2023年7月3日全厂系统大修进行停车,对运行一年来的设备及工作中常存在的设备故障进行全面的检修、保养、更换。大修前制定了大修指挥部,大修时间计划15天。
大修前生产部根据一年来设备状况及急需改造的项目,通过大讨论,意见反馈集中定案。各车间对于本车间生产系统存在的问题提前进行了统计、汇总。领导班子开会进行了讨论、研究。
在永骏化工全体员工的共同努力下,顺利完成了2023年系统大修工作。下面就2023年系统大修工作总结如下:
检修时间:2023年7月3日-7月14日,日历天数11天。其中:
停车置换时间1.5天,有效检修时间9.5天。
7月14日晚19点30分因中变炉进出口膨胀节泄漏终止开车,19日10点20分膨胀节安装结束,17点30分因55吨炉一次风机过桥轴承烧停车,20日12点开车。
检修项目:199项;其中水汽车间13项、原料气车间34项(2项未完成)、尿素车间29项、净化车间44项(2项取消)、合成车间23项、电仪车间56项。
大修费用:材料配件约534万元。
一、票证办理:
办理临时用电作业证18份,办理吊装作业许可证9份。
二、阀门检修:62台,其中原料气车间36台,电仪车间1台,水汽车间10台,净化车间15台。
三、设备清洗、清理
一)1、化学清洗34台,3051.52㎡,2、机械清洗17台,1515.5㎡,3、清洗维修设备2台,4、压缩机清洗水夹套三台,5、溴化锂杨组清理一台,厂家现款先汇款后施工,要价2.
2万元,经过评估咨询鄢陵鸿达利用机械清洗效果更好、更便宜,总计价款9300元,节约资金1.27万元。
二)清理凉水塔4座,清理尿素造粒塔1座,清理出尿素约300吨,清理洗气塔填料3塔,清理洗气塔喷头4台,清理地沟400米,清理水池8个。
四、设备检修。
一)静止设备检修:64台,静止设备基本全部打开,认真对每台容器、槽进行严格检查,腐蚀较严重的设备,解析塔上部喷头,造气微涡凉水塔喷头、脱硫凉水塔喷头、变脱塔塔盘等,电器维修12台,二)传动设备检修75台:电机维护保养430台。
三)传动设备大修6台,还有2台冰机及罗茨风机待机大修。
五、设备更新。
一)静止设备更新:12台含co2微量分析仪及齿轮流量计,更新中变炉进出口膨胀节2台,管道反应器1台,液体分布器2台,手动蝶阀8台。
二)传动设备更新:1台,输送皮带一条。
六、电气检修。
一)仪表检修93台;
二)电器检修11台。
七、特种设备检测检验。
安全阀校验167台,压力容器检测48台,锅炉检测3台,涡流检测,探伤测厚2台,氦气测漏2台。
八、设备更新改造16项其中技术改造4项,设备更新12台。
九、合同的签订,各车间的外维修项目(附表)
十、在技措方面,主要进行了以下工作:
本次大修除正常检修项目外,主要针对系统存在的问题进行了技术改造。
1、原料气车间脱硫塔原为填料塔,凉水能力较差,给脱硫系统生产造成一定影响,现改造为无填料喷雾型凉水塔,利用原凉水塔框架,在塔内重新布置安装pw-30高效雾化喷头46套,分布管线改为玻璃钢,同时将水池进行清理,有效的解决了凉水塔凉水能力差的问题,保证了脱硫系统稳定运行。
2、原料气车间微涡流凉水塔凉水能力差,填料堵塞严重,分布管线腐蚀严重,泄漏量大,布水严重不均,原料气出气柜温度达到50多度,不仅对净化系统造成影响,而且对生产负荷造成很大影响,我们将内部布水管线改造为玻璃钢管线,并重新布置安装ph-3型高效喷头192套,将内部填料全部更换为s型填料,并将水池进行清理,有效的解决了凉水塔凉水能力不足的问题,使原料气出气柜温度降低15度以上。
3、原料气车间造二原风机不足,只能供5台煤气炉同时开启,且由于吹风时间问题,造成煤气炉生产负荷较低,本次改造新增c800风机一台,并在煤气总管2##炉中间加蝶阀,使造二具备同时开6台煤气炉的能力,同时由于风量增加,即使开5台炉,单炉生产气量大幅度增加,目前造二开5台炉,造一开4台炉即可生产折氨440吨。
4、净化车间脱硫系统能力差,在以往的生产过程中,当原料气进脱硫塔前硫化氢超过800mg/m3时,脱硫后硫化氢在60mg/m3左右(工艺指标34 mg/m3),变脱前超过120mg/m3时,变脱后硫化氢在30mg/m3以上(工艺指标15 mg/m3),本次针对系统问题,对脱硫系统进行三项改造,⑴脱硫塔前增加预脱硫装置,内置5个dsp型高效雾化喷头,与气体逆流接触;⑵半脱再生槽加高并在内部增加一层;重新制作2层分布板,并将分布板孔改为φ18mm孔,孔距28-30mm成三角形均布;⑶在原有18支喷射器的基础上,对再生槽喷射器重新布局,并增加两支psc系列脱硫再生专用喷射器,将下部脱硫液出口抬高500mm;⑷对再生槽的喷射器进行了更换,全部改用psc系列脱硫再生专用喷射器;经过对脱硫系统综合改造,各项工艺指标均能达到要求;使脱硫系统能力大幅度增加,从现在25%掺烧新桥矿高硫煤可以提高到80%新桥矿煤进行原料气的生产,每年可掺烧高硫煤8-9万吨(新桥矿煤价比其它几个矿低50-70元左右),节约生产成本 510万元左右,加之尿素脱硫剂、脱碳脱硫剂、脱碳碳丙液等消耗明显减少,尿素等后系统设备腐蚀问题解决,减少因系统硫化氢高对高负荷生产的影响等因素,改造效果非常显著。
5、合成车间针对压缩机段间水冷器换热效果差,本次将3#6m50压缩机段间水冷器改造为蒸发式冷凝器,使各段温度降低10-15度,增大了压缩机的实际打气量;3#6m50压缩机段间冷却器出口温度偏高的问题得到了较完满的解决,每年能为公司节约各项维修费用、电费及停机损失等266万元。少影响产量240台时,多生产合成氨1330吨。
6、氨合成塔内件使用周期已到,触媒活性差,本次大修主要对合成高压圈进行了以下综合改造:⑴合成塔内件改造为南京国昌化工科技****提供的gc-r112型1200氨合成塔内件;⑵采用临朐大祥精细化工****生产的nc型φ1200塔dnca型氨合成催化剂,并根据新合成塔内件情况选购催化剂;⑶根据新合成塔内件操作特点和内部结构情况,对原合成塔外管线进行针对性改造;改造后效果显著。提高了合成氨产量,优化了各项工艺指标,降低了氨合成塔的操作压力,由原来29mpa降至27mpa;液氨产量每日提高30吨,动力消耗中电耗降了50度/吨尿素。
液氨利润100元,电0.437元计算, 30吨×320天 ×100元=960000元;50×0.437×120000吨尿素 =2622000元;全年效益合计:
960000+2622000=3582000元。
7、当前甲醇水冷排为套管式水冷排,换热面积为480m2 ,由于内部结构不合理,加上公司合成氨系统循环水质量差,套管内结垢严重,造成换热效果差,水冷却器出口气体温度高,甲醇在醇分离器内不能有效分离,造成甲醇产量偏低,并且把一部分稀醇带入精炼系统铜液中,影响铜液成分。根据生产实际情况和场地位置,在原甲醇水冷排西侧增加两台蒸发式冷凝器,原甲醇水冷排淘汰,高压管线利用原总管线加支管与蒸发冷链接,原使用水冷排时甲醇气体进口温度80℃,出口温度最高时达52℃,蒸发式冷凝器投入使用后,甲醇气体进口温度75℃,出口温度 32℃左右,大幅度提高了甲醇产量,优化了各项工艺指标,甲醇醇分离效果更佳,增加了甲醇系统生产负荷,改造效果非常显著,每天多生产甲醇30-40吨,按每吨甲醇利润100元,全年效益 30吨×320天 ×100元=960000元;
8、利用废弃的2个液氨储槽改造为净化车间脱硫液储槽,使停车时脱硫液无法排放影响停车处理时间、外排造成环境污染得到解决,大幅度节约了停车时间,并有效的解决了环境污染问题;
9、尿素车间长期受汽提塔换热管泄露影响,本次大修将新汽提塔、甲胺冷凝器更换,并根据新设备进行管线配置,彻底解决了汽提塔泄漏造成尿素系统2-3个月停车一次的问题;目前运行30天左右,运行状况正常,满足生产需要,更换后预计年可创经济效益360万元。
10、尿素车间解吸塔上部腐蚀严重,经常泄露,造成尿素停解吸,对生产稳定、环保造成极大影响,且内部填料腐蚀后,残渣对p115泵稳定运行带来很大影响,本次大修将内部上段填料改造为陶瓷填料,并将上段全部更新,基本解决了解吸系统存在的问题;
11、尿素车间k101电机定子温度长期高,造成尿素生产负荷只能运行70-80%,严重影响尿素产量,本次大修针对存在的问题,进行检修改造,电机内部进行风道清灰,定子浸漆,压缩厂房上部开天窗,电机增加散热装置等改造,k101电机由大修前138度(80%负荷)降至100度左右(115%负荷),尿素产量由大修前390吨提高到450吨。
t锅炉引风机管线改造,由φ1400mm改造为φ1800mm,并对脱硫塔内部进行防腐维修改造,更新了空气预热器及软水加热器,对55t锅炉安全、稳定运行,环保达标排放奠定了设备基础;
十。一、大修中的亮点:
1、尿素车间造粒塔锅底尿素粘接严重,大约300吨,清理难度大,车间干部职工全力以赴,24小时轮班作业,用风镐、铁锹等工具连续作业十几天,将锅底清理干净;
2、原料气车间、净化车间、尿素车间所属循环水池更换填料,清理水池,由于填料堵塞严重,水池污泥较多,更换、清理难度非常大,且现场气味难闻,车间干部职工不惧困难,连续更换、清理,在规定时间完成任务;
3、车间管理干部能带头加班加点,职工服从工作安排,任劳任怨,由于检修人员较少,部分工艺人员随同检修人员一起完成检修任务,总体来说,大局观较强;
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