1月份回转窑运转率89.74%,游离钙合格率44.7%,孰料三天强度27.
6mpa,蒸汽产量9191吨,孰料综合电耗64.27kwh/t,孰料烧成实物煤耗166.9kg/t,其中回转窑运转情况如下表所示。
表1:回转窑停运一览表。
从表1中可以看出,影响1月份回转窑运转的主要问题是窑头窑筒体衬板被烧穿,窑头浇注料大量脱落,导致停窑检修,其中窑头窑皮直径为2.8m~3m,整个煅烧断长度为14m,煅烧断尾部直径为2m~2.2m,直接影响了窑内的通风,而且从图1(b)中可以看出,窑尾严重结圈,两部分黑色区域内,经过窑内测量后发现窑皮厚度为0.
8m左右,严重影响了整个生产,而且煅烧断前部有一个直径约为1m的料球,回转窑在运转过程中,随时都能听见窑内有很大的滚动声。
图1(a图1(b)
导致回转窑内部严重结圈的主要原因是煤粉波动较大,二次风通风欠缺,导致孰料产量降低,窑况不稳定。其中1月入窑提升机最高达到807a/天,每周平均入窑提升机电流最高为64.7a/h,每次清理完烟室积料后,提升机电流会相应的提高,因此提高回转窑高产量,必须做好整个系统的通风流畅。
锅炉运转率90.56%,蒸汽产量低是因为停窑的原因,所以保证回转窑的安全运转,才能使蒸汽达标,窑头锅炉在进风口温度波动较大,锅炉受到热震动较为频繁,使用寿命严重会缩短,而且风中如果灰尘较多,颗粒较大,很容易在过滤器和蒸发器内积灰,难以清理,影响到蒸汽的产量。
为了保证二氧化硫达标排放,立磨一直保持良好运转,而且完成了对长皮带的更换工作,其中大布袋压差较高时,入窑生料的投加量将要减小,影响到回转窑的产量,大布袋压差较高时,需要降低革泥和污泥的处理,初步认为,革泥和污泥中重金属离子太多,而且在高温下很容易挥发,具有较高的粘性,容易黏在大布袋的内部,难以脱落,导致大布袋压差较高。
综合以上问题,保证回转窑高产,必须要对生料成分严格控制,窑内保证足够的通风,对燃烧器的内外风配比、二次风和三次风的配比要不断的摸索,使整个系统达到最大的优化,才能保证持续的高运行、高产量。
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