管式炉结构改造与效果比较

发布 2021-05-30 13:41:28 阅读 6764

2ol年l1月。

第41卷第6期。

燃料与化工。

管式炉结构改造与效果比较。

焦明江(山西焦化股份****,洪洞。

管式炉是粗苯工段用于富油脱苯的关键设备,根据加热方式的不同可分为对流段和辐射段。主要作用有两方面:一方面是将富油由120加热到180另一方面将低压蒸汽由142加热到400以上。

在富油脱苯过程中,预热富油和蒸汽,射段炉膛温度较高,排出的废气温度高于正常值,不能将煤气所放出的热量合理利用。

采取措施及运行效果。

针对以上问题,我们对管式炉的管道连接采用。

种方案进行了改造.方案1是将对流段全部用于蒸汽加热,富油只在辐射段加热。改造后的实际运行效果见表1。

方案1中洗油温度和蒸汽温度都能满足生产需要,但管式炉烟气排出温度偏高,加热效果虽然好。

有效降低煤气消耗。

存在的问题。

常规设计是将富油的预热放在对流段上部和辐射段.蒸汽的预热放在对流段的下部。这种管。

式炉结构对于使用合格的低压蒸汽可以满足生产。

需要.但对于蒸汽压力低于0.4或蒸汽带水严重的情况,要将蒸汽温度提高到300以上非常困难。同时富油温度会快速上升到大于200这样会对循环洗油的质量造成破坏,造成粗苯蒸馏。

于改造前,能够维持正常生产,但由于蒸汽温度不。

能有效提高到400以上.蒸汽消耗偏高,废气排出温度也偏高,带出的热量不能**,造成煤气消耗高,不利于节能。

方案2是将对流段全部用于富油加热。从辐射。

塔内带水,使脱苯操作难以进行,蒸汽消耗高。根据有关资料报道,有些厂家为解决这个问题在辐射段内砌筑隔热墙,但造成煤气消耗较高,辐。

表1段中拿出1/4管段用于蒸汽预热,改造后蒸汽温度达到400以上,排出废气温度降低到300以下.

煤气消耗也有所降低,各方面均取得满意效果。

改造后的实际运行数据。

结语。将蒸汽预热管改到辐射段.因辐射段温度较高,能够有效提高蒸汽预热后的温度,蒸汽预热后温度提高有利于粗苯蒸馏操作.可有效降低粗苯蒸馏时的蒸汽消耗。

收稿el期。

作者简介:焦明江(19一),男,工程师。

将对流段全部改为预热富油后,由于富油温度低于低压蒸汽温度,在富油和烟气的逆流传热过程。

中较蒸汽和烟气逆流传热要好,从而**烟气带出。

的热量,达到节约煤气的目的。

甘李军。编辑。

上接第27页)

为防止平衡臂断裂,我们在横梁下方设置了保险支架(图2)。横梁至平台空间距离约680在横梁中间下方采用600的h型钢焊接在平台上,整个钢性保护支架与横梁的间隙为30~便于横梁的自由摆动。

结语。通过上述的受力分析和对设备的改造处理,干熄焦提升机运行至今,平衡臂使用性能良好,有效预防了平衡臂断裂事故的发生,也保证了干熄焦系。

统的安全稳定生产。刘晓明编辑。

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