采油203队2023年上半年注采汇报材料

发布 2020-01-26 07:17:28 阅读 1339

深化单元目标管理。

精细注采措施实现技术升级。

一、前言。2023年采油203队面临的稳产基础薄弱和成本紧张的矛盾和问题,为适应新的形势需要,我们采油203队调整工作思路,完善工作方法,提高运行质量,制定了采油203队2023年的注采管理的工作思路:以单元目标管理为主线,以工况分析为手段,以信息平台为先导,以有效注水为基础,以机制创新为动力,不断拓展管理的深度和广度,实现油藏、井筒、地面全过程的生产技术管理升级。

二、2023年上半年主要指标的完成情况。

1、采油203队开发现状:

采油203队开发管理着滨二区滨5、滨648两个区块的93口油水井、8座计量站、5座配水间,1座高压注水站和1座集输泵站 。含油面积6.4平方公里,地质储量1144万吨。

目前油井开井53口,水井开井22口,采出程度13.84%。目前累计生产**158.

3386万吨。担负着年产6.6万吨**生产任务和17万立方米油田注水任务。

年上半年主要指标的完成情况。

1)**、注水生产任务的完成情况:

2023年上半年全队产量、注水生产任务均超额完成,分别完成计划值的.4%。

2)单元目标管理五项指标完成情况:

2023年上半年指标完成统计表。

全队单元目标管理五项指标均在指标计划上运行,并比较2023年1月有明显提高。

三、2023年上半年开展的注采工作:

1、综合治理油井偏磨,压减维护工作量,延长油井换泵周期。

2023年我队存在偏磨现象的油井为26口,占全队开井数的50%。其中因偏磨造成维护作业共计16井次,占全年维护作业井次的51.6%。

在2023年偏磨作业井中全井偏磨的为4井次、中下部偏磨为12井次。其中中下部偏磨油井主要集中在泵深800-1000米和1200米-1600米,共10口,分别占偏磨作业井数的.5%。

008年上半年,我队将延长油井换泵周期工作的重点放在偏磨井治理上,结合近几年治理偏磨的经验和生产现状,在以下三方面开展工作:

1)油井生产参数的调整。

2023年上半年共计治理偏磨调参4井次,其中通过电机互换实施调参2井次(b5-8、b59-6)、通过调整皮带轮调参1井次(b5-31)、加装二级减速器1井次(b59-2) 。

2)利用作业优化设计优选机泵组合。

我队结合作业优化对我队偏磨严重的3口油井(b68-9、b5-24、b5-40)进行了重点治理。

制定治理措施后,我队立足本队实际,利用本队现有机抽设备,实施了抽油机互换,节约成本消耗。同时加紧其它工作量的实施,保证工作量的完成,油井偏磨得以缓解。

3)优化油井群挖群管措施。

2023年上半年我队进一步完善和加强基础管理工作,加强油井群挖群管措施的优化,根据油井的实际生产情况,对油井热洗加药工作制度进行动态优化,确保油井热洗加药制度的合理性。

2023年上半年全队共计调整热洗工作制度17井次,调整加药制度20井次,使油井井筒环境得以改善。

通过对偏磨井的综合治理,2023年上半年全队油井维护作业井次由2023年同期的19井次下降到13井次,从而带动全队油井换泵周期的提高,2023年全队油井平均换泵周期为533天,比较2023年底的501天提高了32天。

2、低泵效井的治理:

1)泵效现状。

2023年我队对全队泵效情况进行摸底调查。

我队根据全队油井的泵效构成情况对全队油井进行了分级,实施了油井泵效分级管理,将全队油井按泵效分为4个等级:泵效小于20%、泵效在20%-40%、泵效40%-60%、泵效在60%以上。针对本队实际情况,将工作重点放在泵效低于20%油井的治理和油井泵效值较高但沉没度大于400米的油井的挖潜工作两方面。

泵效低于20%油井的治理措施。

沉没度大于400米的油井的挖潜措施。

2023年上半年针对泵效低于20%油井实施治理4井次,平均提高泵效7.9%,针对沉没度大于400米的油井实施治理措施7项4井次,平均提高泵效9.8%。

通过以上措施的实施,我队低泵效井得以减少,,截至到2023年上半年全队油井泵效低于20%的油井由2023年底的6口减少到3口;油井生产压差趋于合理,全队油井平均沉没度由367.6米下降到356.5米,全队平均泵效由2023年底的38.

27上升到40.2。

3、长寿井的培养:

我队根据2023年以来培养长寿井的经验,将全队有培养价值的油井进行分类,在培养长寿井的同时,注重将培养长寿井的经验进行推广,并逐步运用到其它油井的管理上,精细油井管理措施,提高油井的管理质量。2023年全队共计划培养长寿井12口,我队将其分为稳定型、潜力型、攻关型,并制定了相应的培养措施。

1)稳升型。

稳升型主要以2023年培养成功的油井为基础,加强日常维护管理确保油井换泵周期稳中有升,目前有油井6口,平均换泵周期1293天。

2)潜力型。

该类型换泵周期在400天以上,我们有针对性的制定培养措施,计划通过2023年的培养全部达到长寿井的标准,目前有油井4口,平均换泵周期584天。

3)攻关型。

该类型油井管理难度较大,换泵周期较短,在2023年开展培养长寿井活动以来积累了一定的经验,将此类井作为培养长寿井的内容之一,也是对培养长寿井活动的深化,目前有2口油井,平均换泵周期260天,争取将油井换泵周期提高一倍。

4、单元目标管理开展情况:

单元目标管理自2023年开始实行已经走过8年的路程,我队结合本队实际,坚持单元目标管理,制定了适合本队的《单元目标管理实施细则》,遵循“四到位”原则,改变油井管理模式,精细油井管理措施,地面五项管理指标稳步提升,提高了全队的注采管理水平。

泵效(%)机采效率(%)

平衡率(%)

换泵周期(天)

从单元目标管理五项指标曲线可以看出,地面五项指标得到全面提升,油井的管理措施更具有合理性、目的性,油井的全队油井管理水平得到明显提升,相应的油井工作量明显减少。

从地面五项指标的提升,到油井日常维护工作量的减少,映射出全队注采管理水平的提升,证明了实施了8年的单元目标管理是适合基层的行之有效的管理模式。

5、注水井管理。

1)注水指标完成情况。

采油203队管理着水井28口,一座高压注水泵站,目前开井22口,2023年上半年计划注水8.812万立方米,实际注水8.8475万立方米,完成计划的100.

4% 。分层注井11口,1季度测试率63.6%,(b5-10、bg152、b648-6井因rf-113配水器坏未测,b5x20井需验封未测);测试层段合格率70.

6%;二季度测试率81.8%,(b5-10作业未测、bg152因rf-113配水器坏未测);测试层段合格率72.7%。

2)注水系统节点分析。

滨五注下设4个配水间,二条注水总干线,通过各系统平均压力节点损失分析原因:干线压损大、配水间阀控效率低。

1)干压损耗大原因分析:

外部管网配置不合理,通往北部的首端供水量大,供水量为283m3/d,通往南部的注水支、干线多,注水管线长(总长1.48km),而且1号站的管线经过3号站的配水间后再进入1号站的配水间,造成压损大。

2)配水间阀控效率低原因分析:

a、不同的配水间内的平均注水油压差别大,最大的压差达8.4mpa(13号站)。

b、同一配水间内的注水井油压差别大,13号站最大压差值达12.4mpa(b5-12、b5-19)

3)注水井洗井工作:

我队管线洗井8口,罐车洗井12口,不能洗的2口,我们克服困难,合理制定洗井计划,狠抓洗井质量,力争每次做到有效洗井。2023年上半年计划水井洗井35井次,共实施水井洗井40井次,较2023年同期的28井次,增加12井次。

4)水井综合治理工作:

2023年上半年计划水井查换管5口,上半年共实施5口,其中水井大修1口、查换管2口、调配2口。

通过5口注水井的综合治理,初增注水76立方米,累计增注5571立方米,对应油井收效3口,累增油87吨。

6、滨657块新井投产工作。

b657单元目前以完钻8口,2023年上半年新井投产4口,放喷待作业1口,累计产液3065吨,产油2592吨。

四、三季度工作计划:

单元目标管理地面五项指标**。

1、低机采效率油井治理工作。

1)机采效率低于10%的油井治理:

2)机采效率在10-20%的油井治理:

3)加强设备保养,提高设备运行水平。

我队实施设备承包制,由各计量站人员对本站设备进行承包落实责任,从管理的细节入手,坚持“1+1”设备管理法 ,突出高标准、严要求,根据设备保养制度和季节特点,对抽油机进行定期进行巡检保养,保证设备保养及时化杜绝设备事故的发生。

4)节能电机调档工作:

目前超高转差节能电机的使用存在误区,只停留在更换使用的层面上,节能效果未起到作用,我队对全队超高转差电机进行调查,发现电机全部在大功率档,三季度计划对剩余的13台节能电机进行调档,增加节能效果,预计提高机采效率2.1%。

通过以上措施的实施争取在2023年三季度将机采效率提高到19.5%以上。

2、低泵效井治理工作:

2023年三季度继续加大低泵效井的治理力度,争取在2023年三季度将泵效低于20%的油井全部治理,使油井生产压差趋于合理。

泵效低于20%的油井治理措施。

沉没度大于400米的油井治理措施。

3、注水井管理工作。

1)加大水井措施投入力度,提高注水效率,补充地层能量。

2)滨五块注水系统改造工作。

对于滨五块注水系统存在的干线压损大、配水间阀控效率低问题,对滨五块注水系统实施改造:

滨五块注水站内部:

以油压20mpa为分界点,将注水井进行分区,油压小于等于20mpa的注水井,泵压确定为22mpa,选用32mpa的柱塞泵;油压大于20mpa的泵压的确定方法:泵压确定为28mpa,选用32mpa的柱塞泵。

滨五块注水站站外部分:

站外部分新上1套低压注水管网(油压≤20mpa);对配水间进行改造,将高低压井口分开。

3)改造水井洗井流程,加大水井洗井工作量,力争做到有效洗井。

2023年三季度计划实施水井洗井17井次,改造洗井流程5处。

4、滨657块新井投产工作。

截至到2023年6月b657单元目前开井投产7口,放喷待作业1口,目前未进入管线流程生产,全部依靠2座多功能罐进行单井倒油,随着进一步开发的进行,液量的增加,2座多功能罐无法满足生产需要,严重制约着新井产量的完成。

注采管理水平的提升是一项长期而复杂的工作,虽然我们在注采管理方面取得了一些进步,但面临目前日趋严峻的开发形势,我们要把目前取得的成绩作为下次进步的起点,以精细管理、深挖潜力为切入点;以提高科技进步水平,不断引进新工艺、新技术为增效点,坚持不懈的提高全队的注采管理水平。

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