航煤装置生产总结

发布 2020-05-01 06:03:28 阅读 8620

25万吨/年航煤加氢脱硫醇装置。

2023年5月3号喷气燃料生产总结。

编写人:装置审核:

玉门炼油化工总厂重整加氢车间。

2023年6月9日。

按照厂部生产要求,5月份航煤加氢装置计划加工9616吨,实际加工原料10167吨,其中加工常压航煤10091吨,消耗氢气量76吨。生产精制航煤10066吨,收率99.01%,产干气76吨,收率0.

75%。加工损失25吨,实际加工损失0.24%;计划单位加工能耗10.

78kgeo/t原料,实际加工能耗10.67kgeo/t原料。

航煤加氢脱硫醇装置加工量、液收、能耗、加工损失均完成计划指标。

表1 航煤产品分析数据。

本月18日至23日精制航煤进成品罐,其余时间产品调和柴油。

本月产品取样80次,合格78次,产品合格率97.50%,未完成厂部98.5%计划指标。

航煤产品两次不合格为7日8:00腐蚀2级,16日8:00腐蚀2级,腐蚀不合格期间均调柴油,未影响成品航煤质量,精航取样复查后恢复正常。

为了使产品质量指标能够顺利完成,车间在产品质量管理方面努力做好以下工作:

技术干部加强监督指导。

车间技术干部每天检查产品质量的完成情况,解决生产中遇到的疑难问题。如连续两次不合格,则要组织不合格项的评审,坚持整改措施的落实情况并及时汇报装置主管。

按军品管理制度更换过滤器滤芯。

车间于2023年4月停工期间更换原料过滤器sr601/2滤芯为15μm,更换产品过滤器sr502/1滤芯为3μm。

5月航煤脱硫醇装置能耗为10.67kgeo/t原料,较10.78kgeo/t原料的计划指标低0.11kgeo/t。

本月循环水计划单耗10.80t/t原料,实际单耗4.92t/t原料;计划电单耗11.

00kwh/t原料,实际电单耗11.14kwh/t原料;新鲜水单耗计划0.01t/t原料,实际单耗0.

02t/t原料;燃料气单耗计划7.50kg/t原料,实际单耗8kg/t原料。本月新鲜水单耗略高于计划指标,主要原因为本月沙尘天气造成装置清洁用水量增加。

装置循环水单耗远低于计划指标。燃料气单耗较计划指标高0.40kgeo/t,主要是因为本月有几次大风天气,导致加热炉热效率下降,增加燃料气消耗。

电单耗较计划值略高0.14 kwh/t原料,主要是由于5月整体气温上升,装置为了维持正常生产,增加了空冷运行数量。

表2 操作指标平稳率执**况。

本月装置操作平稳率数据**于mes统计数据,综合平稳率99.93%,达到厂部下达的不低于98%的指标。其中a、b、c级控制参数平稳率分别为.

92%及99.96%,较好的完成了装置平稳率指标。

装置严格抗氧剂的加注,及时根据总厂生产安排添加抗氧剂,精制航煤进成品罐时定期加注抗氧剂,调和柴油时停止抗氧剂的加注。

表3 抗氧剂(t501)理化性质列表。

航煤产品出成品时按规定每52小时添加12.5kg抗氧剂,本月共加入航煤抗氧剂25kg。

1、原料供给问题。25万吨/年航煤临氢脱硫醇装置自建成投产以来,装置加工负荷偏低,装置正常加工量控制在13~16t/h,历史最大加工量18t/h,最大加工负荷仅60%左右。常减压装置操作参数优化调整,确保航煤加氢原料供给量充足,以及原料质量满足生产工艺要求。

2、过滤系统备件不充足。现有航煤原料油过滤器及精制航煤过滤器按《军用油品管理制度》,需每半年更换一次过滤芯,确保原料杂质含量达标,同时降低精制航煤固体颗粒污染物含量至0.5mg/l以内。

3、分馏塔操作问题。装置处理量13t/h的运行状况下,目前分馏塔顶冷后温度65℃左右,环境温度上升,塔顶轻组分含量增加,塔顶负荷将进一步增加。此外,受循环水质量的影响,塔顶水冷器水冷效果不明显。

因此,靠分馏塔进料/塔顶油冷却器及塔顶水冷器则无法达到预期的冷却效果,需要进一步对塔顶冷却系统进行改造。

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