炼铁厂生产总结

发布 2020-04-29 01:29:28 阅读 4148

高炉部分。

4月份九江炼铁厂高炉生产情况一般,1#高炉因为炉缸炉皮开裂频繁休风处理,并且考虑到安全因素目前处于限产阶段;2#高炉本月炉况顺**况欠佳,产量和成本等指标较差;3#高炉炉况顺行尚可,但是燃料比偏高;4#高炉目前仍处于炉况恢复期间,恢复情况尚可,但是产量水平和燃料比水平仍然在较差范围徘徊。全厂产量和成本都没有完成公司下达的生产任务。

一、高炉主要技术经济指标见表1。

表1 经济指标参数。

二、生产分析。

#高炉。#高炉在本月和上月份相比休风率上升3.16%,主要是处理炉缸部位炉皮开裂。

为维护高炉安全长寿,1#高炉一直采取控压控氧操作,控冶强生产。长时间的慢风作业,高炉炉缸变差,后加锰矿进行热洗,恢复炉缸活性。本月份1#高炉日产较1月份下降117.

37t,吨铁燃料比上升39kg/t。本月份至目前为止对炉皮开裂处理基本到位,本月逐步加风加氧,提高冶强。

目前炉况顺**况较好,月前、中期塌料现象较多(塌料和1#高炉大量使用落地烧结矿有关),风量低料速慢产量低,鼓风动能不足,中心气流不足,导致炉缸工作难以活跃,物理热与炉温不相匹配。针对现状,1#炉下步工作重点:

1、优化上部布料矩阵,减小中心漏斗的宽度和深度,形成合理平台,最大角度和最小角度角差5°,追求两道气流;

2、热制度规范操作,严格按物理热操作,杜绝炉凉,保持炉缸稳定性和活跃性。送风装置规范管理,上料系统规范巡点检,落实制度的有效性,减少甚至杜绝慢风、休风,建立基本的正常生产秩序,促进炉缸进步活跃;

3、进一步健全炉前出铁制度,包括操作的细化分解,抓好除铁均匀率和正点率,减少对炉内的热制度波动;

4、抓好渣中含铁小于1%,监督好布袋灰重力灰金属含铁量,金属料外排建立详细台账,达到目标铁损;

5、做好配料工作,逐步减少非金属料的入炉,降低渣比,进步降耗;

6、抓好槽下筛分,减少粒度≤10mm的机烧矿入炉;

7、在目前限产的情况下,力求增加风量,提高鼓风动能,保证炉缸的活跃。

#高炉。从指标上来看,2#高炉在上月份的指标已经处于较差水平,从本月份的数据可以看出, 2#高炉的指标水平有好转的趋势,炉况恶化得到有效抑制,2#高炉本月份较上月份日均产量下降69.97t,燃料比上升24kg/t。

#高炉目前边缘煤气流相对稳定,且中心气流也得到相应的发展,实际风速及鼓风动能略显不足,高炉月**现频繁出现塌料、坐料事故。本月17日休风堵了10##两个风口,从堵风口后的效果来看,塌料坐料、料速不均、参数不稳等现象虽然较堵风口前有所改善,高炉顺**况较好,基本杜绝坐、塌料现象,料速较均匀,参数较稳定。

#高炉目前炉基、炉缸中心碳砖温度有上升趋势,炉缸边缘温度有波动但整体在上行,证明炉缸工作逐步得到改善。

分析认为: 2#高炉前、中期炉缸工作活跃程度差,中心很弱,由于渣量大,进风轨迹变化,低炉温影响以及日的休风等因素致使炉缸边缘及中心均受到影响,后通过堵风口,发展两道气流,目前炉况顺**况较好,炉缸工作活跃。

#高炉下步工作方针:

1)稳定炉况,优化选择合理的操作参数和装料制度,尽快将各项指标恢复到正常水平;

2)提高操作制度的执行力,严格控制煤比变动量,保证稳定的燃料比;

3)加强分析,及时掌握炉缸的工作动态,避免炉况出现波动;

4)加强管理,抓好炉内、外操作,稳定各参数;

#高炉。从指标上来看,3#高炉指标本月份相对上月份有大幅度改善,日均产量增加621.98t,燃料比下降28kg/t。炉况在本月份恢复情况较好。

#高炉在恢复过程中也存在一些失误,主要体现在炉况处理过程中判断方向未找准,捅风口的时机把握不到位,上部布料矩阵也走了弯路,经过总结分析并调整思路,促使高炉及时步入正轨。

#高炉在此次恢复过程中的思路:

1) 下部积极用风增加鼓风动能,激活炉缸;

2) 保持中心加焦,控制好加风、加氧节奏,维持270m/s的风速;

3) 上部布料矩阵根据炉况水平积极调整。

#炉下一步工作重点:

1)延长炉况顺行周期;

2)严格执行操作规范,杜绝炉温超下限和炉凉;

3)提高操作水平,做好三班统一工作。

#高炉。#高炉本月份仍然处于炉况恢复期间。从表1可以看出, 4#高炉在本月份的平均日产只有3043.

38t,虽然较上月份有明显的上升,但是仍然未达到公司下达的产量任务。燃料比614kg/t,较上月份下降19kg/t,也仍处于较高水平。

#高炉本月份主要是恢复炉况,活跃炉缸为主。中上旬炉况、炉缸工作较差,炉缸工作不活,中心堆积较严重;在中下旬采取“不贪、不顶、不冒进”的理性操作方针,积极在用风吹穿炉缸中心活跃炉缸的同时,稳定炉况顺行,强化规范操作,并在本月份后期达到并实现预期目标。具体恢复过程:

1、受日连续休风、频繁烧风口及持续渣铁物理热不足影响,11日以稳定顺行、提高渣铁物理热为重,改连续中心加焦加锰矿为批料加入1.5t的方式洗炉,缩减矿批至30t提高透气性,共用锰矿242t,装制为矿角o:36/2,33.

5/3,30.5/4,焦角由c:39/3,36.

5/2,32.5/1,20/3改为c:38/3,35/2,31.

5/2,20/2,而后将装制矿角不变,焦角改为c:38/3,35/2,31.5/2,20/2,发展中心气流的同时,逐步放开边缘气流,缓慢加风,为后期炉况顺行提供条件。

12日加用186t锰矿洗炉,洗炉有一定效果,炉基温度上升0.1℃,冷却壁逐步上升,炉缸工作得到一定改善;

2、本月操作拐点在12日炉况分析会之后,重新思考处理炉子方向,为后期操作提出新的操作思路:

活跃炉缸,确保渣铁物理热充沛,流动性好,以“保顺行,保炉温,保风量”为原则;

在稳定顺行时,逐步减少中心加焦量,逐渐将矿角往外平移,直至与焦炭同角;

在操作上,严格控制好压差,稳步推进风量,稳定3200m3/min平台,平衡好[si]和r2、r3的关系,及时核算,小幅调剂;

强化炉外出铁管理,控制间隔<20min,及时排净渣铁,力保不烧风口。

合理选择捅风口实际,稳定风量为捅开4#风口铺垫了2天,直至12日在中班达到3000m3/min风量、连续3炉t物》1490℃方才在21:30捅开4#风口,捅开后风量上升到3050m3/min,风口面积上升至0.2622m2,而后炉温波动较大,静压有波动。

再后期为捅开12#风口铺垫3天,由15日中班**时24:00捅开;捅开后面积上升到0.2726m2,风量平均达到3400m3/min,炉缸工作缓慢改善,炉况顺行,但炉子受热后的储热效果太差,使得有时炉温上升,压量关系偏紧,压差会超上限,而t物<1490℃。

但后期强抓规范操作,严控压差,按“四定”操作,理性攻防,炉况顺行良好,产量得到上升,从11日2355.7t上升到3414.5t。

而后14日用82.5t锰矿洗炉,炉基直线型下降,冷却壁洗炉效果一般。

#高炉下步操作措施:以“不贪、不冒进及理性”的操作思路,维持[si]0. 6-0.

9%水平,确保物理热>1490℃,严控炉温下限,确保渣铁物理热充沛;维持350±10kpa压力,控制压差不大于150kpa,风量3450±m3/min,控制动能;将稳定保持一段时间,为以后捅开25#实现全风口作业做准备。

#高炉炉况恢复的原则是:保持好心态,以顺行为基础,以风量为目的,以热量为保障。具体包括:

1) 首先考虑恢复风量,恢复鼓风动能及风速,以物理热为支撑,一步一个脚印稳步进攻;

2) 保持两道气流,保证较高风速搅和炉缸,严格控制压差;

3) 控制好捅风口节奏;

4) 装料制度的选择以保风量、保顺行为目的;

5) 严格控制好炉内参数的协调。

九江炼铁厂。

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