新疆广汇新能源****。
编写: 马毅科
审核: 张安兵。
审定: 郑开玉。
日期:2023年8月25日。
造气车间气化装置开车工作汇报。
在气化炉开车前期,气化装置全体员工在车间及公司领导的有力指导下,齐心协力,艰苦奋斗,为确保气化炉安、稳、长、满、优的运行,进行了各项技术改造,并对设计缺陷及运行过程中的各类问题进行整改;结合实际情况,与设计院交流确定了各个工艺指标参数,进一步优化系统操作,向设计能力靠近。目前ab系列14台气化炉已具备开车条件,下面就气化炉的开车工作向各位领导进行汇报:
一、气化炉开车综合筹备工作。
一)检修、技改工作。
1、气化ab系列14台炉夹套内壁浇注料更改为镍基材料堆焊,已全部完成。主要目的是防止夹套腐蚀,减少气化炉结渣频率,通过试运行,效果良好。
2、气化ab系列14台炉完成煤、灰锁上、下阀填料、刮刀填料、炉篦驱动轴填料更换工作。主要目的是减少气化炉低负荷运行,降低事故停车频率。
3、气化ab系列完成14台炉集水槽底部滤网回装工作。主要目的是防止后系统换热器堵塞。
4、气化ab系列完成煤气水管线、消防水管线伴热工作。主要目的是防止冬季管线上冻,确保气化炉安全稳定运行。
5、气化ab系列完成就地压力表、温度计、安全阀校验工作。主要目的是确保气化炉安全稳定运行。
6、气化ab系列共计9台粗煤气大阀内漏、2台低压蒸汽大阀内漏,已完成检修。主要目的是确保气化炉安全隔离工作。
7、气化ab系列a炉管线甩头工作已完成。确保了ab系列新增气化炉的安装工作顺利进行。
8、气化ab系列完成14台炉煤仓改造工作,已具备上煤条件。增大煤仓容积,减少皮带供煤频率。
9、气化ab系列14台炉灰锁测压管线已全部完成技改。确保灰锁测压准确,降低设备带病运行频率。
10、气化ab系列分别增加一个有效容积为400m3的事故煤气水池,完成厂房一层地沟管线整改工作,确保流程畅通,有效缓解了623#焦油污水槽的工作负荷,确保气化炉安全稳定运行。
11、气化ab系列单炉集水槽底部含尘煤气水管线增加测温点、单炉高压喷射煤气水增加流量计、单炉粗煤气出口管线增加流量计。优化623#煤气水处理效果及工艺指标参照,确保系统安全稳定运行。
12、与设计院讨论确定气化炉出口温度控制值由370℃提高到450℃,优化煤气组分,减少煤气水中的杂质种类,确保煤气水处理效果。运行一到两周,通过分析数据后序处理情况,再研究下一步调整方案,找出最佳的气化炉煤气出口操作温度,为后序煤气水处理创造条件。
二)、备品备件情况。
1、垫片:气化炉倒盲板的垫片充足,气化炉人孔垫没有到货,采购计划已上报,需要尽快采购备件。
气化炉开车倒盲板缠绕垫统计数量如下:
其他管道法兰的垫片库存都够用。
2、螺栓:本次开车常用的螺栓可以满足开车的基本要求。联轴器的螺栓没有到货,如果损坏将影响生产,采购计划已上报,需要尽快采购备件。
本次开车常用的螺栓:
3、泵类备件:
泵的机封每台都有二套,油杯13个,压力表:0~1.0mpa 29块,0~0.4mpa 9块, 0~6.0mpa 41块,0~40mpa 80块,能满足开车要求。
4、油品库存:
气化炉用65#过热汽缸油:40桶 46#抗磨液压油: 10桶
#抗磨液压油6桶, 水+乙二醇: 18桶
220工业齿轮油: 30桶。
通过以上统计,开车常用的备件能够满足生产要求。
三)、人员情况及培训工作。
目前,气化装置共计142人,4个运行班组,具备操作能力的有129人,其中熟练工86人(在岗1至5年),新学员43人(3月份进厂);维护班组6人,主管主任1人,安全员1人,工艺专工4人,设备专工1人。就目前的人员情况,可以保证12台气化炉安全稳定运行。
由工艺专工、设备专工、班长及主操对备煤转岗人员、富蕴实习人员、新学员进行强化培训,主要针对操作规程、pfd图、pid图、液压系统工作原理、现场模拟操作、气化装置主要危险源及其防护、事故案例进行培训。还有与设计院后期交流确定改动的各个工艺指标、技改方案,对每个班组成员进行理论及现场沟通指导培训。虽然时间短暂,但是有90%以上的员工能够掌握培训内容,达到了预期的培训效果,为气化炉开车奠定了良好的基础。
四)、消防器材、安全防护器材配备情况。
目前,气化装置消防器材、安全防护器材已全部配备齐全,其中灭火器设计105个、室内消防栓、水袋、枪头共计48个,可以保证气化炉安全稳定运行。
1)、灭火器设计105个,已配备齐全:
mft/abc5干粉灭火器,一层5个、mft/abc8干粉灭火器一至六层共计68个、mft/abc5干粉灭火器渣浆泵房共计4个、mft/abc4干粉灭火器一至五层共计26个、mt7 二氧化碳灭火器二层、六层共计4个。
2)、室内消防栓、水袋、枪头共计48个,已配备齐全:
风机房、液压泵房共计6个。
一至六层厂房共计42个消防栓、水袋、枪头。
3)、防护器材配备到位,已全部具备条件。
气化ab系列共计14台气化炉均已具备开车条件,为满足后系统粗煤气量 ,计划单系列本次开3台气化炉,a系列b、c、f炉,b系列c、g、r炉。目前系统完整性确认、开车气化炉仪表指示及调节阀确认、电动阀确认、联锁、盲板确认完毕,具备开车条件。
二、气化炉开车工作程序。
一)、开车组织结构。
组长:郑开玉(造气车间主任)
副组长:张安兵(造气车间副主任)、
李建明(造气车间副主任)
成员:张广道、马毅科、宋育勇、李旭斌、
赵冬冬、陈博、崔廷政、史志敏。
后勤保障组:吴晨光、崔权、邹同强、甘春岩、付天江(安化维保)
王建霞、杨倩。
气化炉开车前,由气化a系列负责专工张广道、气化b系列负责专工马毅科下发各项确认单,安排各倒班班长带领班组人员逐项进行确认,确认完成后,由工号负责专工张广道、马毅科再次进行确认无误后,汇报造气车间气化装置主管主任张安兵及主任郑开玉,气化a系列b、c、f炉、气化b系列c、g、r炉具备开车条件。车间主任郑开玉汇报生产部,由各个部门共同确认,填写《气化装置开车会签单》并签字后,经生产部协调动力站、空分车间具备送气条件,623##具备送水条件,煤气冷却、低温甲醇洗及各后续装置具备接收条件后,造气车间主任郑开玉接到开车指令后,由气化装置主管主任张安兵将开车指令下达至工号负责专工张广道、马毅科,带领当班人员进行气化a系列b、c、f炉、气化b系列c、g、r炉的开车工作。
二)、确认内容及开车过程。
各项施工项目完成,验收合格,气化炉具备开车条件可进行以下工作(各项确认表见附页):
1、动力设备的单机试车,炉篦电机、j泵电机的转向确认,电流稳定,电机温度正常,并做好记录。
2、系统完整性确认、开车气化炉仪表指示及调节阀确认、电动阀确认、联锁、盲板确认。
详见:气化炉开车系统完整性检查表》、
气化炉电动阀、调节阀确认单(单炉)》、
气化炉电动阀、调节阀确认单(公用部分)》、
气化炉开车联锁确认单》、
煤锁阀门联锁确认单》、
灰锁阀门联锁确认单》、
开车检查执行表b(煤锁检修或煤锁下阀检修后再开车之前的准备工作和抽出盲板)》、
开车检查执行表c(灰锁检修或灰锁上、下阀检修后再开车之前的准备工作和抽出盲板)》
3、开车气化炉倒盲板。
详见:气化装置开车盲板(单炉)》、
气化装置开车盲板(公用部分)》
#具备送水条件,联系启动低压喷射煤气水泵j623abcd01,打开低压喷射煤气水管线tpl10-150气化界区阀,分别打开ab公用部分低压喷射煤气水总阀,分别打开ab公用部分开车煤气分离器、火炬气气液分离器的进水阀,分别建立液位至15%,观察翻板液位计与远传液位指示相符,分别启动j泵,打开出口阀门,通过煤锁气分离器液位调节阀licahl-051、开车煤气分离器液位调节阀licahl-041、火炬气气液分离器液位调节阀licahl-042分别控制液位在15%左右,通过低压含尘煤气水总管tpd41-150送往f623abcd23,进行水联运,确保进出水平衡。确认j泵运行温度、电机电流、出口压力正常,并做好记录。
注意:进水阀门缓慢打开,且开度不能过大,否则会造成瞬间流量增大,远传液位计显示满量程,形成假液位。
5、开车气化炉具备条件后,联系230#启动p230ab01泵向气化炉废锅壳程送低压锅炉水建立液位至50%、启动p230ab03泵向夹套送中压锅炉水建立液位至50%,联系623#启动j623abcd02向气化炉集水槽送高压喷射煤气水建立液位至45%,投用j02泵建立水循环,通过调节阀lic-033控制集水槽液位在45%,通过tpd46管线送往f623bc08或a01池,建立水联运。
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