份技术工作总结

发布 2021-01-04 04:38:28 阅读 5409

洗煤厂2023年十月份技术工作总结。

十月份,在公司领导的正确指引下,洗煤厂紧紧围绕公司下达的生产任务,以“一落实双建设双达标”工作为核心,持续开展周四安全日学习活动,落实走动式巡查制度,认真开展雨季三防工作,不断推进三个“七步法”行为管理规范,严格对照安全生产标准化新标准新要求,强化材料管理、修旧利废,保质保量完成了本月的工作任务。现将本月工作情况总结如下:

一、学习培训。

一)学习了《共青团长治三元中能煤业****委员会关于开展“青春喜迎十九大,不忘初心跟党走”系列主题活动的通知》、《关于失业保险支持企业参保职工提升职业技能有关问题的通知》、《长治三元中能煤业****安全专题会议纪要》、《关于开展“机电运输”标准化提标改造的通知》、《关于落实材料管理会议精神的通知》、《关于开展“材料管理”和“工程质量”安全生产标准化提标改造的通知》、《关于对10月3日井底等候通道打架斗殴事件的处罚通报》、《关于对南翼轨道巷中部车场垃圾箱长时间未清理的处罚通报》等文件通知,学习了九月份生产任务和各项指标完成情况、九月份基础资料检查情况的通报、九月份考核通报、九月份安全检查隐患问题统计分析材料、九月份《三元中能煤业安全会议纪要》,十月份生产作业计划等重要内容。

二)十月份充分利用班前会、周四安全活动日时间,组织全体职工继续认真学习《煤矿安全规程》、《煤矿事故警示教育手册》、《煤矿安全学习资料(三)》、安全知识点》、《安全文化手册》、《山西省2023年以来煤矿生产安全事故案例剖析》、《中能煤业近两年事故》等,**了多**课件和远程教育精品课件等安全知识教育片,对一周安全隐患进行了总结、分析,学习了浮选岗位、浓缩岗位规程及作业标准、员工操作达标等相关内容,并进行员工操作达标演练,进一步提高了职工规范操作的主动性,推动了作业程序化、操作标准化,为安全生产奠定了坚实的基础。

二、安全生产管理。

一)自查自纠:截至28日,洗煤厂十月份共进行安全自查自纠4次,查出安全隐患20条,将查出的安全隐患以五定表的形式下发给相关责任人,经复查后隐患整改率达到100%,真正做到了隐患闭合。每天认真落实走动式巡查制度,一天三班,每班两次,由值班厂长、班组长对全厂范围进行巡查,发现问题,现场指定责任人,当场整改。

在做好自查自纠的同时,洗煤厂对公司周三检查出的问题认真整改,并利用风险预控体系上报整改情况,真正做到了隐患闭合。

二)设备方面:洗煤厂强化设备的维护保养和计划性检修工作,根据动筛、重介、装车站系统的生产情况,对设备进行日常检修和维护,有力地保证了设备的正常运转。全月主要检修工作有:

1.动筛系统:加强跳汰机、分级筛等关键设备的检修维护力度,主要有:

更换分级筛1台并完善分级筛下料溜槽、激振器换油;补焊跳汰机后护板3次、更换跳汰机排矸轮、传动轴、链轮1套、提升轮舌头13块、隔板5块、弧形板2块、102皮带机头溜槽内钢板3平方米、110破碎机油封3个;更换大粒筛应急溜槽、支撑架;补焊提升轮传动齿轮、分级筛筛板7块、二楼矸石溜槽2平方米;斗提机提链;拆检110破碎机齿轮箱、更换轴承2盘;更换破碎机齿帽联接螺栓26套。继续加大对煤流沿线皮带、刮板等运输设备的检修维护:补焊102皮带机头溜槽、矸石溜槽;501皮带机尾安装缓冲床;加固116刮板爬道支架并更换刮刀6根;更换204皮带输出端联轴器1套。

2.重介系统:加大对泵类设备、主洗设备和煤泥水处理系统设备的检修维护工作:

修复一段二段旋流器磨损部位;补焊二段旋流器底流管、底流口短节、中煤下料管、349泵上料管、373刮板头轮、336卧振入料溜槽、中煤仓外铁梯;更换二段旋流器出口短节、原煤合介桶内篦子、精煤集料箱内钢板、矸石下料管三通2个;更换浮选机刮泡板2组、4台精煤脱介筛前护网、603泵盘根、349泵、506泵三角带、402泵、仓上管道泵机械密封泵油封、362泵缓冲垫、349泵出料口阀门、补焊法兰;更换511仓上刮板翻板、矸石磁选机下料管6米;改造原煤合介桶鼓风管;373刮板接悬浮液润湿管;贴砖修复重介三楼尾矿管25米、373刮板机头入料漏斗。定期对脱水设备筛孔进行仔细排查,加大对磨损设备的检修和更换:更换弧形筛筛板、316脱介筛激振器护罩、314-317脱介筛集料箱内钢板、矸石脱介筛轨座2根、214皮带输入端联轴器1套卧脱三角带桶内篦子;修复脱介筛分流器弧形筛击打器;补焊矸石筛筛板11块弧形筛筛体、精煤磁选机精矿管;三台卧脱周期注油。

重介系统运输设备的检查维护有:改造301皮带逆止器、更换机尾挡皮;更换508皮带挡皮、尼龙棒、托辊3个;更换皮带清扫器;修复509皮带下调心架5个;调整211皮带减速机、更换托辊2个;更换616刮板头轮、510刮板链2根及机头护板;仓上511刮板铺铸石板30平方米;373刮板翻链、更换清链器;制作安装刮板护网6块;矸石仓制作安装喷雾管;修复给煤机支撑轮6个。

3.装车站系统:修复更换产品仓下给煤机挂钩5套;545皮带机头安装挡皮架12米。

4.电气方面:修复进口破碎机急停故障、动筛喊话器故障、514电动葫芦、仓上刮板开关故障、203皮带堆煤保护、201皮带打滑保护、3-2给煤机、914行车抱闸、排矸轮故障、火车装车站放煤闸门故障、破碎机故障、动筛车间下位机故障;修复照明11个、更换动筛照明灯泡10个;更换408泵电机轴承、102皮带电机风叶、放矸溜槽控制手柄、仓下3-2给煤机电机1台、更换压滤机电磁阀2个、浮选机换气扇3台、喊话器通讯模块、501皮带堆煤保护、502压滤机机头照明穿线管;改造矸石集料箱堆料保护;更换除铁器冷却油14桶;更换破损的五小电气牌;安装408泵电机转子、皮带轮;仓上风机电机轴承注油9台、重介车间电机轴承注油20台;106分级筛电机接线;整改动筛一楼泵电机接地线(改为软钢线);整理固定仓上刮板处瓦斯传器线路;**测灰仪放线150米、动筛车间201皮带机尾至动筛配电室放线50米;排查各配电室进出线口隐患点;更换防爆开关干燥剂;调整射灯开停时间。

5.修旧利废工作:十月份,根据领导会议精神结合生产实际情况,洗煤厂加大成本管控力度,加强职工节约意识,加大修旧利废工作力度,使成本费用控制在合理范围。

对各种设备、配件开展修旧利废工作,具体如下:补焊分级筛筛板7块,修复照明11个,补焊408泵短节1件,修复给煤机支承轮6个,补焊矸石脱介筛筛板11块,补焊卧脱下料管弯头1个,修复315分流器1套,补焊刮板机尾爬道8块,利用废弧形筛板制做防护网6块,102皮带机头溜槽贴钢板3平方,修复撕裂保护2个,修复跳汰机接触器2个,修复行车抱闸1套刮板补焊爬道8块,补焊提升轮传动齿轮1件,补焊跳汰机摇臂后护板3平方,补焊373刮板头轮1套,修复尾矿管25米,修复产品仓下给煤机挂钩5套,通过修复补焊工作大大提高了设备设施的使用寿命,并通过各种会议提高大家的修旧利废意识。

三)生产方面:十月份出煤,2302工作面顶板不好,入洗原煤煤质变化较大,矸石量增加较为明显。为了确保精煤等产品质量达标,洗煤厂强化质量管理过程,化验室根据煤质情况及时采样,充分掌握原煤煤质变化,密控司机根据原煤浮沉等指标确定洗选密度、原煤入洗量,做到了质量在控。

生产作业过程中,加强对入洗原煤粒度的管理,安排专人看护煤场、对原煤入洗皮带上的大块、杂物及时进行清理,有效减少了旋流器堵塞次数;根据煤泥水系统运行状况及时调节絮凝剂加药制度,同时加强对矿井水的处理,保证了煤泥水系统的正常运行,较好地完成了全月的洗选工作任务。在完成好洗选工作任务的同时,洗煤厂加强装车站的管理,截止到28日零点班,10月1日、2日、3日、6日、7日、8日、9日、10日、16日、19日、20日、22日、25日装13列精煤车皮,10月1日、7日、14日、18日、20日、21日、22日、23日、26日、27日装10列原煤车皮,较好地完成了装车工作任务。

四)瓦斯管理:十月份,洗煤厂继续加强瓦检员规范管理、瓦斯检查三对照和瓦斯巡检力度,重点加强装车时的瓦斯治理工作。装车之前,瓦检员提前到达产品仓下,开窗通风,将所有风机全部开启,通知装车皮带沿线和产品仓上岗位工做好防范措施,集控司机通过监控器密切关注瓦斯浓度,一旦出现升高,马上采取有效措施,保证装车期间瓦斯不超限。

为保证瓦斯检测数据的准确,瓦检员在交**时对光学瓦检仪认真交接,检查其气密性、对药品性能进行检查,药品失效及时进行更换,加强在瓦斯检测中的数据对比,瓦斯有升高现象立即汇报并采取措施,确保瓦斯不超限。本月按照周期对光学瓦检仪的药品进行了更换。

五)安全生产标准化方面:洗煤厂严格按照双达标的工作要求,强化安全生产标准化动态达标管理,严格执行标准化旬检要求,加大标准化检查,促进了标准化动态达标。本月主要工作有:

充分利用生产空档,重点对厂房内设备、楼梯间、栏杆、墙面、地面进行清洁。对厂房内设备、管路、桥架等漆面锈蚀的位置进行除锈刷漆。对厂区内的标志标识牌进行清理或更换,对洗煤厂范围内的地沟定期清挖,使作业现场实现了整齐、清洁、定置。

对厂房内的防护设施、皮带保护进行了详细排查,并及时进行整改,确保了我厂所有防护设施齐全有效,皮带保护动作灵活。对厂内u形卡、喷雾班班进行检查,有问题及时处理。对全厂范围内的照明灯具使用情况进行全面排查,及时修复有故障的照明灯,并对照度不足的岗位新增安装照明灯具,切实保障了夜班职工作业中的安全。

根据井下生产情况,加强对设备易损件的检查更换工作及主要设备的周期换油工作。根据要求,我厂将室外卫生区进行了责任划分,加大了清扫力度,每天对室外卫生进行认真清扫,并及时填写室外卫生清扫台账,杜绝了地面煤尘对周边环境的污染,达到了环保的要求。

六)专项检查:雨季期间,我厂对厂内的防汛设备设施及物资进行了全面排查,对排水沟、集水池进行了彻底清挖,检查了所有在用、备用水泵,将雨衣雨裤等物资集中定点放置,指定专人管理,确保了雨季安全生产。长治公司洗选部对9月19日省公司检查问题的整改情况进行复查,并对洗煤厂进行了三季度安全质量标准化大检查,我厂针对检查出的问题进行积极整改,确保隐患整改率达100%。

三、工艺技术改造。

一)动筛车间106分级筛加装挡堰的改造。

技改原因:106分级筛位于动筛车间四层,上一台设备是105原煤皮带,下一台设备是跳汰机,分级筛长6100mm,宽3600mm,入料端至出料端呈弧面,筛孔70mm。在提煤过程中,原煤经分级筛分级后,70mm以上的物料进入跳汰机分选,70mm以下的物料透筛进入116刮板机,转运至落地储煤场。

在实际运行中发现,在分级筛分级过程中,原煤在筛面停留时间不够,分级不彻底,部分细粒煤泥进入跳汰机,导致跳汰机洗水浓度过大,影响分选质量,尤其是提稀煤时,此现象更为突出。

技改内容:从分级筛入料端至出料端,在筛面上每隔1米左右设置一道长3米,横截面为梯形的挡堰,共设置5道。

技改效果:这个改造完成后,原煤在分级筛上停留时间有效延长,分级效果得到很大的改善,降低了跳汰机的洗水浓度,炭块、矸石的质量得到了有效保障。

二)洗煤厂浮选加药管路防堵装置的改造。

技改原因:洗煤厂浮选机主要对小于0.5mm的煤泥进行分选,浮选药剂自流至雾化器中,与浮选入料一起进入混合器充分混合后进入浮选室,在浮选循环泵的作用下,利用煤与矸石物理化学性质的不同,分选出两种产品,选出的精煤泥经精煤卧脱脱水后混入精煤皮带,尾矿进入浓缩一段,一段底流经尾煤卧脱脱水后混入中煤皮带。

我厂浮选药剂选用的是复合药剂,由于药剂具有一定的油性和粘性,停机后易发生药剂管堵塞。

技改内容:在加药点附近风管上安装一个快速接头,用13mm的高压胶管同药剂管上的快速接头相连,接头处安装一个手动阀门开关,便于开关操作。

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