份开车总结

发布 2023-12-05 20:45:05 阅读 3094

醋酸车间。

2024年2月份开车总结。

醋酸车间自2月15日开始做开车准备,2月17日1点53分以500kg/h进行富液甲醇投料,2月18日8点甲醇投料至5.5t/h,由于成品塔再沸器列管堵塞,全系统停车,在厂领导和车间领导的带领下,经醋酸车间全体员工的努力,成品塔再沸器列管堵塞于2月22日基本清除,于2月23日再次开车,2月23日23点16分甲醇投料,至2月24日7点甲醇投料加至6.2t/h,系统正常、稳定运行73小时,2月27日2点30分甲醇投料最高至7.

5t/h,2月27日8点25分接调度通知合成工序做停车准备,精馏系统重练不合格产品。在此开车期间,经醋酸车间全体员工的共同努力,成功将甲醇投料逐渐提升至7.5t,最高班产达到110吨,达到实际设计能力的56%,通过这次开车,又暴露出一些问题,现将本次开车做如下总结:

一、甲醇投料情况统计。

二、工艺方面存在的问题。

1、由于员工责任心不强,p101a泵水密封内漏,发现问题后未及时检查处理,导致密封液漏至反应釜内造成液位过高,系统水含量过高,造成产品中水含量超标,长时间不合格。

整改措施:针对机封泄漏事故召开事故分析会,考核相关责任人,组织对p101a泵机械密封修复。加强班组教育,提高员工责任心,加强巡检力度,提高员工处理异常情况的能力;

2、由于车间、工序管理工作落实不到位,在2月18日至2月22日停车期间,未能及时联系给贮氨器充液氨,在2月23日开车时由于贮氨器液位过低,导致氨压缩机频繁跳车,造成低压吸收塔温度过高,火炬冒紫烟;

整改措施:加强车间、工序管理工作,制定相关制度,责任落实到人;加强操作工巡检力度,提高操作工巡检质量,增强操作工业务能力;

3、由于成品塔塔釜丙酸及有机杂质多,蒸汽温度过高,操作工操作时出现成品塔塔釜液位过低干烧时间长,造成成品塔再沸器列管堵塞。

整改措施:进界区蒸汽温度过高,确保减温减压系统的正常投用;提高操作工操作水平严禁出现烧干锅事故;要定时对成品塔塔釜排液;建议降低蒸汽外管的温度或更换减温减压调节阀。

4、由于员工认识不足,使低压冷凝液闪蒸罐(v607)液位高,低压冷凝液从低压冷凝液闪蒸罐溢流口溢出,造成地下管网液体温度过高,容易损坏地下管网。

整改措施:在保证正常向循环水送后多余的冷凝液联系调度送至。

沾化;加强员工环保意识,中控室及时监控低压冷凝液闪蒸罐(v607)液位,现场检查保证p604泵的电流、压力正常,并对现场有“跑、冒、滴、漏”现象及时反馈。

5、在本次开车中发现冷冻水系统有物料外漏情况,根据冷冻水分配情况看,精馏系统压力低于冷冻水系统压力,不可能导致物料外漏,因此可判断高压吸收尾气冷却器(e301)管程外漏,造成冷冻水系统水体被污染。

整改措施:检查确认e301泄露列管;联系检修。

3、成本分析。

本次开车共生产醋酸1015吨(成品罐区贮存产品871吨,中间罐。

区贮存145吨),其中消耗甲醇565吨,消耗蒸汽4148.6吨,消耗co 481864nm,消耗氮气8144.3nm。

醋酸车间。2024年2月28日。

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