2023年上半年总结

发布 2022-01-04 13:18:28 阅读 4372

凤宝管业公司159连轧设备科2023年上半年总结。

随着2023年6月份的结束,159设备科在分厂及公司领导的督导下,积极贯彻各项生产指标,以“保证设备精度、降低停车率”为主线,积极协调各生产车间开展各项设备管理工作,努力去完成2023年上半年的各项任务,但在上半年中还有很多不足、失误,还有待进一步提升,在下半年的工作中,努力克服工作中不足之处,加强设备管理工作,争取有一个较大的改观,确实有效的保证下半年生产任务等各项指标的完成。

现在就主要工作情况总结如下:

一、 上半年设备停机:

159设备科上半年的停机时间和停机率波动较大,但正在逐步的向趋于平稳的方向发展。在停机时间停机率较好的月份(如月份)我们认真归纳、分享了工作中的先进经验,争取再接再厉,严格控制停机时间和停机率;在停机率较差的月份(5月份)设备科第一时间对整月的工作状况进行分析,总结经验教训,坚决避免同样、同类型的问题二次出现,加强对大型设备的点检、保养工作,在随后的六月份设备停机率得到了明显控制。具体停机项目汇总如下表:

上半年停机指标附表(一):

主要影响设备停机分析:

设备科上半年主要停机较多的月份为5月份,5月份停机项目较多,其中最为突出的是g2-g3上辊减速机轴承损坏,造成了16个小时左右的设备停机来恢复减速机,从宏观上看5月份较前后2个月的停机记录明显增多,针对这一情况,设备科加强了对外来轴承的质量检测,和对减速机的实时点检。针对g2-g3上辊减速机高速轴端轴承易损的问题,设备科做了一系列的讨论和总结,制定了专门的装配程序来保证轴承装配的质量。争取在g2-g3上辊减速机问题上从大停机到小停机,从小停机向无停机发展。

上半年电耗附表(二):

上半年消耗附表(三)

二、 上半年主要技改工作及目前设备存在隐患:

1. 主要技改项目:

1) 横移小车由于双边车轮长度等原因造成的一系列停机报警事故,设备科经讨论后对横移小车车轮部位进行技改,最终克服了横移小车卡阻、报警。使空中横移小车停机时间明显下降,并且彻底杜绝了横移小车脱齿、卡阻、报警、顿停等问题,横移小车在在技改完成后未因脱齿卡阻而出现较长停机时间。

2) 限动齿条撞后极限主要原因在于电压波动而造成,对此电气方面作出对入网电压进行严密监控,更改程序等方案,控制了限动撞后极限的发出,从技改完成后从没有再出现撞后极限事故。

3) 穿孔机前台收料槽、后台抱芯辊对原先设计,不便于设备同心度的调整,无法保证设备精度,针对这种情况进行了改造(将原设计改为螺旋丝杆调整方式),方便了操作工的调整,保证了设备精度。

4) 限动齿条联轴器的改造,由于原设计联轴器自重过大,在安装时要求的同心度较高,在运转时甩动过大,且易造成安全事故,在这种情况下,经过论证现将联轴器改为直筒连接的方式,既减轻了联轴器的自重甩动问题,而且还降低了安全、生产事故的发生。

5) 定径机前输送辊道改造,原设计输送辊道是悬挂减速机,在连接传动方式上存在很大弊端,且减速机输出轴、辊道轴键槽极易损坏多次造成设备停机,影响生产;针对这种情况,咨询其他厂家以及结合现场实际,现将辊道减速机改为直连方式,杜绝了减速机及跟到传动轴的损坏,并且还统一了此区辊道备件,降低了备件库存,节约了备件资金。

6) 硼砂托盘,芯棒冷却托盘旋转轴承改造,原设计托盘均为轴承旋转,由于硼砂托盘区域温度较高、芯棒冷却托盘处一直处于水淋状态,所以两处的旋转轴承都是易损件,经常由于轴承损坏而需更换整套托盘;由于两处轴承均处于低速旋转,现将两处旋转轴承改为内外耐磨套样式,既能减少停机,又大幅延长了托盘使用寿命,保证了生产正常进行。

2. 目前设备存在问题以及整改方案:

1) 穿孔机、连轧机区域主机液压主管路,锈蚀严重,存在较大隐患;整改措施:建议将穿孔机、连轧机所有液压管路更换为不锈钢管,利用停车检修或换辊检修时间进行更换。

2) 现场液压系统的漏油问题,(主要是:排锯、矫直机、5.5米平台下轧机稀油站等);整改方案:

利用最近一次检修,将排锯漏油点逐台进行处理,矫直机漏油点进行管路改造,5.5米平台下轧机稀油站漏油点更换密封。

3) 穿孔机止推小车锁门平衡缸问题;整改措施:备件到货后及时恢复。

4) 穿孔机下辊主电机转子窜动的问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换主电机。

5) 主控配电室室内环境温度过高问题;整改措施:建议增加水冷空调。

6) 连轧机1#石墨润滑链链条滑板的问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换链条、滑板。

7) 连轧机前台芯棒支撑辊道问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换芯棒支撑辊到总成。

8) 连轧机芯棒支撑机架调整千斤顶的问题;整改措施:利用最近一次设备检修修复处理。

9) 冷床升降不同步的问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换磨损备件,调整高度。

10) 排管锯后斯惠顿不同步的问题;整改措施:利用最近一次设备检修处理。

#矫直机前后翻料钩的问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换损坏备件。

#矫直机前后斜蓖条的问题;整改措施:利用最近一次设备检修处理,针对斜蓖条重新设计坡度调整垫板,备件到货后,利用停机时间逐一更换。

#探伤机前后输送辊道同心的的问题;整改措施:利用最近一次设备检修调整同心度。

#测长称重步进机不同步的问题;整改措施:利用最近一次设备检修调整。。

#喷标机喷涂扭曲的问题;整改措施:利用最近一次设备检修更换喷标机行走小车。。

三、 车间、人员管理:

1. 现阶段设备科车间人员主要存在的问题在于白班维修,自5月份精整车间归纳到设备科以来,精整设备维修发现很多问题,有现场设备问题,有维修人员问题。精整车间现阶段白班维修人数为4人,其中老员工1人、新员工3人(2023年入厂),由于新员工进厂时间较短,对设备对工具使用都比较生疏,可以说精通设备维修人员就一人,所以工作开展很难进行。

热轧白班维修人员为11人(包括点检2人),白班备件维修人员定员为16人,现阶段实际工作人员为9人,由于人手缺失导致了备件组装进度的减慢。

2. 车间人员安全管理。安全管理以人为本必须坚定不移,在上半年的工作中,严格控制安全事故,在分厂各领导的带领下,设备科无发生一起人身安全事故,在今后的工作中设备科更要把安全放在工作的第一位,保证设备科全年无人身安全事故。

四、 下半年工作计划:

设备科对2014上半年工作做了认真总结,也制定出了下半年的工作计划。

1. 严格控制停机率,保证生产。上半年已然过去,下半年需吸取上半年的经验教训,从自身找原因,认真、彻底的对设备停机隐患进行排查,利用停机时间对隐患整改,做到设备不留隐患,大幅降低主动停机,保证设备停机率降到要求范围之列。

2. 设备精度建设。159设备完整度基本完善,但是设备精度管理方面做的还有所欠缺,设备科下半年的工作重点要从设备的完整度向设备精度进行转变,争取做到设备精度完善。

3. 做到全年0安全事故。人身安全、设备安全一直是设备科的工作重点,上半年设备科做到了0安全事故,但是不能对安全进行轻视,要时刻绷紧安全这条弦,做到全年0安全事故。

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