作者:班华。
**:《中国科技博览》2023年第02期。
摘要:2023年,随着创先争优、比学赶帮超暨精细管理深化年主题活动的深入开展,为实现创新作为,为打造世界一流,实现率先发展的愿景目标,油田上下对标世界一流,加快技术进步,推进精细管理。随着油区开发时间的推移,输油设备及管线都出现老化严重的现象,高耗低效的问题也逐渐显现,以前粗放式的管理模式已经完全落伍,精细设备管理已势在必行。
多年来的实践证明,进一步加强和改善对设备管理工作的领导,完善设备管理组织体系建设,夯实设备管理的各项基础工作,能够充分挖掘现有设备资源潜力,努力提高设备的使用效益,从而达到安全生产、降耗增效的目的。现河采油一矿史南联合站全员参与,精细管理,通过分时段精细调节分离器分水水量,达到提高外输液量温度、降低外输液量、提高污水回注水量,同时提出并实施了注水泵拆级,达到很好的节能降耗、降本增效的目的。
主题词: 精细管理分时段调节分水拆级降本增效。
分类号:th186
一、精心组织,深化落实,精细化管理扎实有效。
作为一个包含油气集输、注水站及污水站的泵站,管理着80多台泵类设备,负担着每天近8000方液量的处理任务,如何管理、如何节能降耗、清洁生产一直是该站工作的重点。该泵站以岗检活动为基础,将“精细化设备管理深化年”主题活动与“本质安全化”贯穿于各项工作的全过程,并通过“精细化管理”与“本质安全化”的有机结合和互推互动,推进了整体设备管理水平再上新台阶。
大力加强设备管理创新,做大做强管理体制。创新是推动基层设备管理不断发展的动力和源泉。今年以来,史南联把“精细化设备管理深化年”活动贯穿于基层设备管理的全过程,通过总结管理经验、着眼长远发展目标,深度提炼、丰富本站的管理方法和管理机制,并在实践中逐步完善。
史南联以实施“自发工作、自我管理、自励提升、自主创新”为内容的“四自”管理为核心,以推行“工作日清制”为抓手,建立“工作日清台账”,将责任落实到岗位、到个人,小问题当天解决,确保整改不过夜;岗位解决不了的问题,站领导安排人员组织解决或通过协调上级有关部门帮助解决,保证各项问题件件都有安排、有措施、有落实。加强“工作日清制”的监督力度,进一步明确检查人员的责、权、利,杜绝了检查人员**现的制度执行不严、标准不统一的现象,加大了对岗位职工制度执行的检查和考核力度。 “工作日清制”的完善,使该站干部职工有了压力,有了责任,充分调动了各方面的积极因素,上标准岗、干标准活、交标准班成为干部职工的自觉行动,保证了日常工作的顺利完成,基础管理水平稳步提高。
强化设备隐患整改落实,推进本质安全化生产。史南联认真落实“三个一”的设备安全管理措施,即每周组织一次设备安全大检查、每周进行一次设备标准化操作培训,每月组织一次设备应知应会知识考核,实现了设备安全生产的全过程管理。结合夏季安全生产特点,史南联按照“雨季八防”“冬季六防”的要求,分别制定了《夏季设备安全生产措施》和《冬季设备安全生产措施》,对夏季和冬季设备安全生产的内容和措施进一步明确。
针对今年工程项目施工动火多、难度大等困难,严格执行工业动火各项管理规定,从现场办公、动火审批、方案制定、组织施工等各方面精心安排,周密部署,不断加大施工队伍和施工现场的管理和监控力度,保证安全施工、安全生产。把狠反“习惯性违章”作为设备安全操作的核心内容,以“中国石化集团公司设备大检查”和“ 设备‘三零三化’百日竞赛活动”为契机,开展了“十个一”系列活动,“查隐患、抓整改;反违章、保安全”成为职工的自觉行动,形成了浓厚的安全文化氛围。
强化教育培训落实,全面提升职工安全技能。把提升职工的安全操作技能作为实现设备“本质安全化”的重要内容,先后在岗位练兵上实行设备安全“每日一题”,便于职工熟练掌握岗位设备安全应知应会内容,提高了职工的安全意识;组织了安全知识答题活动,使职工在潜移默化中掌握了安全生产法律法规和设备应知应会知识;推广了“三在岗”培训和“场景教学”培训,举办了“清洁生产”、“5s管理”培训班,有效提高了职工的环保意识和设备管理水平。
二、强基固本,上下协调,设备管理水平持续提升。
强基方可固本,根深才能叶茂。 “设备安全本质化”创建活动,为史南联的持续稳定发展注入了不竭的动力。为使设备 “本质安全化”水平进一步提升,该站将自查自改与上级领导督导检查相结合,强化了设备隐患的自查自改力度,有效地消除了低、老、坏和“三违”现象。
定期对查出的各类问题和设备安全隐患按abc分类汇总,对有条件解决和整改的,以隐患通知书的形式下发到班组,限期进行整改;属**整改的问题,建立设备安全隐患档案,由专人负责,统一安排解决;需要采油厂帮助解决的,在上报采油厂业务部门的基础上,制定出相应的防范和监控措施,实现了隐患整改与治理有措施、有落实。确保了泵站生产的安全平稳运行。
三、全员参与,勇于创新,节能降耗效果显著。
坚持把上级领导的要求与生产实际紧密结合在一起,创造性地开展工作,取得了事半功倍的效果。
1、精细分时段外输。由于生产需要,今年以来,这个站外输液量进一步增大,为了最大限度地降低单耗,他们对外输泵排量及温度等各项指标进行了充分论证,实施了变频分时段外输法。发现进站液量增大后,立即调节分离器参数进行大量分水,实现就地分水,就地回注,既缓解了注水站水量不足的矛盾,又减少了油站外输量,降低了电耗。
自分时段调节分水措施实施后,该站**外输单耗已由原来的每立方米0.9 kwh下降到目前的0.77 kwh,而注水站的日注水量由原来的4000立方米增加到了目前的5000立方米,月均注水单耗由调节前的7.
1 kwh/m下降到了6.9 kwh/m,节能降耗效果明显。
2、精细注水调节。今年年初,由于受到管网压力和注水水量的制约,4#注水泵只能靠调节出水闸门的方法来控制注水量,使得泵压和井排干压压差较大,造成一定程度上的高耗低效。技术革新创效小组通过专业查询和研究分析,将该泵进行拆级,由原来的12级拆为10级。
通过跟踪比对发现:该注水泵拆级以后,在注水量相同的情况下,用电量由每天的32640kwh下降为27360kwh,泵压由16mpa下降为13.2mpa,干压保持11mpa不变,电流由152a下降为120a。
由此推算,拆级后的4#注水泵较以前每月可减少用电158400kwh,节约电费11.4万元。
3、精细分离器掺水。为确保**外输温度、降低输差,以往冬季,这个站都采用加热炉循环加热的方式为外输**升温,每年点炉时间5个月、消耗天然气15万方。为了降低能耗,经过多次调节和尝试后,该站采用分离器掺水的方法,用1#分离器内69℃的污水对外输罐进行掺水升温,运行以后,该站在停炉的情况下将外输温度保持在了60度左右。
看似简单的一项工作,操作起来却极不容易,既要控制外输温度,又要控制外输液量、含水和大罐液位,尤其是风雪天气,操作起来更是困难,岗位职工在分离器旁一呆就是一个小时。但付出总有回报,经过全体干部职工的共同努力,仅此一项,一个冬季就节省天然气15万方,经济效益显著。
目前,该站设备管理水平明显提高,有效推进了设备的整体管理水平,为设备的安全生产运行奠定了坚实的基础。各设备都在安全、高效、优质运行,为完成安全生产任务提供了坚实的保证。
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