焦化厂上半年能源管理工作总结。
能源管理体系实施运行以来,我厂高度重视能源管理工作,重点围绕能源管理体系化管理,向管理要节能,向节能要效益,在全体员工的共同努力下,取得了良好的成绩。现将工作开展情况总结如下。
一、节能工作取得的成绩:
1、贫富油泵变频改造,**泵的控制为变阀控制调节流量,只是机械控制了流量的输出来满足低负载时的运行条件,并没有从电机本身来控制输出功率,在低负载时,就出现了大马拉小车现象。改为变频器控制后,即节省了电费成本,又满足了生产工艺的需要。每年节约电费成本9万余元。
2、淘汰两台高能耗罗茨风机,原污水处理站90kw罗茨风机,噪音大、电耗高,且两台满负荷运行后才能满足正常生产。现采用两台120kw节能型罗茨风机后,只需一台就能满足生产需要。
3、备煤两台煤粉碎机,通过液偶调节,定期更换锤头,强化生产组织,减少频繁启机造成的电损耗。据统计分析:每月节约用电1000度。
4、改造煤场喷淋设施, 现实煤场喷淋全覆盖,既改善了环境质量又降低了精煤损耗。雨季期间通过定期清理煤场及周围排水系统,加高挡墙高度,降低堆煤坡度,围堵出水口精煤,杜绝精煤损耗。严格控制精煤转运次数,减少精煤运输损耗,定期对公路沿线撒落精煤、车辆入场沉淀池精煤的**利用,降低了运输环节的煤损耗,具统计:
每月可**余煤约1.5吨。
5、强化入场煤验收和监督管理工作,保证精煤采样、制样工作的及时性、准确性、规范性,并每天与质管部化验室化验数据进行比对分析,防止以次充好,以劣充优现象的发生。每周定时测量煤堆温度,执行“用旧存新”的方法,严防存精煤变质,提高热值效率。
6、为了降低堆煤环节的电耗。重视煤场堆、取煤调度,每天早上及时掌控全天回厂精煤量,合理安排铲车推煤,减少因来料不均,造成设备空转及频繁启机造成的电损耗。据统计分析:
每月节约用电1000度。
7、为降低取料、配煤环节的电耗。根据当班生产计划,调节取料及时及取煤量,减少频繁启机造成的电损耗。据统计分析:每月节约用电1500度。
二、存在的问题及下一步工作安排。
今年上半年我厂虽然在能源管理方面做了大量的节能改造与余能**利用工作,但是仍能存在很多不足主要表现如下:
1、设备能效测试装备配置不全,设备能效监测有待改善,需采购专业测试装备,建议培养一批专业能效测试技术人员,完善目前设备能效监测管理不足现状。
2、节能型生产组织有待加强。硬件设施方面:进一步加强节能型生产组织管理工作,结合生产实际,改善硬件设施,充分调度好高峰用电与低谷用电,节约用电成本。
软件方面:加强内部能源管理目标考核机制,提高内部管理水平;进一步加强职工节能知识宣传力度,逐步提高职工节能意识。
3、随着煤资源的枯竭及精煤市场影响,目前精煤采购困难,受原料库存影响,达不到满负荷生产要求,产能得不到充分释放,能源使用损耗大。下一步我厂将重点做好原料库存“红线” 预警机制,确保原料库存满足正常生产需求,降低能源损耗。
焦化厂。2023年12月25日。
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