一年来在公司相关领导的带领和指导下,和相关部门的密切配合协作下,以及本部门各技术人员的共同努力下,取得了一定的成绩。但是在此过程中也看到了很多不足的地方,特别是从技术的知识面和深度角度来看,还需在今后的学习和工作中不断提高。在此,很有必要从所做的工作中,找出问题,总结经验,以利提高,达到公司对技术部门的要求,保证公司来年发展战略的实施。
一、 总结:
1、 新产品开发:
1)、仿福田“奥星”款车型:
该款车型由于整体结构布局较合理,工艺加工水平较高,外观有它的独到之处,但是在开发过程中,发现了以下几方面的问题。
a)、配套性、通用性、互换性差。
b)、整车自重较大,适应范围有限。
c)、生产制造成本较高。
2)、仿益高06款4座车型:
该款车型外观与我厂车型相比有一定提高,底盘结构相近,配套性较好。主要问题是:
a)、外观新颖度不够(属06款型)。
b)、玻钢顶架强度、刚度不够,存在较大的缺陷。
座燃油车:由于以前库存有东本200型单缸发动机一台,也从潜在可能的市场考虑,试装出一台样车,经测试,存在的主要问题是震动和噪声特别大,这主要是发动机本身结构所限,用其它方法现在还无法解决。所以如确须开发此款车型,还须考虑选择发动机的型号问题。
座电动封闭观光车:
该款车型是在通用型基础上,为满足北方市场需求,增加了侧体及车门而来。由于功用和外观皆有较大变化,也可归为一款新的产品型号。主要问题是:
a)、加工工艺不到位(同时时间也较紧张),造成产品很多细节上有一些质量问题。
b)、门的活页结构,还可调整。
c)、玻璃门框的尺寸规格应尽量减少。
d)、工艺水平还有待提高。
座燃油观光车(前期开发调研过程中):
从产品质量的稳定及提高等方面考虑,进一步提高燃油观光车的市场竞争能力。以引进汽车专业制造厂的三类底盘为主导,设计一款新型燃油观光车。从前期的调研情况看,有如下几点:
a)、能适应观光车底盘结构型式的汽车三类底盘不多,生产厂商能提供该类产品的就更少,所以其选择面较少。
b)、就现所选车型的三类底盘,也有几点不足:
承载面偏高。
由于其结构方式所限,载客人数不易超过11人,对变形为14座较困难。
底盘采购和自制成本以及前期投入等还未知。
所以该项目的后续工作还须进一步加强、跟进。
2、 特种车辆设计制造:
1) 箱式封闭关餐车:
由于该类型车是在载重货车的基础上改制,底盘结构形式变化不大,但是。
箱体结构种类较多。
a)、主要种类:①保温型 ② 不锈钢型 ③ 单层侧面上下翻开型。前两种结构我厂现还无加工能力,应注意设计结构的简化和加工工艺的技术要求,在保证质量的同时,降低成本是主要问题。
b)、对封闭式箱体结构,采用了车体侧面装卸电池机构。更符合了该类车型的使用条件和要求。
2)、七吨电动货运车:
根据用户要求,采用了三桥后双桥驱动,驾驶室封闭等要求,由于该类型车我厂还未设计生产过,其设计要求和加工能力又面临着一个新的问题,前期工作已基本完成,待整车制造完毕后,再进一步总结。
3、 现产品车型改进实施:
根据不同用户的各种情况反应、售后服务部的回馈信息,以及8月份提出的《技术及产品质量改进》计划要求,下半年对各方面的问题都基本做出了相应的改进实施,大部也基本完成和正在验证的过程中,但也有少部份因各种原因未能解决。
—14座观光车(若与燃油车相同部份的也一并包括):
a)、车顶架立柱上端开裂。
b)、雨槽开裂。
c)、顶蓬浸水。
d)、挡风玻璃上端处浸水。
以上四项车顶架(包括带雨槽车顶架)问题,以分别改进处理。现阶段准备通过车顶架和玻钢覆盖件的整体设计更改,现处于试制过程中,其外观功用有一定提高,但是对相关组合件的加工工艺要求会很高。
e)、钢板吊耳胶套。
通过材质改变,基本解决此问题。
f)、车顶架与车架接触面的锈蚀:
外露螺杆、螺母更换为不锈钢。
接触面须做防锈处理,但现阶段人厂所实施的工艺方案局限性很大,防锈处理效果不佳(包括车架底盘等所有焊接件),若要照汽车车架的防锈处理工艺,难度较大。
g)、前大灯的不可拆性:
已试制一台样车,效果可行,主要是加工制作工艺太繁杂,与玻钢设计制作相关联因素较多,如要量产还须做很多改进。
h)、座椅质量:
配套厂协作,加强质量控制。
对配套商引入竞争机制。
—14座电动观光车:
a)、带变速箱的电机安装。
b座车型方向不稳定性。
c)、直拉杆横樑裂痕。
以上三项通过设计与外协厂家勾通已基本解决。
d)、安装5千瓦无极变速电机时,电机与大樑发生干涉。
由于现阶段都是在原有车架上进行改制,但随着无极变速车型的增加,下。
阶段应考虑其结构布局。
3)、燃油观光车:
a)、水温偏高。(b)、住车制动效果差。(c)、仪表指针跳动。
以上三个问题都基本作了验证性试验,有一定效果。但考虑到引进三类底盘,为减少库存旧件,如果作为过度,可暂缓推广。
—6座电动车。
a)、转向较重。
b)、制动转轴易锈蚀。
以上两项通过结构设计改变,基本完成,现以小批试装。
5)、老爷车。
a)、玻钢前脸与车架相连处易脱节。
由于玻钢件制作质量不理想(外观不规整,变形较大等)。另一方面,在结构中增加了前机盖处与车架的连接支柱。
b)、顶蓬布易开裂漏水。
改变蓬布质地。
c)、燃油型老爷车:
由于设计完整性(包括零件位置尺寸、图纸绘制的准确性、零件制作的工艺性等多方面),存在很多问题,现生产手段很多是手工配制,质量基本无法得到很好的控制。
4、 日常性技术工作:
1)、变型车的设计:(a)、电动货车。(b)、观光车改制。(c)、燃油车加附变速器(d)、燃油车方向助力器。
由于市场客户的个体要求不同,很多结构都需在标准型上进行一定的改动。
设计,以达到不同的功能要求。
2)、销售服务的技术支持:(a)、技术说明编制。(b)、产品效果样图设计。
作为销售前期服务的工作,对潜在用户指导,非常重要。以上两项工作内容的工作量比较大,应该说做得也比较好。
3)、现场技术指导工作:
由于很多产品的特殊性和我厂设计程序及加工手段的限制性,生产车间现。
4)、主要外购配件的验证工作:
对供货商、产品品牌,由于各种原因发生变更,(如发动机江陵变更为宗申)
都基本做了前期技术验证工作。
5)、产品图纸整理完善工作:
a—14座燃油车车底架图。
b座警车车底架图。
5、技术管理工作:
由于技术部人员长期都在三人左右,其工作量比较大,开发新产品的能力非常欠缺,所以如何分工合作,充分发挥每个人员的最大能力是非常重要。
1)、技术文件图纸发放制度。
2)、与外协加工配套厂联系机制。
3)、技术资料、图纸存档规范。
6、库存消化工作的技术支持:
对长期以来,各种原因造成的库存积压品,通过与库房、质管、车间等多部门合作,根据不同规格,型号,在不影响产品质量的大前提下,尽量修配,取得一定成果。
1)、原件。
a)后桥 (b)发动机 (c)电控 (d)充电机 (e)各类电器原件。
2)、整车。
a) 北京款车型 (2台) (b)福田“奥星”款车型 (2台)
c) 益高款车型 (1台)
以上几款车型的修复工作,都在进行的过程中,还未完成。
二、 计划:
技术部门的2023年计划,要围绕公司总体全面的计划进行。落实并执行公司下达的各项工作,在此只是针对一般性技术部门工作内容做一基本计划。
年计划工作的继续:
1)、库存消化工作的后续技术支持:
2)、燃油车三类底盘选择、配套的技术准备工作,若此项目不能进行须将原改进并验证的工作继续实施下去 。
-14座电动观光车车底架焊接图的设计整理完善工作。
座电动封闭观光车车体的设计图并整理完善归档。
5)、车顶架与玻钢改进工作,并整理完善图纸。
6)、座封闭警车的整体外观设计完成,并实施的技术准备工作。
吨载货电动车的设计制作跟踪,完善图纸整理归档。
2、技术质量改进工作。
1)、老爷车设计图纸的完善、理想、并提出整理内容计划,在条件适当时与车间配合完善调整(特别是燃油车型、整体内容较多、难度也较大)
3、技术部门今后应提高的几方面:
1)、协助上级领导建立公司的技术管理制度工作。
2)、努力提高技术人员的业务素质、增强技术工作的应变能力。
3)、提高部门内的协作沟通能力。
由于上半年部门所有工作人员皆未来到此岗位,对前期某些情况不是很了解。如有不妥、请谅解。 其主要工作总结以下半年为主。
总之只要站在公司发展高度抓基础工作,我们相信,在集团公司的正确领导下,在分公司领导的具体指挥下,在部门各员工的共同努力下,我们部门以及电动车公司必将有一个质的飞跃、美好的前景!
技术部:杨进。
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