试用期工作总结

发布 2021-01-12 05:23:28 阅读 7830

三个月试用期,让我在环保方面学到了不少,从零开始有了一个质的提升。

从开始懵懵懂懂,到污水处理操作。

刚去乐依文的时候,完全不懂仪器设备的操作,也不懂污水处理机制。靠着前辈的指导和自己的摸索,在自己心中勾勒出了一个大概的框架。污水处理的常用药剂酸、碱、pac、pam、氧化剂。

通过药剂破络合,调节适宜ph,然后在无机和有机絮凝剂的作用下,絮凝沉淀,去除ss、cod、重金属离子等。

乐依文的综合废水处理流程为:

污水由提升泵提升进入混凝池,与脱稳剂和双氧水作用,使金属离子脱除稳定结构。便于后续工艺絮凝沉降。

系统中最为重要是混凝池,混凝池的运行状况关系整个系统的正常运作,污水处理是否达标。保证混凝池有适宜的ph,适量的药剂是重中之重。适宜的ph保证更好的絮凝效果,各种金属离子在碱性条件下可以水解生成沉淀(适宜值8.

0~8.5),在无机絮凝剂pac与有机絮凝剂pam共同作用下絮凝。pac或pam量不足,水中悬浊物无法全部絮凝,形成矾花小或者无矾花。

当发现絮凝池矾花不正常时,需及时检查絮凝池ph,加药是否正常。否则会影响后续工段正常进行。

进过絮凝的污水由底部联通的管路进入沉淀池。在沉淀池中,聚集在一起的沉淀物沉淀下来,上清液通过锯齿形溢流堰流入调节池。

沉淀池要保证一定的沉降距离,达到泥水分离效果。

上清液在调节池中,调节到合格ph,加入消泡剂,减少泡沫量。然后由提升泵注入砂滤罐,过滤后的达标水样一部分直接经排放口排放,另一部分进入碳滤罐,进行回用水系统。

进入回用系统的水,先有收集池收集,随后通过提升泵注入布袋过滤罐,进入超滤,再进入反渗透。纯水回用,浓水再处理。

砂滤罐定时反洗,减少出水悬浊物,保证排放水的澄清。

乐依文的电镀废水处理流程为:

电镀原水经过三相流化床,铁碳填料微电解产生亚铁离子,然后进入芬顿反应池,亚铁离子与双氧水作用,产生羟基自由基,羟基自由基具有破络合作用,使重金属破络合,以离子形式存在,在混凝池混凝,并在后续工序中沉降下来。需要添加铁粉,保证后续羟基自由基的产生。芬顿池出水在混凝池与pac、pam适宜ph下作用,形成絮凝物,絮凝物在斜管沉淀池沉淀下来,污泥通过隔膜泵进入板框压滤机脱水。

沉淀池清水流入综合废水池,进行二次处理。

板框压滤机生产的干泥,装袋,交有资质公司外运。

乐依文水日处理量在600方左右,每小时处理40方。

在乐依文工作,自己也对废水处理做出了一个处理工作总结,如下:

废水处理分为综合废水与电镀废水。

综合废水处理操作如下:

1.加药。须打开药罐搅拌机,防止加药过程中药剂沉降,在罐底堆积,难以溶解。

打开加水阀,在罐内液面高于药罐一半时,加入药剂,分多次加入,保证溶质与溶剂混合均匀(其中,pam药剂加入时必须细心,最好沿着加水口缓慢加入,以防药剂聚集沉降。早上开机加入pam后,用手触摸感觉粘度,因为经过长时间停止搅拌,溶质部分可能沉淀至罐底,聚集难以再次溶于溶剂,进而影响药液浓度)。

加入危险药剂时必须佩带防护工具,以防片碱、双氧水飞溅伤人。

2.开机。开机前需检查设备,加满药剂方能开机。检查沉淀池,有足够沉降距离,否则必须抽泥,降低泥层,保证沉降距离。

开机首先打开加药罐搅拌机、反应池搅拌机,使药液和反应池内溶液搅拌均匀,然后打开药液计量泵,检查各加药口加药情况,最后打开提升泵将污水打入反应池进行污水处理。

当过滤泵启动时,必须第一时间观察排污口水质,ph为6~9且清澈见底方能排放。否则切换阀门,将水排回地下水池,查找原因。

3.日常巡查。

巡查以勤为本,两次巡查时间间隔不能过长,巡查必须细心,观察每一个可能出问题的环节。

每次巡查从监控房出发,检查ph计读数,观察排污口水质,清澈见底无浑浊;然后检查沉淀池出水口,出水要求清、亮、无色。水质调节池泡沫少且不堆积,消泡剂加入管有药液流出;随后观察沉淀池,池内要求能看见地步泥层,无大量浑浊,底部不涌泥,泥层沿池底向四周流动且泥层必须低于一定高度,保证沉降距离。

最重要的是絮凝池,絮凝池正常基本可以保证整个处理的正常运行。絮凝池要求池内悬浊物凝聚成花,无大量细小颗粒,凝花成小拇指尖大小较为适宜。用手触摸絮凝池pam加药管液,有足够的粘度。

检查pac,naoh,脱稳剂是否正常加药。

然后检查各加药罐,罐内药液是否充足,定量时间内罐内药液减少是否正常。

最后检查各ph表度数, 保证每个环节都有一个较为适宜的ph度数(其中最适宜絮凝ph为表度数8.5以上,正常絮凝ph为8.1~8.2,由于探头可能附着污垢,影响度数)。

4.故障及处理方法。

下面列举我所遇到的故障及处理方法。

1 排污口水质浑浊,但沉淀池出水水质正常,清澈。

分析原因:过滤塔内部污泥堆积过多,导致过滤液体浑浊。

解决方法:对过滤塔进行反冲洗及正冲洗。

2 沉淀池出水口排水浑浊,颜色深,但絮凝池一切正常。

分析原因:沉淀池泥层过高,没有足够的沉降高度。

解决方案:停机打开泥泵抽泥,降低泥层。

3 絮凝池凝聚效果差,或无凝花,沉淀池翻滚,池内液体浑浊。

分析原因一:ph不适宜,2#反应池ph表度数过低,但不自动加药。

解决方法:将naoh加药泵切换至手动挡加药,使ph达到最适宜数值。

分析原因二:pam浓度不够(关闭提升泵,只打开pam计量泵,短时间内恢复正常)。

解决方法:加大pam罐溶质量。

分析原因三:pac浓度不够(关闭提升泵,只打开pam计量泵,长时间后凝华恢复正常)。pac-聚氯化铝在碱性条件下,与氢氧根离子水解生成al(oh)3,al(oh)3具有聚沉效果,在pam作用下凝花,缺少pac,凝花效果差)。

解决方法:加大pac浓度到适宜量。

分析原因四:由于管路堵塞,导致脱稳剂量不够。

解决方法:清洗脱稳剂管道过滤器。

当出现任何故障到底排污口水质不佳时,必须首先切换排水。

阀门,将水液排回地下水池。待处理完毕,水况好,方能排放。

5.抽泥及过滤罐正反洗。

1 抽泥。抽泥前停机半小时,使沉淀池清水尽量流到水质调节池,减少抽泥工作量。打开泥泵出口阀门,缓慢同时打开两个泥泵气阀,严禁一次性全部打开,高气压冲坏泥泵。

当泥层较低时停止抽泥,缓慢同时关闭两个气阀,然后关闭泥泵出口阀门。抽泥结束后半小时以上方可开机,保证充足时间使池内浑浊物沉淀。抽泥后开机,可能出现短时间沉淀池出水浑浊,并迅速恢复正常。

2 过滤罐正反洗。

在正常运**况下,切换过滤罐出水口阀门,使水排回地下水池。打开反冲洗出口阀门、进水阀门,关闭其他阀门,反冲洗15分钟。反冲洗结束后,依次打开正冲洗出口阀门、进口阀门,关闭反冲洗阀门,正冲洗10分钟。

待水质较佳后,切换过滤罐出水阀门,使水流至排污口排放(正冲洗阀门和正常运行阀门一致)。

电镀废水处理操作:

电镀废水处理操作与综合废水处理操作基本相同。但多了药剂:铁粉,无需加入脱稳剂。

在乐依文工作了一个月,然后回到公司,做工程设计、安装工作。刚开始,操作cad软件很生疏,作图不精确,速度慢。慢慢的通过网络cad教程,自己的摸索,能够比较熟练的进行设备及流程图的绘制。

了解在设备绘制过程中,要充分考虑设备所承受压力,管路条件,后续安装,进行合理的设置、绘制设备图。

在惠东-宝岛工程中,进行管件准备工作。准备有所不足,从中汲取了教训,各种仪表阀门有各自的安装配件,不能忽视。施工时要充分考虑周围条件,做到管道安装有条理、美观,不影响后续操作。

大朗-同昌工程让我学到了很多,水池构造,怎么样设计让水池更加结实,更加耐腐蚀。

在我所经历的2个工程中,我觉得,各种设备的制作、布置图,需要仔细去现场测量,充分考虑各项因素,才能做的更好。比如说宝岛工程,和图纸差异较大,和预计的施工条件相比,差异大,准备的材料,工具,工艺安装图不搭配,到现场安装时就显得准备不足,希望能够在工程施工前,能够充分的了解工程现场。

在空闲时间里,通过网络了解了更多的污水处理方法,查看各种污水处理案例,从中积累经验。

电镀污水是污染性、毒性大的污水,必须严格处理排放。电镀污水的主要种类有:含氰废水、油墨废水、含镍废水、含铜废水、含铬废水、有机废水、废酸液、废碱液、氨氮废水、铜铵废水。

这些废水具有毒性,高有机物含量和无机盐严重破坏生态平衡。

含有金属污染物的废水常通过三相流化床与芬顿反应破络合处理。油墨及有机废水通过酸析处理。废酸、废碱通过中和或者用于其它废水处理试剂。

总结不足之处敬请见谅!王辉。

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