机5瓦异常分析

发布 2023-04-21 07:32:28 阅读 9110

#4机5瓦油挡套异常分析。

#4机启动过程中,5瓦震动超标,打闸停机;经检查后未发现异常,二次冲转启动,5瓦仍然震动超标,并且局部摩擦产生火花,打闸停机,检查5瓦发现汽封套定位环脱落,(当时无法辨认定为环为那一部件,经查图纸明细栏和测量质量后确定为汽封套定位环)定为环变形,挡油环轴向移位,与工作位置有2 mm接触,也就是油挡环与汽封套间隙异常,正常预留膨胀间隙0.14~0.15mm,油挡套轴向定位是过盈配合,靠紧力定位,油挡环与轴颈过盈量0.

35~0.40mm,(东汽厂工作人员口述,因低压转子在东汽厂套装,我厂无转子安装相关数据),在处理油挡套过程中,实际测量油挡环与轴颈过盈量-0.04mm,没有过盈量,间隙0.

04mm;拆卸时按要求加热油挡套到一定温度,用螺丝刀轻轻敲出。(过程是运行及检修人员口述,未经资料考实)

根据上述过程现象分析如下:

1、 东汽厂在安装、制造低压转子汽封定位环、油挡套时,存在问题:定为环厚度偏差大,公差取下限值,也就是薄,造成与轴肩轴向间隙过大,当汽封套受到轴向推力时,会轴向移动,当轴向推力不稳定时,汽封套会往复轴向移动,移动量为汽封定位环厚度减小量,也就是汽封套、定位环同条件下膨胀后,定为环与轴肩有间隙,汽封套会因轴向推力变化往复轴向移动。 轴封套的往复移动,会造成油挡套轴向移动,正常运行下,膨胀后两套一端面紧密接触,油挡套轴向移动到一定位置,汽封套定位环脱落;由于油挡套轴向移动,油挡套与轴颈圆周没有定位,由于汽轮机转速变化及惯性等,会造成油挡套圆周转动,油挡套和轴颈磨损,产生间隙,松动后汽封套定为环脱落。

汽封套定位环制造、安装不当是造成定为环脱落主要原因之一。结构如图所示:

2、 运行操作监视不及时,造成润滑油温过低,引起油膜**,油挡套震动,引起松动;轴颈温度过低,油挡套与转子紧力减小或消失而使油挡套松动;运行操作监视不及时,造成润滑油温过低是造成汽封套定位环脱落原因之一,一般不会出现,按照制造设计有很大富裕盈力,但肯定有影响。

以上两中原因同时出现,是造成汽封套定位环脱落必然。

第二种情况会加剧脱落速度,第一种是脱落主要原因,所以套装转子的监造工作是非常重要。我们必须按排专业人员监造,因套装转子在厂内安装,我们没有安装质量标准、工艺要求,事故后由厂家定义,我们工作被动。

运行人员结合事故前后机组运行状况,分析总结我们从这此事故应吸取经验教训,在出现启、动机停机过程**异常,没有分析清楚绝不能强行启动。定时、定期检查,真实记录各项数据,认真监视机组运行状况,在以后的工作中把机组启动前的润滑油温作为重点监视对象。

希望我们重视对待这次事故,定时、定期检查轴封套定为环出情况,启动前后监视润滑油温,并做好详细记录,作为定期工作制度,避免以后类似事故出现,保障机组安全运行。

谢卫民。2023年1月17日。

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