尊敬的公司领导;
2023年已成为过去,2023年到来的时刻,我们迎来的将是新的机遇,新的挑战,现将2023年的工作进行总结及2023年的工作计划的展望。
工作总结概要;产能,报废率,人员,设备。
一产能(见表一)
图表一。上图所示,外贸分公司去年年计划基本上每月能出将进90-100万左右,金工车间整年产能为99.61万,整年产能只能达到分公司总产能的10%左右。
从走势上看,四,五,六,九月是低产能月,造成的原因大概有以下几点;
a,公司所在地区严重限电。
b物料**不正常。
c人员流动量大。
d新进员工技术不熟练。
e设备故障频繁。
f员工纪律性差,无时间观念。
二报废率(见表二)
图表二。上图所示,造成产品报废的直接原因。
a,调机废。
b,人工废。
c,机床故障。
车间今年共有四次产品批量报废,造成原因。
a工艺安排不合理。
b员工自检意识不强。
c新进员工培训不到位
三人员(见表三)图表三。
从走势上看,人数主要在21-31人之间,人员流动大,如果要充分利用设备,至少还要增加10-15人左右,造**员流动大的原因主要有以下几点;
a,物料**不上,员工无事做。
b,设备出故障。
c,产品批量少,品种多。
d,部分产品单价低。
四设备。图表四。
现共有设备36台,车床每天开机率只能达70%左右,造成这方面的原因是:
a,人员紧缺。
b,设备故障。
在过去的一年里,金工车间还存在着多的潜在问题,从公司下达的产能指标来看,本部门还没有完成,我是今年9月份进厂的,正式接手金工车间的时间将近三个月,从接手的那时起,我知道自己身上的担子将更加沉重,有句话是这样说的,有压力才会有动力,我将会通过全体员工的不懈努力和部门之间的协调,努力地让金工车间迈上一个新的台阶。
2023年计划展望。
一, 报废率控制,下降5%
二, 产能增加20%-30%(见表五)
三, 人员管制。
四, 设备保养。
在对产能的评估前,先对金工车间现阶段产能进行估算。
金工车间目前现有数控车床26台, 台钻3台,仪表车床7台,其中可开动机床;数控车床24台,台钻3台,仪表车床6台。
金工车间现有员工25人,其中管理人员3人,仪表车床3人,台钻2人,数控车床为18人。
数控车床划分如下;
10台数控车床专做内孔,每小时100只,按照产能计算公式m=fe*s*p可得出每日日产量为7.5h*10台*100只=7500只。
12台数控车床专做外圆,每小时140只,可得出7.5h*12台*140只=12600只。
2台机用来备用插单产品。
一个月按照正常出勤26天算,成品是以车内孔为主,毛坯是以车外圆为主。
成品=7.5h*26天*10台*100只=195000只。
毛坯=7.5h*26天*12台*140只=327600只。
如果按照星期一,二,四,五加班,每次加班为3-3.5h,一个月上两个星期天,总工时为50-51h,那么其产能能增加为;
成品=50h*10台*100只=50000只。
毛坯=50h*10台*140只=70000只。
所以,综合上面所述,其实际月产能为;
成品=195000+50000=245000只。
毛坯=327600+70000=397600只。
如果要完成上述产能,那么金工车间目前需招;
数控5人。仪表3人。
台钻2人。杂工1人。
数控带班1人。
所增设备;仪表40车床3台(因设备老化,精度达不到)
台钻2台。综上所述都是按照物料**,机器设备运转,人员等正常情况下的实际产能。
以下是明年金工车间产能走势图。
图表五。
金工车间总体工作思路
1.指导思想。贯彻执行机制公司科学发展观实践活动方案,认清当前形势及面临的困难,坚定信心,理顺金工车间。内部管理,提升整体管理水平 优先发展数控加工,以汽车模具类产品生产为切入点,形成规模产能 做好保产服务,稳步提高大型普机作业区工效 产能及小型普机作业项目完成率。车间工作突出重点,设置阶段性目标 ...
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