经过前期充分的施工准备,右40-2首件在10月27日17:15开始浇筑至21:20结束,跨时4小时5分钟,洒水养生到10月28日早7:
00拆出芯模,下午13:00拆出外模,洒水覆盖养生至今。
施工过程概述:振捣工4人,放灰2人,操作龙门吊1人,平锹2人,协助工1人,外围看守模板1人。
50振捣棒3个,30振捣棒1个,附着式振捣器15个,10t龙门吊一台,罐车2辆。1.5m3灰斗1个及其他辅助工具若干。
浇筑顺序:先从一头向另一头浇筑完底板,放灰,振捣,收光,压模,1小时零40分钟,再次腹板从一头向另一头分阶梯推进浇筑放灰,振捣,1小时30分钟,最后浇筑顶板放灰,振捣,收光拉毛,50分钟。
本片梁从钢筋绑扎安装到波纹管得定位安装,芯模的吊装、外模的安装及顶板筋的绑扎安装直到浇筑等,工序较多,衔接较严密,通过首件梁各道工序施工,使我们看到了施工准备的不足,技术的欠缺以及需要改进的地方:现总结如下:
一、 腹板钢筋施工。
本片梁钢筋种类较多、纵横排列较密、绑扎较多施焊处较少以及保护层较小。特别是腹板箍筋钢筋11号和12号间距均为10.9cm、10.
9~17.9cm,内衬波纹管内径55mm,经计算两边距离均为2.5cm制约了50振动棒的插入。
导致了,振捣不到位,局部出现漏振现象。
改进方法:在箍筋允许偏差范围±10mm、11号和12号改为11.9cm和11.
9~18.9cm,波纹管定位偏差在梁长方向为±30mm、梁高方向为±10mm、经研究决定波纹管梁长方向紧靠箍筋定位,梁高方向定位不变,添加一部30棒配合,解决了振捣不到位、漏振现象。
二、 顶板钢筋与负弯矩波纹管冲突的地方。
负弯矩t2与3号钢筋在同一位置几乎叠加在一起。正好阻碍了振捣棒的插入,改进方法:t2负弯矩波纹管待到腹板砼浇筑上来后再安装后浇筑振捣。
三、 技术力量的欠缺。
底板砼浇筑没有设计压板,导致局部砼底板厚度加厚。
改进方法:底板设计压板,(竹胶板即可)浇筑一段安装压板方可浇筑腹板。增加底板工人人数,振捣工两个、平锹两个,且底板操作工随时和顶板工人保持联系保证砼顺利浇筑和振捣。
在浇筑过程中未按浇筑程序浇筑,分阶梯形,先中间后两边、先底板厚腹板,随意倒料,倒料操作手,业务不熟悉,程序不懂,导致局部砼腹板砼已满底板砼没有充盈,未严格控制其塌落度,砼时干时稀,导致砼浇筑不顺畅,振捣不理想。
改进方法:加强技术力量。增加熟练的振捣手,倒料操作手。严格控制砼塌落度,不达标砼坚持返回重新搅拌。
四、 外观。
1、冷缝。原因分析:
1)梁浇筑时分层、分段时间间隔过长,浇筑上层时,下层已初凝,上层振动棒无法深入到下层砼中,在两层交界面出现的色差现象。
2)浇筑时下层表层形成水泥稀浆,水泥含量大,上层浇筑时振动棒插入深度不够,使得两层交界面出现的色差现象。
3)气温较高,上层没有来得及浇筑,下层已初凝,在两层交界面形成的色差现象。
改进方法:1)控制拌和能力及浇筑时间,尽量减少砼的翻运次数,适当控制砼的浇筑长度,在下层初凝前浇筑上层。
2)浇筑时振动棒插入下层5~10cm。
3)高温时在砼中掺入缓凝剂,延长砼的初凝时间。
2、砂线、砂斑。
原因分析:砼离析或泌水、过振。
改进方法:准确测定砂石料含水率,调整好施工配合比,控制砼和易性满足要求。专人负责振捣 ,不得过振。
3、蜂窝现象;混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
原因分析。1) 混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多;
2) 混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振。
捣不密实;3) 下料不当或下料过高,造成石子砂浆离析,4) 混凝土未分阶梯、分层不料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;
5) 模板缝隙未堵严,水泥浆流失;
6) 钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;
改进方法。1) 认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合,一般在14cm较好。
2) 混凝土下料高度控制在50cm之内较好。
3) 浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振;模板缝堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆。
4、麻面现象;混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。
原因分析。1) 模板表面粗糙或粘附水泥浆渣杂物未清理干净,拆模时强度不到,混凝土表面粘坏。
2) 模板浇水湿润不及时或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;
3) 模板拼缝不严,局部漏浆;
4) 模板隔离剂涂摸不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;
5) 混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
改进方法:模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模板脱模剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;
5、孔洞现象;混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。
原因分析。1) 在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土;
2) 混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。
3) 混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振。
不到,形成松散孔洞;
4)未按顺序振捣砼,产生漏振。
5)混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
改进方法。1) 在钢筋密集处,可采用细石砼浇注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配。
2) 采用正确的振捣方法,严防漏振,a.插入式振捣器采用垂直振捣的方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定的角度,约40°-45°。b.
振捣器插入点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍,振捣器操作时快插慢拔。
3) 控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过50cm。
4) 防止砂、石中混有土块等杂物,发现砼中有杂物,及时清除干净。
5) 加强施工技术管理和质量检查工作。
6、 缺棱掉拐现象:砼局部掉落,棱角有缺陷。
原因分析。1) 模板在浇注砼前未湿润或脱模剂不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板打了吸收,致使砼水化不好,强度降低。
2) 施工时,过早拆除承重模板。
3) 拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
改进方法:模板在灌注砼前充分湿润,涂脱模剂,砼浇注完成后及时浇水养护。拆模时方法不当,用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。
加强成品的保护,对于处在人多、运料等通道处的砼棱角。拆模后可用槽钢等将棱角保护好,并贴有醒目的标语,提醒施工车辆小心碰撞。以免碰损。
冬季砼浇注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。
7、砼构件缺陷修补粗糙,颜色不一致。
原因分析。出现缺陷不分析,修补水泥与构件品牌不同,责任心不强,处理不细致,处理时间不及时。
改进方法:拆模板是要有专人跟踪,发现缺陷及时分析原因,征得监理同意后采取正确的修补措施,处理要及时,处理过的地方应用水砂纸打磨,使其表面平整,色泽一致。
五:管理不到位,监督不力。
由于在9月26日浇筑第一片梁在未经监理和项目同意,施工队擅自拆除模板,不分析原因擅自修饰,存在很大质量隐患,给予报废处理。
1)加强箱梁预制施工技术力量。加强施工队伍管理。制定专项奖罚制度。
2)严格三检程序施工,在经的监理同意认可,才可以下一道工序施工。
以上是箱梁预制后未张拉前得总结,我们吸取教训,总结经验。我们将不断的总结不断改进使之以后生产出来的箱梁成品,各个是精品,各个是优质品。
徐州至明光高速公路十标工程建设项项目。首。件。
箱。梁。预。制。
总。结。
朝阳建设集团****徐明高第十标工程建设项目部。
二0一一年十月。
预制箱梁首件施工总结
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