2023年拜尔一分厂设备管理总结。
一、 重点设备运**况。
1、溶出机组运转率。
2023年溶出机组运转率86.36%,影响运转率主要有以下原因:
1)溶出计划检修17次,共影响运转时间437.1小时,影响运转率为2.71%。
2) 隔膜泵本体故障27次,影响173.63小时,影响运转率1.1%。
3) 机组故障20次,影响时间为427.63小时,影响运转率2.65%。
4)溶出一系列稀释槽爆裂事故影响机组运转时间为220.46小时,影响运转率1.37%。
以隔膜泵和机组故障影响运转率的情况来看,从6月份开始故障影响时间已经大大降低,特别是7-10月,故障时间未超过10小时。今年溶出机组运转率呈整体上升趋势,主要由于分厂对溶出设备管理的重视,按照a类设备检修不能过夜的原则,对隔膜泵进行抢修,保证备用隔膜泵状态正常,在运行隔膜泵出问题的情况下随时可以倒用备用泵。
2、其他设备故障影响机组运转时间(单位:小时)
从上表可以看出月份其他主体设备未对生产造成生产,主要得益于生产组织和计划性检修的结合,及时排除设备隐患以保证设备运转稳定。赤泥外排泵今年以来一直是难点问题,全年共影响生产292.29小时,经过多次与相关部门的管理和技术沟通,今年下半年基本未影响到生产。
其中3月份赤泥坝抢险,影响生产308.1小时。9月份沉降槽110槽、120槽耙机故障,造成沉降槽沉槽,导致影响生产475.
64小时。
二、 主要设备事故分析。
月6日,溶出i系列稀释槽爆裂,事故的主要原因为1 月6 日前,第二层集汽罩就因长期振动开焊而脱落,将下部汽道封住,封堵面积超过了90%,稀释槽内闪蒸汽排空受阻,由于其他管道或有来料或有阀门隔离,槽内的蒸汽压力无法释放而随之**,槽内料浆在汽压的作用下(据测算约在0.1mpa,与nt101 当时压力相当)从溢流管内压出槽外,(此时压力尚在槽体焊缝承受值之内)。1 月6 日13:
34 紧急停车过程中,闪蒸槽nt101 压力在较短的时间(6 分钟)内涨至0.276mpa,稀释槽内闪蒸汽因不能得到及时排空,压力也随之**,最终压力超过焊缝承受值,造成事故的发生。
月5日,沉降110槽耙机故障;8月16日,沉降120槽耙机故障。沉降槽耙机水平支撑杆、垂直支撑杆的连接螺栓在运行过程中承受拉力,由于自投产以来历次清理检修未进行过更换,从而导致螺栓疲劳断裂,水平、垂直方向支撑杆相继脱落后,牵引臂承载能力下降,从根部的薄弱点焊缝处断裂,是此2次事故的主要原因。
月7日,原磨1#棒磨机进料端和出料断轴承大瓦磨损,目前正在紧急抢修,事故原因仍分析当中。
4、烧电机事故统计(单位:kw)
从全年烧电机情况分析,通过生产技术部专业指导,分厂对电气设备操作已趋于规范,2月份和9月份未出现烧电机的情况。按照电器设备跳停后及时联系检修分厂检查,避免了多次烧电机的事故。今年下半年开始,烧电机事故未有一起因为人为原因造成的。
三、设备管理经验总结。
1、做好制度化、规范化,完善体系化管理。通过公司要求的体系监测和专业化管理,我们设备管理逐步在完善体系管理和专业化梳理工作。从修订管理制度再到技术档案的建立,按照季度进行更新,按照生产和设备专业划分,逐步完善成系统性的设备管理模式。
设备管理员在工作的进行中涉及到多方面的沟通,本着设备规章制度并不是限制人员的规则,而是人员维护管理设备的“**”为原则,该项工作已经逐步完成。
2、保持团队意识,坚持服务生产。分厂设备管理是一个管理型的团队、服务型的团队,生产中涉及设备的问题我们设备管理人员都战斗在前线。沉降120槽检修及投槽、空压站干燥机故障判断、溶出隔膜泵故障处理、蒸发原液泵改造,这些制约生产的设备故障,我们设备口不分白天黑夜,随时发现随时处理,及时联系检修分厂和生产技术部,目前这些设备问题均已处理好。
3、谨慎处理难点,及时汇报重点。赤泥外排泵一直以来都是分厂难点问题,一直在处理但是故障仍频繁。单向阀、隔膜、油品消耗量极大,通过车间和分厂联系沟通,及时发现检修过程中的检修人员及备件问题,并反馈给生产技术部,引起公司重视,多次以会议的形势对外排故障进行判断。
外排泵于11月份基本趋于稳定。4#球磨机更换衬板期间,在衬板到现场后,车间设备管理员就发现多处质量问题,及时与分厂联系并将问题汇总发于生产技术部。安装期间也与生产技术部多次联系沟通,将问题重点反映,虽然最终判定仍旧使用该衬板,但是在后续磨机运转我们将进行跟踪和记录,以防问题扩大影响生产。
4、做好自主和创新管理。设备管理人员在工作当中有了许多经验和判断,并提出了许多想法正在逐步实施。如公司的备件性价比一直未做出,我们分厂设备管理人员对备件使用情况进行跟踪,从备件安装、使用、保养、检修、直至报废时间上进行记录,为以后备件性价比提供有力依据。
新外排泵目前未交接给分厂,属于工程管理部管理。但是该外排泵一直属于无人保养状态,我们设备口将问题反应,并与工程管理部沟通,以避免备用新泵老化等问题。
5、设备管理存在的不足主要表现为:
1)、人员技能。
2)、预判性。
3)、设备难点?
四、2023年设备管理工作建议。
1、明确专业责任划分,设备管理人员对设备要逐渐趋于专业化,按照设备精细化管理方案执行设备管理。
2、计划性
3、检修质量把关、对维护单位的管理。
2、联系检修分厂、生产技术部做出备件材料的性价比工作,扭转备品备件质量差的局面。
3、设备管理人员数量应增加,进行专业化培训,全面提高分厂设备管理专业水平。
4、做好计划性检修,按照检修节点监督制掌控检修质量,杜绝返修现象,减少检修次数,多对设备进行保养维护。
2019设备管理总结
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设备管理总结
2 以人为本,正视不足,积极加强岗位人员培训,力求造就一支高素质技术过硬的员工队伍。公司是目前集团内设备大型化的水泥粉磨厂,但自动化程度相对不先进,要使 公司充分发挥其大型工艺设备优势,必须有一支思想作风好 业务技能过硬 责任心强 素质高的员工队伍,才能真正发挥其优势,公司积极开展形式多样的员工培训...