矿业工程。
第lo卷第5期。
012年1o月。
无底柱分段崩落法结构参数的调整。
李钢剑。通钢集团板石矿业公司井下矿,吉林白山134
摘要:无底柱分段崩落法结构参数一直在向着大分段、大间距调整。实践表明,提高分段高度和加大进路间距可以改善放矿条件,提高矿石回采率,降低损失和贫化,优化技术经济指标。
关键词:无底柱分段崩落法;结构参数;调整中图分类号:tb
文献标识码:b
文章编号。引言。
无底柱分段崩落法因其结构简单、机械化程度高、安全性好、成本低等优点,在国内金属矿山得到广泛推广。
结构参数的调整。
8 矿组630水平以上,一直采用的是传统的10r分段高度。但随着矿山的增产扩能和2m。铲的逐步投入使用,有资料表明,目前,我国冶金地下矿山8o以上的铁矿石采用无底柱分段崩落法开采,并取得了巨大的成就,产能不断剧增。
特别是近几年科技的迅速发展,我国的矿山机械逐步走向大型化、智能化的轨道,使矿块生产能力大幅提升。然而自采矿工艺引进以来,大部分矿山至今仍延续的进路布置,制约了无底柱分段崩落法的充分发挥。为了适应矿山新的发展,加大和调整采场结构参数成为矿山发展的必然选择。
原来的结构参数已经限制了大型机械设备的生产效率,参考其他矿山高分段的经验,结合18矿组自身的实际情况。认为在570一630水平,将分段高度提高至12 是可行的。
根据无底柱分段崩落法的放矿理论,提高分段高度相应增长了放矿托球体长轴从而提高一次崩矿量、矿石回采率、降低损失贫化率、减少采准工程量,最终达到降低采矿成本的目的。
.1中深孔凿岩速度测定实验。
18#矿组矿体赋存条件。
板石矿业公司18 矿组位于矿区西部的棒捶园矿区的。
实验条件:1)凿岩机为ygz一90,钎杆长。
.2m风压为0.7水压较低;
最西部,由 四个矿体组成,矿体呈似层。
状、透镜状产出,与围岩产状一致,矿体走向近北西西。
试验地点。地点选择在矿体整体性好,没有夹层。
和裂隙,矿石普氏硬度系数为14~有代表性的矿块;
南东东,倾向210倾角约55。矿体向南西方向侧。
岩工熟练程度。凿岩工需具备5年以上操作经验。
伏,侧伏角约65。该矿体地表走向长330最大延深673在630标高间1矿体最大水平厚。
.2凿岩机测定实验记录(表1)
o.2以内平均凿岩速度;
一7.72.6以内平均凿岩速度;
一8.6收稿日期。
作者简介:李钢剑(19一),男(汉族),湖南株洲人,通钢集团板石矿业公司井下矿,助理工程师,采矿技术员。
5m以内平均凿岩速度。
012年第5期李钢剑无底柱分段崩落法结构参数的调整41
表1凿岩速度测定实验记录。
钎杆顺序。累计孔深/m
高度增加2m,进路间距缩小o.5边孔角需要从原来的5o。缩小至4o。这是因为随着分段高度增加至12m如果边孔角不调整,最深深孔将达到17m在现有的凿岩设备条件下,凿17 深的中深孔有一定的困难。
并且凿完后,孔底距会出现较大偏差,增加大块出现的几率。在变孔角。
凿岩时间/mi
调整后,最深深孔仍维持在14 左右;2)每次爆破一排中深孔,可增加崩矿量100出矿准备辅助时间相应减少,8
并且可以充分发挥2m 铲运机的台效优势;3)减少一个分段,可减少架设一个分段的风、水管路、供电线路和相关的设备投入。
炮孑l排列。调整前后的炮孔排列见图
经过凿岩速度的标定,在现有设备、供风和供水等条孔件下,凿约15m的深孔是可行的,只是在孔深12.以上。
时凿岩速度出现明显下降,但是每排深孔只有一个超过。
2.6深孔,凿岩问题基本得到解决。
调整前后各结构参数优缺点及炮孔排列。
分段高度由10m提高到12 每个阶段(高。
0 m可减少一个分段的采准工程量,近路间距由12.调整到12m各分段均增加了一条穿脉巷道,共计增加约200节省工程费计算如下:1)下盘沿脉巷道300切割巷道300风井联络巷、溜井联络巷250穿脉巷道115
图1调整前炮孔布置。
平均每个分段的采准工程量为合计将节约巷道。
按18 矿组掘进成本210元/m。计算,可节约投资。
85.万元。
两种采矿结构参数的对比(表2)。
表2相关采矿结构参数对比。
一。图2调整后炮孔布置。
调整后的结构参数:1)阶段高60m进路间。
距12m分段高12 孔底距边孔角40。排距1.5
结语。实践表明,无底柱分段崩落法结构参数调整后,在现。
有凿岩设备条件下是可行的,并且能够充分发挥2m。铲运。
机的生产效率,为18矿组的增产扩能创造条件。同时可。
节省部分采准工程量,节省企业的生产成本。