2023年设备管理总结

发布 2022-01-16 07:21:28 阅读 4602

2023年完成空分厂多项技术改造,解决生产中各种随机事件,保证了装置的稳定运行。在全年设备运行期间,动静设备运行记录良好,未发生重大设备事故,备机率100%,零泄漏工厂创建和点检定修工作开展情况良好,本年度情况总结如下:

一、2023年工作亮点:

一)工厂仪表风管线改造。

由于后系统设备的增加,原设计工厂风及仪表风不能满足生产需要,根据公司及事业部专题会精神,将分子筛出口风量引一部分,并入工厂风管线。从设计、找备件、现场实地考察、联系施工队伍、带压打孔到管线安装施工,共用时一周的时间,完成两条管线的并入,满足了装置生产需要。

二)增加空压机技改。

工厂风用量过大,影响氧、氮抽取量。根据往年运**况,每年7月10日到8月15日,为空气温度、湿度最高阶段。空压机在高温天气下打气量不足,空压机转速一直在4400rmp运行,无任何调节余地。

因工厂风原因,夏季形式更为严峻,夏季气化负荷要降到95%甚至更低才可勉强运行,而且精氩系统由于冷量与气量过少,导致无法投用,液氩副产品无法产出。所以,在空分装置空冷塔与02空压机入口过滤器中间位置安装一台15000m3/h,0.9mpa(g)规格空压机,空压机出口与02机组低压缸出口进空冷塔空气管道连接。

为尽快投用空压机,出差20多天,紧盯厂家,加班加点加工备件,并与8月5日,顺利投用,保证了装置高负荷生产。

(三)02机组透平及高压缸解体大修。

1、检修原因:

机组透平在2023年4月3日开车运行时,vi02733a/b振值波动较大,最高92um,经和厂家交流及精密点检仪器测量,初步判断汽轮机驱动端段轴承箱西侧油封积炭导致的,另外,转子的汽封及动平衡需要检查,因此,02机组透平立项大修。

机组高压缸上次大修时间为2023年7月11日,根据压缩机运行周期,另外,高压缸西侧汽封漏气,结合这些因素,需要对高压缸进行解体大修。2023年4月20日,vi02733b振值最高96um。

机组中压缸及低压缸进行中修,检查轴承磨损情况。

透平速关组件进行外协清洗。

2、检修过程:

透平11月5日开始停车,降温48小时。7日上午检修人员进入现场,通过电加热对高温侧螺栓拆卸,未造成损伤。8日下午起吊透平上盖,9日下午起吊转子,转子汽封情况良好,没有大的损伤,油封积炭较为严重。

转子清理后回装,更换油封一套。

机组高压缸,9日抽转子,在拆卸过程中,发现三段入口麻点较多,并且有大小不一的金属硬颗粒,初步判断为分子筛至循环段之间管线垫片所致。另外,两端汽封碳环磨损严重,间隙过大,更换两端碳环。

机组中、低压缸复查数据后,拆卸检查轴承,未发现异常,清理后回装,并对中找正。

机组透平速关组件清理后回装。

3、检修总结:

02机组2023年11月20日凌晨6点启动,在运行过程中,发现高压缸西侧v0217a/b振动值波动,最高49um,接近报警值55um,通过精密点检仪检测,影响值为1倍频,先观察运行,目前,振值在58um。02透平v02733a/b振值22至30um之间,运行正常。02透平真空在12月4日,突然下降,经多方论证,怀疑西侧轴封气管线损坏导致,调试多种方案,效果不理想,目前,继续投用起动抽气器,真空维持在-0.

65kpa。

四)03机组透平解体大修。

1、检修原因:

03机组透平调节气阀漏气严重,启动时冲转不容易,另外,润滑油使用时间较长,轴承容易积炭。对透平及增速箱进行解体大修,高低压缸中修,透平速关组件进行清洗。

2、检修过程:

03机组11月4日上午检修人员进入现场作业,在透平拆卸过程中,有两条高温侧螺栓断裂(m56×330一条,m45×330一条),两条弯曲(m45×330),调节气阀更换密封填料环及填料压盖。高压缸两端干气密封进行更换,轴承清理后回装;低压缸轴承清理后回装;增速箱转子及轴承清理后回装;速关组件清洗后回装。

3、检修总结:

03机组2023年11月23日晚上20点启动运行,各项参数均在正常范围内。

五)09机组透平解体大修。

1、检修原因:

09机组透平调节气阀漏气严重,启动时有异响,另外,介质氨气较脏,干气密封容易泄露。对透平进行解体大修,高低压缸中修,透平速关组件进行清洗。

2、检修过程:

机组11月4日上午检修人员进入现场作业。透平解体后,转子、隔板及管道均未发现异常,调节气阀更换密封填料环及填料压盖。

2)、高压缸在拆卸两端干气密封时,发现拆卸比较困难,随即进行解体拆高压缸上盖,解体后发现干气密封两端一级动环都有不同程度的损坏,干气密封内侧密封圈配合较紧,造成拆卸困难,更换新干气密封后回装,轴承清理后回装;低压缸轴承清理后回装,更换两端干气密封。

3)、速关组件清洗后回装。

3.检修总结:

09机组2023年11月22日晚上20点启动运行,低压缸非驱动端轴承振动值在启动过程中偏大,最高45um,冲转正常后,振值恢复正常,25um左右。其它各项参数均在正常范围内。

六)07机组透平及压缩机解体大修。

1、检修原因:

07机组透平调节气阀漏气严重,速关阀阀杆漏油,另外,介质合成气较脏,高压缸上次大修是2023年。综合因素对透平进行解体大修,压缩机进行大修,透平速关组件进行清洗。

2、检修过程:

机组11月4日上午检修人员进入现场作业。11月7日,压缩机开始抽转子,在抽转子过程中,遇到困难,制作多种专用工具,通过各种办法(丝杠拉、蒸汽加热、电加热)等,于15日中午抽出转子。发现转子内缸外壁积灰严重,内部灰尘较多,清理后回装。

2)、在透平拆卸过程中,高温侧螺栓断裂2条,丝扣损坏3条,转子、隔板及管道均未发现异常,调节气阀更换密封填料环及填料压盖,速关阀更换密封圈。速关组件清洗后回装。

3.检修总结:

07机组2023年11月22日晚上22点启动运行,各项参数均在正常范围内。

七)02e001/e002段间换热器更换滤网。

1、检修原因:

02e001/e002段间换热器在夏季运行时,影响02负荷,怀疑内部滤网脏,在2023年,出现过滤网堵塞严重的情况,本次检修对两台段间换热器共计11块滤网进行更换。

2、检修过程:

检修人员11月10日进入现场拆卸,02e001在10日下午抽芯,02e002在13日上午抽芯。内部滤网相对比较脏,在更换过程中,发现02e002滤网尺寸不合适,随即对旧滤网进行清洗后,回装旧滤网,所有密封胶条进行更换。02e001/e002段间换热器在回装过程中,都是在最后10公分的位置卡涩,最后在末端进行开孔导引回装。

3、检修总结。

由于人员紧张,作业时间较长,芯子较重,抽芯过程中难度大,多次调整抽芯角度,施工周期长,内部除沫器不是太脏。检修后,换热器投用效果良好。

八)01c101/c102空冷塔及水冷塔更换丝网除雾器。

1、检修原因:

01c101空冷塔及01c102水冷塔在运行时,都有过滤不彻底情况,后系统带水,过滤效果差,利用本次检修进行更换。

2、检修过程:

c101空冷塔打开后,发现丝网除雾器较脏,堵塞严重,由于备件尺寸不合适,对旧丝网清洗后回装;底部折流板损坏较多,焊接加固修复回装。

c102水冷塔打开后,发现丝网除雾器堵塞也比较严重,部分丝网损坏,清洗后做为备用,新丝网除雾器比旧丝网除雾器厚度薄7层,已通知采供部记录;其它未发现异常。

3、检修总结。

由于采购原因,本次两个塔丝网除雾器比原厂家都有差别,吸取教训,以后采购需原厂家备件。目前,两塔运行效果良好。

九)、点检定修及零泄漏工厂创建。

认真做好设备点检定修和零泄漏工厂创建工作,按时做好各大机组设备劣化趋势分析,发现问题立即解决,保证了空分厂设备的稳定运行。

(十)、技改技措及修旧利废。

2023年针对现场工厂风管线进行技改;对夏季影响02机组运**况,增加空压机技改。保证了装置高负荷生产,同时,满足副产品氩的正常生产。还对现场的一些设备、阀门、备品备件进行修旧利废,为公司扭亏增盈贡献设备管理人员自己的力量。

二、设备管理需提升方面。

1、检修应对方案需要提升。

在2023年11月大修过程中,对07机组遇到的困难预估不足,应对方案准备较少,造成检修时间较长,进度严重落后。今后,要对07机组介质,检修周期进行综合评估,合理安排检修周期。另外,09高压缸在干气密封更换过程中,对拆卸困难评估不足,造成干气密封一级动环破损。

这些问题在今后检修工作中应该加强提升。

2、备件应对方案需要提升。

在2023年11月大修过程中,备件准备有些欠缺:如02消音器,厂家无法按期交货,造成本次未按计划更换;02e002段间冷却器滤网尺寸及01c101空冷塔过滤器尺寸不合适,造成本次未按计划更换透平螺栓拆卸过程中损坏,走紧急程序才协调解决。这些反映出备件管理还需要加大提升力度。

3、点检定修工作需要进一步提升。

4、零泄露工厂创建工作需要进一步提升。

三、安全环保工作方面。

2023年,设备管理在安全工作方面,认真落实各项安全规程,吸取各种已发生事故的教训,加强现场检查监督,严格落实检修票证办理制度。做好各种防护用品的佩戴,保证检修人员的人身安全。现场检修垃圾及油布分类**管理,做到工完料净场地清。

03机组油箱更换润滑油70桶,02油箱清理等工作,严格按照油品管理制度,废油**并签字备案,未发生安全环保事故。

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