设备年总结

发布 2022-01-16 06:56:28 阅读 1011

2023年设备总结。

2023年连铸工段于2月17日开始依次对2##、3#连铸机进行中修。

一、中修内容。

连铸工段于2月17日开始检修2#机,于2月25日完成检修,规定天数内完成检修。主要完成检修内容有以下几项:

1、 更换液压管路(大包转台事故马达、中包车、机械手);

2、 更换1流、2流移送辊道支撑导向轮;

3、 二冷室对中装置底座拆除;

4、 更换方坯一冷室浇钢平台东西支撑梁;

5、 切前切后辊道干油管改造;

6、 钢结构、扇形段导向架除锈、刷漆;

7、 方坯净环水进水阀门改造;

8、 水泥柱子灌浆加固(移坯车轨道梁、冷床纵梁水泥基础);

9、 板坯切前水改造;

10、 冷床旁出坯滑轨更换;

11、 更换板坯二冷风筒;

#机4~7流更换出坯辊道电机动力电缆;

#机2—7流悬挂箱换线(重新配盘)。

除以上主要检修项目往外,还对以下几项做了检修与维护工作:

1、 更换部分格栏栅(一冷平台、切前轨道、冷床出坯滑轨旁);

2、 清理移送辊道下、输送辊道下、翻钢机下氧化铁皮;

3、 拆检、清洗方、板坯反冲洗过滤器;

4、 清二冷室喷淋水条,并调弧。

#机配电室变频器拆壳清扫。

连铸工段于3月4日开始检修1#机,于3月20日完成检修,规定天数内提前1天完成检修。主要完成检修内容有以下几项:

1、 更换大包转台减速机;

2、 分段更换液压管路(大包转台事故马达、中包车、机械手);

3、 增加安装8个流拉矫机前水冷护罩;

4、 二冷水反冲洗过滤器增加一台,增加管道;

5、 更换一冷室北侧平台;

6、 更换一冷室、二冷室北侧墙体钢板,更换三冷室东侧墙体钢板;

7、 更换一冷、二冷室、顶梁、立柱及北墙;

8、 改造8个流的净环水进水阀门;

9、 水泥柱子灌浆加固(移坯车轨道梁、冷床纵梁水泥基础);

10、 出坯减速机一组南二水泥基础座重新制作;

11、 8个流电搅线圈拆除,底座改造;安装调整8个流电搅线圈;

12、 二冷水管路改造(二冷水反冲洗过滤器至分水包出管短接);

13、 拆除并更换8个流喷淋管水条及环管支架,清理粘钢积渣;

14、 更换冷床西侧推钢机小车道轨两套;

15、 更换冷床东侧铸坯收集盖板,重做支架;

16、 水路管道、钢结构,除锈刷漆;

17、 8个流切后输送辊道设备水主管道改造;拆除56个切后辊 ,疏通水路;

18、 拆除并更换8个流切前辊道梁;安装8个流切前辊道干油润滑管路,并更换及修复输送辊导向架;

19、 拆除8个流副拉矫下线检查,并恢复;

20、 外移西侧二冷风机并更换进风口至出风口风筒;东侧二冷风机进风口风筒。

21、 电搅线圈更换电缆;

除以上主要检修项目往外,还对以下几项做了检修与维护工作:

1、清理一冷室、二冷室、三冷室内、移送辊道下、输送辊道下、翻钢机下氧化铁皮;

2、清洗反冲洗过滤器;

#机配电室变频器拆壳清扫。

连铸工段于3月27日开始检修3#机,于4月2日完成检修,规定天数内完成检修。主要完成检修内容有以下几项:

1、 更换大包液压站液压油并清洗油箱;

2、 加装二冷水反冲洗过滤器一台;

3、 出坯辊道水泥基础重新浇筑加固;

4、 水管道、钢结构除锈刷漆。

5、 更换部分冲渣管道。

除以上主要检修项目往外,还对以下几项做了检修与维护工作:

1、 更换冷送辊道辊2个。

2、 清理移送辊道下、输送辊道下、翻钢机下氧化铁皮;

3、 拆检、清洗反冲洗过滤器;

4、 清二冷室喷淋水条,并调弧。

#机配电室电气设备除尘。

6、 拉矫机、步进冷床液压站清洗油箱,液压油过滤。

二、新增六项技改项:

技改项目一:

#连铸;2、 技改资材费用:!!元;

3、 施工工期(2月17日至2月25日)9天完成。

4、 此项技改预期达到效果于投产指标对比:

技改项目二:

#连铸;2、 技改资材费用:??元;

3、 施工工期(3月4日至3月20日)17天完成。

4、 此项技改预期达到效果与投产指标对比:

技改项目三:

#连铸;2、 技改资材费用:??元;

3、 施工工期(3月28日至3月31日)4天完成。

4、 此项技改预期达到效果与投产指标对比:

技改项目四:

#连铸;2、 技改资材费用:??元;

3、 施工工期(3月28日至4月2日)6天完成。

4、 此项技改预期达到效果与投产指标对比:

技改项目五:

#连铸;2、技改资材费用:??元;

3、施工工期(7月1日至7月6日)6天完成。

4、此项技改预期达到效果与投产指标对比:

技改项目六:2#连铸;

1、技改资材费用:??元;

2、施工工期(7月7日至7月13日)7天完成。

3、此项技改预期达到效果与投产指标对比:

三、设备基础管理工作。

1、备件。2023年备件到货验收问题点共69项,大小多达2850余件,质量问题出现11例;委外维修共计达373余件,现已修好送回的有254件,未送回的有119件。

问题点69项,其中12项为没有附带图纸(乾森冶金占9项);2项为未带合格证;剩余的55项为质量问题,比较突出的厂家有3个,1、河北隆宇,提供的减速机问题较多,调换次数多周期长,如3#移坯车拨爪升降减速机,调换4次,每次时间为2-3个月,时间长达一年左右(其中有一次拉走后未调换,原样拉回);2、乾森冶金,中间罐盖板曾拉走返修3次,引锭钩,连续2次(共1600个)不合格,第一次,焊接残留的钢渣较多影响安装;第二次,在丁字头部裂纹较多,易断;3、沧州福兴机电,提供的电机抱闸,在调换期间厂家来人拍照,测量,我厂提供数据等,但调换次数仍多达4次。

2、金属软管降库存。

金属软管由今年初的2972根413612.8元,降到现今的2018根308013.73元,共减少库存954根105599.1元。

3、库房露天备件及车间现场备件除锈,涂油、防尘。

四、设备事故,共计36 起(包括2起停电事故),总共影响生产(按单流计算)7809分钟。

1) 机械事故10项,共影响生产(按单流计算)2325分钟。其中1项因备件质量问题造成;9项因巡检不到位造成。

预防措施:1.1 做好问题件的质量反馈记录,及时反馈设备处。

1.2 加强设备巡检力度,及时更换隐患备件。

2) 液压事故6项,共影响生产(按单流计算)104分钟。其中2项因备件损坏造成;4项因备件质量造成。

预防措施:2.1 做好问题件的质量反馈记录,及时反馈设备处。

2.2 加强设备巡检力度,及时更换隐患备件。

3) 电气事故20项,共影响生产(按单流计算)5380分钟。15项因备件损坏(流量计、传感器)造成;2项因全部停电造成(单流计3151分);2项因维修工操作失误造成。

预防措施:3.1 增加对电搅线圈、接收器的检测次数,每次停机检测;

3.2 增加对电搅线圈的下线要求,小于500ω的紧密关注,小于200ω的强制下线。

3.3 制定重要部位电气元件更换周期,利用停机时间加强对设备的点检。

3.4 对配电柜全面清理,吹扫,防止由灰尘积多而影响电气元件的散热,预防事故发生。

3.5 对出现操作失误的人员进行考核。开机前设备全面检查,维修设备要提前试运行,提高维修工人责任心,要仔细认真。

五、14年消耗。

年连铸总消耗;

年消耗与2023年消耗对比分析:

截止到2023年11月25日,连铸工段设备总共消耗???元,产量???吨,平均吨钢耗??元。

从上表分析,14年消耗总体下降,总平均吨钢耗比去年下降??元。其中工艺件吨钢耗比去年下降0.

12元,主要原因:1、生产事故明显减少(2023年漏钢213起,平均19.36起,2023年11个月漏钢73起,平均起#机品种钢拉速提高0.

3米/min。3、中包使用时间延长。(1#机品种钢中包延长2小时,普通中包延长14小时)

设备类吨钢比比去年下降0.29元。主要原因:

1、中包寿命延长,作业率提高。2、拉速提高,产量增加。3、生产事故减少,一定长度上延长设备使用寿命。

4、事故维修时间缩短。

年库存与14年同期相比,总库存11074746.4元。

从上表分析,与去年同期相比库存总体下降,整体下降下降2871862元。

工艺件总库存比去年下降1315959元,主要原因:2023年库房部分耐材实施0库存(保护渣、中包座砖、水口等)导致库存下降幅度较大。

设备备件总库存比去年下降1381104元。原因:1、积压备件改造使用如:

金属软管由今年初的2972根413612.8元,降到现今的2018根308013.73元,共减少库存954根105599.

1元。2、部分废旧淘淘汰设备的报废如:板坯震动改造报废。

3、部分备件到货不及时,库房备件不正常降库存。4、部分事故件出库,未增加新备件。

六、2023年工作计划。

1、计划增加、技改项目:

#机第4个流的方坯改为板坯,#连铸增加ramon方坯电动缸非正弦振动控制系统;

#连铸增加vsd2000连铸钢包下渣自动监测系统;

#连铸机切割上自动点火系统。

#机上自动开浇系统。

6、增加中包倾翻装置系统。

#连铸板坯增加自动打号机。

8、旋流井增加自动开停泵系统。

年主要检修:

充分利用大中检修重点对#机进行完善和细化检查检修。本着安全检修、质量第一的原则,更换带病作业的设备,改造不能满足生产需要的设备,做好水管路、油管路的疏通,做好电气设备的吹扫、检查及防护工作,彻底进行一次设备卫生清理,为2023年的安全生产打下良好的基础。检修重点:

#连铸主要检修:大包转台、升降管道更换不锈钢管;拉矫区水路总管道更换;更换移坯车南侧齿条梁;冷床液压管道更换、升降改造接头;更换冷床横移油缸底座;1-8流翻钢轴更换二冷室、引锭平台做防腐;拉矫机、引锭存放钢立柱防护;电搅高温电缆,分线箱到线圈部分更换……。

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