称号,加强员工教育培训,提高员工操作技能和各项综合素质,2017一电解车间组织了盐水班漏点处理、电解槽泄漏等演练为企业的进一步发展奠定了基础。
七、强基固本工作。
为深入贯彻落实***、***关于安全环保质量的一系列重要决策部署,根据中铝、山铝及分厂**公司《关于开展安全环保质量“全面大动员、全面大清查、全面大整改”强基固本行动的通知》的统一安排和部署,一电解车间起草了车间强基固本实施方案,根据方案有序进行,车间召开了强基固本动员大会,定期组织骨干培训,召开会议讨论,充分调动职工积极性,展开大清查、大整改活动。
2024年工作打算。
1、继续加强车间、班组管理,不断完善绩效考核制度。
2、加强安全管理工作及相关基础资料的完善,将一切事故隐患消除在萌芽状态,保证装置的安全稳定。
3、盐场搬迁至厂内,厂内盐场进行覆盖。
4、更换部分到期的盐水过滤膜及纯水膜组,保证生产指标运行正常。
5、对电解槽b槽进行改造,降低生产成本。
6、更换脱硝系统膜组,降低硫酸钠指标。
7、加强员工培训,一个企业,员工素质的高低,直接关系到企业的发展、改革和稳定,关系到企业在激烈的市场经济竞争中的胜负。
岗位职工操作技能参差不齐,为尽快提高职工操作水平。
8、加强设备管理,生产是吃设备饭的,设备出现问题了,生产将无法进行,因此设备管理至关重要。定期(每周一)进行设备切换,备用设备起到备用做用;加强设备维护保养,只有紧固、润滑到位,设备运用起来才得心应手。目前关键是氢压机的维修,下步要从根本上解决氢压机损坏的问题,同时加快备品备件的替代。
9、加强党建工作,抓住员工思想,解决员工后顾之忧,为生产保驾护航。
一电解车间。
2024年11月28日。
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