圆柱墩首件总结报告

发布 2019-06-05 17:46:00 阅读 6737

石太高速lj-9合同圆柱墩首件总结报告。

一、首件目的。

1、通过编制下料通知单,明确下料长度,加强现场管理掌控能力,避免钢筋无序下料产生的浪费,有效控制了钢筋用量,而且保证钢筋焊接接头同心;接头位置正确;加工的钢筋成品质量满足设计和规范要求。

2、通过首件工程,熟悉模板的拼装工艺,为大面积施工提供经验。

3、掌握混凝土的浇筑及振捣方法,摸索墩柱的混凝土浇筑工艺。

4、混凝土灌注过程中,通过对混凝土的和易性、流动性、初凝时间等指标进行检测,验证配合比。

5、根据墩柱钢筋笼安装过程,确定钢筋笼的最佳安装方法,保证墩柱钢筋笼安装质量。

6、通过施工机械的组合及人员分工配合,确定最佳的资源配置方式。

二、首件施工说明。

墩柱首件选取左线栾庄大桥19#墩外柱,基础为桩基础,墩柱高23.576m,墩柱底部1道底系梁,墩柱内含中系梁2道。

主要工程数量:混凝土等级为:c30 设计混凝土用量:66.84 m3

设计钢筋用量:φ10钢筋567.0kg,φ28钢筋5823.2kg。

首件工程于2023年4月11日开始施工,4月21日完成混凝土浇筑。施工前,我部给相关技术人员及操作人员做了详细的技术交底和安全交底,施工过程中,质检员、技术员、安全员、试验员能够对每道工序严格把关,有效的保证了施工质量和施工安全,施工后立柱无明显阶段性错台,外表色泽基本一致,表面密实,无裂缝,无蜂窝麻面现象,无漏筋。但施工过程中也存在一些问题,比如混凝土局部颜色过深,局部存在微小气泡。

下面就立柱首件施工过程控制进行分析:

三、施工前准备工作。

1、人员准备。

管理人员:试验室安排试验人员1名,负责混凝土拌合、入模前混凝土质量控制;质检部安排质检员1名,负责浇筑前模板、钢筋、模板垂直度、模板质量的验收,并做好施工影像资料的收集;工程部安排技术人员2名,负责施工过程质量控制及浇筑过程旁站和控制混凝土振捣,安全部安排专职安全员1名,落实安全防护设施、安全防护用品使用情况,并做好高空坠落的应急准备工作。

施工人员:钢筋工8人负责钢筋骨架的制作及安装,并做好钢筋骨架在混凝土浇筑过程的定位;模板工4人负责模板的打磨拼装及模板的对中、固定工作;振捣工2人负责混凝土浇筑过程中振捣及施工中控制振捣时间;其他工人4人负责施工中放料、现场指挥吊车、拆模后混凝土的养护;施工现场设专职电工一名,负责浇筑过程振捣棒正常用电。

2、施工机械。

3、施工材料。

施工前期,首件所用的水泥、砂、碎石、钢筋等原材料,均已经试验检测合格,并报监理工程师批准同意使用。墩柱采用c30高性能混凝土,报请监理工程师并获得批准的配合比为:

水泥 :粉煤灰:矿渣粉:

砂:石子:水:

外加剂=256:73:36:

718:1171:146:

3.65。7d强度为36.

9mpa,28d强度为40.5mpa,设计坍落度为160-200mm。

四、施工过程控制

1、混凝土凿毛,施工放样

系梁浇筑完成后,待混凝土强度达到2.5mpa,人工对墩柱范围内的混凝土面进行凿毛,露出新鲜混凝土,测量队使用全站仪放出墩柱中心点。

2、模板安装。

模板安装前,施工人员对立柱模板进行了试拼,试拼合格后,使用角磨机对模板的铁锈进行打磨,并把错台部分,模板铁溜打磨平整,由于模板首次使用,稍有铁锈,所有模板均打磨5遍。打磨好后,在模板接缝处贴上双面胶,按照试拼后的编号分段一一拼装,拼装好后,涂刷脱模剂,脱模剂采用机油和柴油勾兑而成,比例为3:7,待每段模板拼装完成后,经监理工程是验收合格后方可安装。

立柱模板使用25t汽车吊分段进行整体吊装就位固定,首节立柱模板直接放置在系梁周围垫层之上,下部使用砂浆找平,安装时技术人员使用吊锤测量模板偏位情况和垂直度,待所有模板安装完成,立柱钢模顶端四周用四根带花兰螺栓的钢丝绳带紧,斜拉固定在地面锚固钢筋上,利用花兰螺栓调整端头模板,使立柱钢模中心对准立柱中心,最后技术人员使用线锤再次测量模板整体偏位情况和垂直度,使其中心偏位不超过1cm,垂直度整体偏差不大于2‰h(h柱高)且不大于2cm即可,施工人员使用砂浆封住模板底部,防止漏浆,专职安全人员一一检查每节模板的连接是否牢固,模板安装完成经质检员自检合格后报请监理工程师检验。(下图为立柱模板施工**)

3、混凝土浇筑。

1)立柱钢筋和模板经检查合格后并得监理工程师批准,立即浇注立柱混凝土,混凝土浇筑前安全人员再次检查施工安全设施、及安全防护用品是否到位,确认无误后报告施工现场负责人,开始浇筑混凝土。

操作平台**)

2)混凝土在1#拌合站集中拌制,拌制过程试验人员全过程监督。拌制前,试验人员测定的砂的含水量为4.3%,碎石含水量为2%,施工配合比为:

水泥:砂:碎石:

粉煤灰:矿粉:减水剂:

水=256:769:1152:

73:37:3.

65:91每盘混凝土拌制时间为2.5分钟左右。

3)4月21日16点混凝土运送至施工地点,室外气温为22℃,试验人员测量混凝土坍落度为140mm,坍落度检测合格后,监理工程师批准入模,入模前,施工人员洒水润湿混凝土结合面。

4)混凝土采用吊车吊装,钢串筒辅助入模,钢串筒长度为7m,混凝土自由下落高度为1.13m,料斗体积为1.0m3,实际每次装料为0.

8 m3,即每斗料上升理论高度为24.2cm振捣一次,采用50棒进行振捣,作用半径为20-30cm左右,以移动间距为20cm计,1.9m直径每次均匀插入16棒,即可振捣充分,分32次振捣完成,振捣时快插慢拔,每棒从插入混凝土到提出保持在35s左右内,振捣后的混凝土表面平坦,泛浆,说明振捣充分,每次振捣时,插入上层混凝土10cm左右,防止混凝土分层,振捣过程现场技术人员全过程监督实施。

5)工点距拌合站2km左右,汽车行驶速度为15km/h,每车混凝土拌制时间为12分钟,运输时间为6min,浇筑一车需要10min,一辆车一个循环时间为28分钟,即安排3辆车即可满足浇筑,我部实际安排4辆罐车进行混凝土浇筑。

6)混凝土浇筑从16:00至16:30结束,全过程2小时30分,试验室抽查塌落度三次,分别为165mm、165mm、160mm,混凝土粘聚性较好,无泌水现象,砂率一般,无离析现象。

整个浇筑过程连续不间断。

3、拆模养护。

混凝土浇筑完成后,于4.23日我部拆去立柱模板后,我部立即使用一层白色土工布全部包裹后,进行喷水湿润,最后在外部再包裹一层厚塑料布进行养护。

五、存在问题及改善措施。

1、由于模板局部打磨不彻底,有两小部分混凝土面颜色不均匀,占有褐色铁锈。

下次改善措施:立柱模板第一次使用前应充分打磨5遍,每次打磨完用棉纱将模板表面铁锈擦除干净,最后一次打磨完用干净的柴油清洗残留铁锈。安装前模板在地面拼装成型,并在安装前将脱模油涂好,并做好防灰尘措施,从而保证混凝土面色泽均匀。

2、拆模后对立柱外表进行观察发现,立柱表面整个气泡较少,但立柱下部有一处小气泡较为密集。

下次改善措施:此处为施工人员振捣时间过短,使其气泡没有充分逸出所致,下次施工时候,一方面技术人员要对每次振捣时间和振动棒移动间距加以严格控制,一方面要加强对施工人员的质量意识教育;其次根据高性能混凝土特性,试验室通过首件混凝土各项数据分析,从施工配合比进行优化。

六、施工要点。

通过首件立柱的实施可得出以下施工要点。

1)立柱模板使用前,必须经过严格的打磨,最少5边以上,每次安装前再涂刷脱模剂,并使用棉纱布擦拭,禁止脱模剂在模板上流淌成线。

2)混凝土分层厚度可控制在30cm,过大则不利于气泡的排除,坍落度控制在165mm左右为合适,过大则不利于混凝土外观质量。

3)混凝土浇筑时候,1.9m直径立柱,50型振捣棒,移动间距为20cm,每次插入16次,每棒时间控制在20-25s,可满足施工要求。

通过对首件工程实施过程中的实测实量,证明立柱首件基本达到预期目的,证明首件施工方案基本可行,验证了我部的c30高性能混凝土配合比能够满足设计要求,但施工过程中也存在一些问题,在后续施工中我部将积极吸取不足之处,认真改善,确保施工质量更上一层楼。

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