2023年炼铁厂质量管理体系运**况报告。
尊敬的公司领导:
在2023年工作中,炼铁厂厂部领导按照公司的统一部署和下达的各项生产指标任务,深入开展各项工作,结合2023年的生产情况与经验,提出了以产品质量为中心,以铁水产量为目标,以安全生产、确保设备运行满足生产需求为前提,向管理创新、攻关挖潜要效益的经营方针,妥善处理各方面的矛盾,在现有原料条件下,以优化原料配料方案,提高烧结矿品位为基础,提高铁水产量、降低焦比、降低设备事故率,达到增产降耗为目标,各项工作均取得阶段性突破,各项经济技术指标得到大幅提高,以下是对2023年的各项工作进行分析和总结。
第一部分: 2023年工作总结。
一、 产量方面。
1、 产量完成情况。
高炉已到炉役后期,为了确保安全生产、高炉稳定运行至公司计划的中修时间,各项技术指标相对一般,入炉产量64.06万吨,入炉率为79.48%,同比2023年入炉率提高3.
55%,烧结利用系数为1.55t/㎡*h,同比2023年利用系数提高0.03 t/㎡*h,完成铁水产量42.
35万吨,同比2023年降低0.93万吨,利用系数为2.59t/以下是炼铁厂2023年产量指标完成情况:
2023年产量指标情况表。
注:7月2日~8月24日高炉中修,7月份数据为6月21日~7月2日生产数据。
全年炼铁厂烧结矿产量、入炉产量及铁水产量如下图所示:
2、生产情况分析。
12月份原料品位偏低,pb、zn含量偏重,仅12月份就发生三次炉墙结瘤事故,高炉炉况顺行较差,崩滑料、悬料较频繁,坐料次数多; 2月份及3月份混匀矿含sio2量偏高,且波动大,加上烧结生产使用的煤粉灰分高、使用量大,在烧结生产过程中带入的酸性物(sio2、al2o3)多,增加了烧结过程的熔剂消耗量,使得烧结矿品位偏低(在44%以下),强度差,高炉综合入炉品位不高(46~47%),铁水产量受到较大影响。
针对铁水产量低、焦比高,在公司指导下,于2月底成立铁前原料攻关小组,定期组织召开原料攻关小组会议,在现有原料条件下,通过优化原料配料方案,以提高烧结矿品位和高炉综合入炉品位为基础,达到提高铁水产量、降低焦比和炼铁成本为目标,经过一系列的原料配料方案的成本预算、方案调整,以及技术攻关和工艺技术改进:提高烧结矿品位、碱度及强度;使用部分外购焦粉替换煤粉;使用全焦粉进行烧结生产;用块矿作烧结铺底料,取消块矿直接入炉,高炉进行全熟料冶炼;高炉使用喷煤添加助燃剂;完善高炉操作制度等,使烧结及高炉生产的各项经济技术指标均得到提高。从4月份开始,烧结矿品位有所上升(47~48%),铁水产量大幅增加,铁水产量由原来的日产1200吨以下上升到1300吨以上。
在上半年的基础上,针对高炉所用原料的系列攻关,优化配料方案(提高烧结矿品位,使用部分83焦搭配80焦使用)、提高工长操作技能水平、调整高炉“四大”操作制度、稳定高炉操作。下半年,炼铁厂各项指标都有所提高:烧结矿品位上升至48~49.
58%,铁水日产量连创历史新高,特别是11月份完成月产量46231t,月平均产量1491.3t,达到了历史最高水平。
3、 影响产量的因素。
上半年初期受原料影响,综合入炉品位较低,大理球团矿含pb、zn较重,使用量多,高炉炉况大幅波动、不稳定,休风及慢风时间较长;下半年综合入炉品位提高,有害元素含量有所降低,但球团矿**紧张、焦炭粒度偏小、生产中频繁调整高炉入炉原料比例,加之设备故障率高,影响铁水产量的完成。
烧结原料含sio2高、且波动大,使烧结矿碱度波动大,高炉“四大制度”
难于稳定,对高炉的顺行有一定的影响,影响了铁水产量。
生产岗位人员流动性较大,新进员工操作经验不足,操作不够熟练,特别是重点岗位人员的流动对生产带来的影响过大。
二、 质量方面。
1、 质量指标完成情况。
2023年公司下达质量目标要求为:烧结矿碱度稳定率≥80%,亚铁(feo)稳定率≥90%;铁水合格率≥90%,一类铁率40%,炼铁厂根据进厂原料实际情况,将炼铁厂内部指标控制调整为:烧结矿碱度稳定率≥87.
5%,亚铁(feo)稳定率≥75%,铁水合格率≥95%;炼铁厂烧结矿碱度年稳定率为 88.04%(同比2023年上升 2.57%),全部达到公司的规定要求,亚铁稳定率 66.
59 %(同比2023年上升3.13 %)亚铁稳定率虽有所提高,但依然未达到公司的规定要求;铁水合格率94.48%(同比2023年上升4.
7%),一类铁率19.63 %,只有11月份达标,铁水温度合格率93.75%,铁水合格率只有4月份未达标。
以下是各月质量指标完成情况表:
2023年各月质量指标完成情况表:
2、影响质量指标的因素。
烧结方面:全年烧结矿碱度均完成公司的控制指标,亚铁指标则全部未达标,其主要原因是受使用的燃料固定碳含量、破碎粒度、及混匀矿中的杂料成分波动影响,次要原因是烧结看火工操作技能低,生产调节滞后。
高炉方面:12月至4月份受原料波动影响(sio2高、s高、品位低),高炉炉况稳定性较差,在炉温大幅波动时易发生铁水硫超标现象,铁水合格率偏低,其中1月、4月未完成公司规定。4月份后,通过原料攻关小组对原料进行攻关、优化配料方案,原料条件得到改善,炉况趋于稳定,炉温水平有所下降。
三、 成本方面。
1、指标完成情况。
烧结燃料单耗平均为64.71kg/t(同比2023年降低10.15kg/t),入炉燃料单耗为80.
44kg/t(同比2023年降低11.09kg/t),烧结电耗为55.16度/t(同比2023年降低2.
51度/t),入炉电耗为69.38度/t(同比2023年降低1.14度/t);完成高炉焦比566kg/t(同比2023年降低5kg/t),煤比134kg/t(同比2023年降低19kg/t),综合焦比673kg/t同比2023年降低21kg/t),高炉吨铁电耗为164.
6度/t。以下是炼铁厂全年成本指标情况表:
以下是2012炼铁厂全年烧结入炉燃料单耗,入炉电耗及高炉焦比、煤比、综合焦比和吨铁电耗的完成情况趋势图:
2、影响成本指标的因素:
烧结方面:原料含sio2高、tfe低,煤粉灰分高,生产过程中烧结矿品位低、强度差,返矿率高,使得烧结燃料单耗及电耗偏高;3月份后,开始进行原料攻关、优化原料配料,并逐步使用焦粉替换煤粉进行烧结生产,改进烧结生产工艺技术,使得烧结矿品位大幅提高,烧结燃料单耗及电耗大幅下降。8月份上旬至9月份中旬,烧结在高炉**满足高炉生产用料的前提下,生产酸性烧结矿供高炉使用,因工艺需求及频繁变料停机,导致烧结电耗增高,9月份电耗达全年控制最高电耗。
高炉方面:上半年初期由于烧结矿品位低(43~44%)、强度差,高炉炉况不稳定,多次发生炉凉事故,铁水产量受到较大影响,使得焦比及煤比偏高;3月份后原料条件逐步改善,烧结矿品位大幅提高(47%以上),铁水产量大幅上升,使焦比大幅下降。六月份因炉况不顺,发生结瘤事故两次,炉皮烧穿一次,炉皮发红休风加冷却棒等因素的影响,六月份共计休风1195分钟,慢风4729分钟,导致高炉各项指标都很高,综合焦比为全年最高焦比。
11月份,炼铁厂在公司领导的支持下,在厂长的指导下,全厂掀起了“提产降焦,节能降耗”的生产热潮,高炉生产指标达到了历史最高水平,焦比达到了487kg/t,综合焦比达到604kg/t,真正达到了焦比破五见四的奋斗目标。
四、 技术改进及业务进步。
1、 3月11日,昆钢专家现场指导,根据原料变化情况,调整高炉装料制度,由三环布料调整为二环布料。
2、 3月27日烧结使用部分外购焦粉替换煤粉,并取消用石灰石粉进行烧结生产,使烧结矿品位得到大幅提升。
3、 4月4日开始高炉使用喷煤添加助燃剂试验,试验取得预期效果。
4、 4月15日开始烧结使用块矿作铺底料,烧结矿碱度由1.85提升至1.90,同时高炉取消块矿入炉,高炉炉料结构变为全熟料冶炼。
5、 4月17日,烧结使用全焦粉进行生产试验,通过成本核算,决定使用全焦粉烧结。
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