电气专业节能报告

发布 2022-09-12 09:36:28 阅读 3138

燃油泵房变频改造。

一、目的:为降低我厂厂用电率,实现我厂节能目标对燃油泵房供油方式进行了改进。

二、改造前及改造后。

改造前a燃油泵采用是交流异步电机直接驱动(电机设计时满足最大负荷要求留有20%-50%余量)直接驱动,电机只能工频运行,造成电机效率低、能耗大;此外,其启动电流较大,尤其过大起动转矩对电机和传动机械产生巨大冲击。改造后,采用变频器控制电机,目的是通过变频器改变电机转速来调节管道燃油流量,节省大量电能。

3、使用效果。

(1)调速范围宽。一般供油泵电机正常工作频率范围为30-50hz,而变频器调速范围为0-50hz,可见变频调速系统完全能满足生产工艺要求。

(2)电机启动无冲击,运行平稳。原系统只能50hz频率点运行,输油泵启电机停时对设备震动较大。使用变频器后,电机可以从零速启动,开始输入启动转矩小,然后才渐渐平稳升速,减小对设备冲击。

(3)控制精度高。采用了实时反馈信号对电机控制,提高了控制精度。

(4)灵活性强。采用了plc 技术,实现和丰富系统功能时,仅软件编程就可容易实现,大大增强了系统灵活性。

(5)节能效果好。原系统生产所需燃油流量多大,供油泵电机只能工作50hz工频点上,造成很多电能白白浪费;而变频器可流量燃油变化0-50hz范围内可调,很多工程数据资料都表明,使用变频器后可普遍节电约30%。可见,具有很好节能效果。

试验数据:a离心式供油泵电机为75kw电机,其额定电流为150a。经试验数据得出,电机电流为70a(变频器频率为25hz左右)时可以满足供油母管压力3.

3mpa需求。在电机工频时维持此压力需要120a。带变频后电机使用一半功率就可以满足3.

3mpa压力,以最低估算每年可以节约电量为30kw/h×24×365=262800kw,1kw按0.27元算可为公司每年节约7.09万元。

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