机C修报告

发布 2020-02-29 17:04:28 阅读 3393

2023年11月#1发变组c修报告。

—机械部分。

编制: 吴忠华

审核。东风发电厂。

二○一二年十二月十日。

2023年11月#1发变组c修报告。

—机械部分。

一、 概述。

本次检修为#1发变组2023年度的汛后c修。本次c修机械部分的检修项目主要包括上导轴承检修、推力轴承检修、下导轴承检修、水导轴承检修;集油槽、漏油箱的清扫、油泵检查;导水机构检查处理;顶盖清扫、顶盖排水系统检查;主轴密封橡胶活塞及盖板螺栓紧固检查、检修密封充气检查;技术供水滤水器、减压阀、安全阀检查;水轮机转轮及导叶气蚀检查处理;大轴中心补气装置检查处理;制动器闸瓦厚度测量及动作试验;水轮机转轮探伤检查;上下机架、转子中心体宏观检查等。其中纯机械过速保护装置加装、推力冷却器清洗、水轮机转轮及导水机构汽蚀检查处理项目为特殊项目。

检修时间:2023年11月17日——2023年12月06日。

工作负责人:娄方显。

工作人员:吴忠华、张围围、姜平、李春田、王家和、何江、罗禄堂、岑加兵、杨帆、蔡佑等。

二、工作内容。

1. 检修准备。

1.1 落#1机进水口工作闸门;

#1机开机过水;

1.3 落下#1机进水口检修门、尾水门;

#1机导叶全开、油压装置泄压;

1.5 尾水排水;

1.6排压力油罐及集油槽内的油至透平油库#1储油罐;

1.7 打开蜗壳进人门、尾水进人门;

1.8 搭设尾水检修平台;

1.9排机组各部轴承内的油至透平油库#1油罐;

2. 拆机过程。

2.1 拆除发电机上导风板;

2.2 分解上导轴承油槽盖板及密封罩;

2.3分解下导轴承油槽盖板及密封罩;

2.4 分解水导轴承油槽盖板及密封罩;

2.5拆除推力冷却器外冷却水管,吊出6个推力冷却器进行检查。

3.发电机部分检修。

3.1上导轴承检修。

3.1.1拆除上导油槽盖板及密封罩。

3.1.2清扫上导油槽,对冷却器各连接螺栓进行紧固检查,未发现松动;检查抗重螺栓无松动。

3.1.3吊出-y方向#4、-x方向#1上导瓦进行检查,瓦面接触面合格(>90%),检查铬钢垫与瓦之间的固定螺栓,无松动现象,对两块瓦分别进行绝缘值测试:

1号瓦:15.3gω 4号瓦:

19.5 gω。

3.1.4检查上导轴承轴领无高点,光洁度合格。

3.1.5对上导冷却器进行整体打压,试验压力为0.60mpa,保压30min后,检查无渗漏。

3.1.6用面团对上导油槽、盖板及密封罩进行彻底清扫,检查密封罩接触式密封条无卡阻、无缺陷,更换密封罩及盖板的密封垫;检查确认油槽内清洁无污、无工具和杂物遗留后,封装盖板及密封罩。

3.1.7封装密封罩时,并保证密封罩与轴颈间的间隙≥5mm,接触式密封条与大轴之间用0.05mm塞尺检查不能通过。

3.2发电机上导风板检查装复。

3.2.1检查发电机上导风板,发现有1块导风板存在焊缝裂纹(#

3.2.2对发现裂纹的导风板进行补焊、打磨。

3.2.3仔细检查转子磁极上面及空气间隙无异物后,按顺序装复上导风板。

3.2.4更换了损坏的锁片(5块),待全部导风板螺栓紧固完后,将锁片进行了折角锁死螺栓。

3.2.5导风板全部装完后,测量上导风板与转子之间绝缘为∞。

3.3大轴中心补气装置的检查处理。

3.3.1检查大轴中心补气装置上部完好,无异常。

3.3.2检查大轴中心补气装置补气管下部支架及补气短管焊缝无裂纹,短管连接螺栓无松动。

3.3.3大轴中心补气装置逆止阀经解体检查,完好。

3.3.4对大轴中心补气装置下部支架进行检查,完好。

3.3.5对大轴中心补气消声器检查无锈蚀,管路固定无松动。

3.4 下导轴承检修。

3.4.1拆除油槽盖板及密封罩。

3.4.2清除油槽内积油,并将油槽清扫干净。

3.4.3用天然油石打磨轴领使其光洁度合格。

吊出#10和#11下导瓦进行清洗、检查,瓦面接触点在2~3点/cm2以上,紧固络钢垫与瓦之间的固定螺栓,并对两块瓦的绝缘用摇表测量,测量数值如下:

3.4.4对下导冷却器进行整体打压,试验压力为0.6mpa,保压30min后,无渗漏。

3.4.5用面粉团对下导油槽、盖板及密封罩进行彻底清扫,检查密封罩接触式密封条,无卡阻、缺陷;更换密封罩及盖板的密封垫,检查确认油槽内清洁无油污、无杂物遗留后,封装下导油槽盖板及密封罩。

3.4.6封装密封罩,保证密封罩与轴颈间的间隙≥5mm,接触式密封条与大轴之间用0.05mm塞尺检查不能通过。

3.5推力轴承的检修。

3.5.1、将推力轴承冷却器进排水管分解拆除

1)将##12推力轴承冷却器对应的进排水管标记好,拆除推力轴承冷却器进排水管,并摆放在指定位置。

3.5.2、拆除推力轴承冷却器。

1)将##4、##8、##12推力轴承冷却器拆除并吊出推力油槽,放到地面,发现##11、#12号推力冷却器有污泥和贝壳,清除管路泥污及附着的贝壳。

清洗前清洗后。

2)将##11、#12推力冷却器铜管用4mm的单股铜芯线和清水清洗推力轴承冷却器铜管内部。

3)推力冷却器装复完成后,对##11、#12推力冷却器进行打压试验,试验压力为0.6mpa,保压30分钟后经仔细检查无渗漏。

3.5.3、推力轴瓦抽出检查。

将转子顶起使镜板与推力瓦之间有5mm左右的间隙,将标有磨损圈的#11推力瓦抽出检查,瓦面光滑,无划痕、龟裂和起层现象。瓦面磨损圈磨损情况如图:

在推力瓦出油边,靠近瓦内边缘的磨损圈由原来的四圈经磨损变为三圈,位于瓦中间的抗磨圈没有磨损(为四圈),靠近瓦外边缘的抗磨圈由原来的四圈经磨损变为两圈。

3.5.4 经检查推力弹性油箱保护罩固定螺栓无松动。

3.5.5 装复。

1)、冷却器装复。

更换推力冷却器盘根后,将推力冷却器进行装复。

2)、推力冷却器进排水管装复

更换推力冷却器进排水管密封垫后,按相应记号将推力冷却器进排水管装复。

3.5.6 经仔细检查推力轴承密封罩固定连接螺栓无松动。

3.6发电机转动部分清扫检查。

3.6.1对发电机内部各联接螺栓进行检查:各连接螺栓连接完好无松动,点焊焊缝无裂纹。

3.6.2发电机上、下机架各部联接螺栓及焊逢检查:各连接螺栓连接完好,点焊焊缝无裂纹。

3.7纯机械过速保护装置安装。

3.7.1拆除#1机事故配压阀电磁阀及相关管路。

3.7.2将#1机水车室大轴法兰外圆上的油漆清除干净;

3.7.3将机械过速保护装置安装环、离心探测器及配重块安装至大轴法兰下沿110mm处,并调整安装环与大轴法兰平面平行,调整离心探测器正对+y方向;

3.7.4在水车室+y方向的下机架下方,焊接脱扣器安装支架,使其脱扣器垂直正对离心探测器,并调整脱扣器与离心探测器直接的距离为1.5mm;

3.7.5按照图纸技术要求对纯机械过速装置现场进行配管,采用氩弧焊打底,手工电焊盖面;

3.7.6对焊接完后的管道进行打压试验,试验压力为6.0mpa,保压30min后,均无渗漏和压降;

3.7.7对打压合格的管路用煤油进行冲洗干净后,装复;

3.7.8在纯机械过速装置的油控管路中,加装了两个截止阀(1号和2号截止阀),脱扣器的p腔接常压力油源,a腔接事故配压阀电磁液压阀,同时在a腔出口管路中设置1号阀门,与接p腔常压力油源相连,在t腔接漏油箱进油管路上设置2号阀门;

3.7.9如要使机械使过速保护装置正常工作,1号截止阀关闭,2号截止阀打开。

如要隔离机械过速保护装置的作用,1号截止阀打开,2号截止阀关闭。机械过速保护装置从油路中隔离出来,即必要时机械过速保护装置不起作用。

3.8漏油箱清洗。

3.8.1拆除漏油泵进、排油管;

3.8.2将漏油泵移除进行清洗;

3.8.3处理已拆卸的密封面,并更换密封垫;

3.8.4将漏油箱滤网取出清洗,更换损坏的铜丝滤网;

3.8.5装复漏油箱、漏油泵。

3.9集油槽清扫。

3.9.1用海绵清除油槽内淤油;

3.9.2用低压气源对油槽滤网进行吹扫;

3.9.3用面团对油槽进行清扫。

4 水轮机检修。

4.1水导轴承检修。

4.1.1拆除水导油槽密封罩、油槽盖板。

4.1.2检查处理:

1)检查紧固检查水导瓦楔子板螺栓无松动。

2)检查轴领无拉伤、划痕,光洁度合格。

3)将水导油槽清扫干净,检查确认无任何异物遗留在油槽内。

4.1.3装复:

1)清扫油槽盖板及密封罩的密封面,更换延展带,检查确认油槽内无污油及异物后,装复油槽盖板、封装密封罩,并保证密封罩与大轴的间隙≥5mm,接触式密封条与大轴间用0.05mm塞尺检查不能通过。

2)清洗油呼吸器。

3)恢复油槽视油窗盖板。

4)打扫工作场地。

4.2导水机构检修。

4.2.1导叶端面间隙测量单位:0.01mm

本次检修只对导叶端面间隙进行测量记录,未作调整。

2)抗浮块间隙测量单位:0.01mm

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