预制箱梁首件工程2#-2于8月2日开始浇筑砼从15:30开始至23:20点结束。整个浇筑过程用时7小时50分,施工过程顺利。
一、 总体验评。
#-2预制箱梁从钢筋加工安装到砼浇箱梁结束,严格按规范要求组织施工,施工过程并未按《箱梁技术交底》和《首件工程12#-2箱梁预制施工方案》进行,原因为箱梁内模不能开天窗。但各道工序基本能达到预期的要求。从钢筋制作安装、对焊接头和模板的平整度、构件的外形尺寸等各项技术指标合格率均达100%,该箱梁评为优良。
二、 各工序施工及验平情况:
1、 钢筋制作安装。
钢筋制作在钢筋棚内加工成半成品,7月22日运至现场进行成型,再焊接波纹管定位钢筋,直线段为100厘米,曲线段为50厘米。布设波纹管小心保护,用防火布防止电焊火星损坏波纹管。
浇筑砼时,部分地方振捣棒直接振捣波纹管。施工时在波纹管内穿入硬塑料管,并在浇筑完成每段一到两小时开始抽动,防止漏浆导致阻塞。
2、 模板工艺。
模板采用了定型大模板,每边4片,拼缝中间即为横隔板位置,保证了梁表面的平整度。
靠模前,先将模板表面打磨、除锈,使表面平整、光洁。验收合格后开始靠模,调整好角度和尺寸,验收合格后再进内模,调整模内尺寸,使其偏差在规范规定范围内。为防止内模上浮,在内模顶设置了数组钢压件。
支完模后经检测:顶板超出设计厚度3厘米,顶板高低板高差比设计值差1厘米,模板反拱维持在1.7厘米,腹板保护层为2厘米,比设计值小0.5厘米,超出规范要求。
3、 砼浇筑。
砼浇筑前做好准备工件,检查各施工机械是否完好,并开启附着式振捣器空震模板以检查保护层垫块的质量。
准备工作做好后,开始浇筑砼,砼坍落度采用160-200mm。现场检测坍落度为:底板17cm,腹板16cm,顶板为18cm。
砼浇筑顺序为先底板、后腹板,最后顶板的浇筑工艺。现场施工工艺为:先浇底板砼,从南端向北端推进。
由于底板砼从腹板下料,所以浇到13米左右时开始浇筑腹板砼,两侧均匀对称下料,浇筑方向从南向北,由于在第一段的浇注过程中南端顶板下了半斗料,为保证此处混凝土的结合良好,腹板浇注至15米时回头浇注顶板,腹板浇到26米时底板砼浇筑结束,整个浇注过程从南向北推进,浇筑呈阶梯状向前推进。晚上8:00左右浇注到北端头时,由于压低木板未压牢,木板被混凝土顶出两块,此时开始大面积从该处底板压出混凝土,约有一方,处理措施为将渗出的混凝土刮出,并补牢压底木板,整个过程持续了一个半小时。
腹板混凝土下灰时,使用人工插扦下灰,用50插入式振捣,配以平板附着式振捣器振捣,但仅第一段模板采用了附着式振捣器,振捣时间在5秒。
箱梁顶面进行拉毛处理,拉毛方向为横向,不得纵向拉毛。
拆模:在8月3日凌晨1:30开始进行内模的拆除工作,整个内模拆除过程持续到早上8:
00,拆完内模后发现南端第一段低腹板n3钢束对应的预应力管道出出现三处空洞,能伸入手指,4、 砼养生。
采用土工布覆盖浇水养护,浇水次数根据天气情况而定,保持土工布始终处于潮湿状态,第一天顶板覆盖不完整,经整改后,顶板均能覆盖完并保持土工布湿润,但腹板在浇注完第五天才开始洒水养护。
5、 外观检查。
砼表面具有浮绣(支模完成后放置了5天时间,模板表面具有一层浮绣),有少数蜂窝麻面,在与负弯矩对应的位置有两处出现漏水的情况,顶板厚度为26厘米,南端腹板宽度为24厘米,两侧对称,北段腹板宽度为26厘米,两端对称,外观尺寸符合规范要求。
6、 预应力张拉及孔道压浆。
i. 张拉应在砼强度达到设计强度的95%以后方可进行,首件2# -2张拉时砼强度为48mpa 以张拉力进行控制,伸长量校核,现场实测伸长量都在±6%允许范围内,用水准仪观测起拱度值,实测为0.5cm,设计为1.
7cm,将持续对其进行观测。
ii. 现场张拉由张拉施工员指挥,用2台千斤顶,2台油泵对称均匀张拉,并分级张拉,分级为10%σk、20%σk、100%σk。每级张拉都由张拉施工员指挥,同时张拉,保证张拉应力的均匀、对称。
最后一级张拉完成持荷2分钟锚固。
iii. 张拉完成后,锚具端部用水泥浆密封,待有强度后开始压浆。
iv. 压浆方向由北向南,水泥浆稠度为17s,压浆过程很通畅,当出浆口有浓浆冒出时,堵塞出浆口,再压浆,压力为0.7mpa,持续时间不够,以后准备木楔块,压完浆后用木楔块堵上。
三、 存在的问题及解决措施:
1、 存在问题:(1)拉毛程度不够。
2)在梁中部有几处小云斑。
3)气泡过多并出现空洞。
4)腹板表面有浮绣。
5)顶板表面收浆厚度过厚。
6)有4束钢绞线不能穿入波纹管。
7)顶板厚度超出设计值。
2、 原因分析:(1)拉毛程度不够,主要原因是第二次收浆抹面时未能收出浆,拉毛工具为旧笤帚,切割后端头较软,。
2)出现小云斑是振捣棒振捣模板。
3)气泡是由于振捣不密实,出现空洞是由于下灰不顺畅。
4)浮绣是由于模板放置时间过长。
5)收浆厚度过厚,是由于浇注工人为临时调动,对顶板要求不是很熟悉,并且责任心也不够。
6)振捣棒用力向下插、硬塑料管硬度不够等原因造成钢绞线不能穿入。
7)内模南北高,中间低。
解决措施:(1)顶板浇注完成后,在初凝前进行第二次收浆并收出水泥浆,采用硬端旧笤帚拉毛。
2)注意振捣,避免振到模板。
3)内模开天窗从顶板下料浇注底板,振捣采用附着式振捣器配合振捣棒振捣。
4)尽量将支模和浇注之间的时间缩短。
5)对浇注工人进行详细交底后再浇注混凝土,要求严格按照设计要求的尺寸收面。
6)腹板振捣采用附着式振捣器和振捣棒相配合,并在浇注时采用硬度更高的塑料管穿入波纹管。
7)拼装内模时严格控制内模尺寸,在底板焊接内模高度控制钢筋时采用直径较大的钢筋。
3、 小结:
通过首件工程的施工,找出了施工中存在的问题,指导后续施工,加强工人的责任心,精心施工,预制出精品箱梁。
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