管理评审 重大质量事故整改情况总结分析精编版

发布 2022-01-14 12:46:28 阅读 7837

重大质量事故整改情况。

概率论期末试卷及答案2023年度公司发生重大质量事故一起。

期中质量检测分析4月18日重庆劲扬摩托车工业公司在使用我司提供的336台125-17车架组装出口摩托车过程中,发现车架平叉管套脱落2件,进一步组织实施专项检查,确认车架平叉管套还有不少存在脱落的隐患,导致已组装的83辆成车全部拆车返修,其余253根未组装的车架全部退货。该事故发生后,在公司上下受到高度重视,各有关部门积极主动配合查找原因和制定措施,三日之内将问题彻底**。具体整改情况如下:

校长在家长会上的讲话。

一、紧急措施。

当顾客反映出现质量缺陷销售部第一时间将信息反馈给公司,技术、质控人员随即到客户现场对质量缺陷进行了确认,及时作出拆车退返的处置,避免了事故损失和影响的进一步扩大,并及时制订了紧急返修方案,对退货车架的平叉管套逐一进行可靠性检查,凡有质量隐患的管套全部磨掉换新,再重新检验合格后及时交付给客户,保证了客户的出口计划,客户对我司售后服务和对质量问题处理的主动性、及时性和彻底性十分满意(详见销售部《顾客反馈报告及解决通知》070410号)。

二、原因分析。

按照平叉套管组件的原设计,平叉管与管套的尺寸全部为车床加工,采用过渡配合压入形成组件,从理论上应不存在该质量缺陷。但由于该生产工艺成本较高,于2023年进行了工艺改进,将平叉管长度用锯床下料,与套管的配合取消内台阶定位,配合改为间隙配合,采用焊接组合,车床光套管外圆和锪平两边端面,该工艺改进本身有不少缺陷,质量不易控制,且负责工艺改进人员未向生产车间提供可靠的工装和工艺规程,加之操作人员的多次变动,故遗留下该质量隐患,随时可能引发质量事故(详见企管办《关于125-17质量事故的调查报告》)。

三、纠防措施。

1、对库存车架和平叉管组件按返修方案全部处置,确认合格后回库。

2、改进生产工艺和部份结构尺寸,具体做法是取消焊缝,改为倒角焊,加大套管搭子厚度;

欧洲西部教学反思3、改进焊接工装的可靠性,保证平叉管组件163总长到位,不允许出现长短不一致;

4、改进车削工装,保证管套两边端面锪平的切削量各为0.5;

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