工作总结。
工作地点:地铁14号线工程永定门外站。
工作时间:2023年2月22日——2023年4月20日
施工类型:地铁车站明挖基坑——模板加固及混凝土振捣工程。
总结人: 侯帅。
前言:将近两个月的工作中,参与了不少次混凝土浇筑施工。遇到了不少问题,仔细思考并查阅资料后,结合本工程实际进行了一些总结。
如:模板加固、浇筑前的清理、混凝土振捣、拆模后的措施等施工指导及过程质量控制要点。
一、本工程使用的模板型号:
1、 大面积墙为4200*3000工程大模板;
2、 结构的中柱采用的是5000*1200的标准模板(根据各层柱子的高度可加减模板);其中墙梁根据需要可采用*300等其他定型浇筑钢模板组合使用;
3、 板模也是采用的定型钢模板,其间隙根据需要使用木模板填充。
二、支立模板需要控制的要点:
1、模板的标高、位置、构件截面尺寸等等;
2、安装的支架是否稳定、支柱的支撑和模板固定是否可靠;
3、模板的紧密程度;
标高、位置:
1)由技术人员按图纸放控制点、定标高,严格实施测量复核制度;
2)施工时,按控制点挂好线再开始支模,支好后注意检查,不应侵线。侧墙一般是1000控制线,但要注意有错台的地方;柱子的定好点后,应向外反300弹线,便于支模后检验;标高控制点一般为胶布下口,也有反标高的,施工人员和技术人员应沟通好。
模板加固:这是一个比较关键的问题,很多跑模、涨模、暴模都是忽略了一些细节,或者是没有根据实际情况加固。
例如:2023年2月 ,地下3层8-12轴西侧墙南端堵头板部位,由于施工人员不听指导,盲目操作,加固不到位,导致混凝土浇筑面至设计灰面2000的时候,堵头板跑模;
2023年3月,地下2层3-6轴西侧侧墙北端小模板组合处,由于工人支撑螺栓加固方钢不牢固,导致混凝土浇筑时,小模板组合处下部跑模;同天地下2层中柱z9,模板4500*700*2400,加固时没有加专用模板背楞,导致混凝土浇筑最后爆模,情况比较严重。
除了以上情况还有几起跑模和涨模事件,施工跑模常见,但不是避免不了的,只有想到了做到了还是可以把隐患降到最小。
1)对于侧墙大模板:预埋的地锚直径一定符合受力要求,埋设牢固,位置合理;本身所带的各个螺栓构件及斜撑都应加固紧牢;整体模板外要架设脚手架作为支撑与周边可靠结构连成整体;模板下边缘为与上边缘为加固薄弱区,容易涨模变形,故要上下边缘各加一道水平支撑,间隔不少于2000mm;竖向上在模板后楞处加足够配重,防止竖向模板变形;若需要局部小模板拼装时,要加密支撑,加竖向及横向工字钢做背楞加固。
2)对于柱子:模板对拉螺栓一定要拧紧,并且逐一检查确保不漏装;对于尺寸特宽或者特高需要拼装的柱子,特别注意要使用专用的模板横向或竖向工字型钢背楞,间距不宜过大且不可用钢管代替;柱子四侧架设斜撑/拉锚索;下边缘四周覆细沙笃实。
3)对于中板:主要是满堂红架子要符合要求;方木的规格及间距按要求即可。
模板的紧密程度:
接缝处漏浆、涨模的主要原因。
例如:地下2层8-11轴西侧墙,北侧大模板与上一环浇筑的侧墙接茬处,由于防水胶条脱落,导致浇筑混凝土时跑浆涨模。所以,模板施工逢的接茬处或中板模组装搭接处要用胶条封好,或用竹胶板切割好填充缝隙。
三、浇筑混凝土前应注意的要点。
1、检验上述的问题,即模板标高、位置、尺寸、垂直度、及加固程度、模板紧密程度等相关技术要求应符合现行的规范要求。
2、检验预埋件的位置、尺寸及规格、数量,如钢边止水带及其顺直度、吊钩等。
3、模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物,应清除干净。
图1:为墙里坠落一根钢筋,浇筑前没有清理,造成拆模打磨凿毛时碰到这根余筋,造成混凝土破碎。(装修后痕迹)
图2:为一根条木遗留在门框过梁内,浇筑前没有清理,拆模后有一条形状槽,钢筋外露。(装修后的痕迹)
4、钢筋间距,保护层厚度应及时调好,才具备浇筑条件。
5、保证水电、照明不中断,振捣棒应有备用。本工程浇筑过程曾发生过电灯熄灭、电源中断、振捣棒破损造成施工中断的事件,影响了浇筑质量。
6、检查安全措施是否满足施工要求及作业速度,比如脚手架及脚手板,本工程曾因此问题导致作业速度缓慢。
7、检查模板是否打磨以及脱模剂是否技术要求,本工程曾发生过此类问题,拆模后混凝土外观质量不符合要求。
四、混凝土浇筑及振捣。
1、采用泵送混凝土,浇筑时冲击力大,浇筑高度应控制在2000mm以内,必要时用串通或溜管。
本工程作业时没有注意这点,也是造成每次浇筑涨模、跑模的主要原因之一。
2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼**能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,也有规定在800mm之内为一层。
本工程振捣棒规格分为3000mm、5000mm即分层高度为625mm,同时考虑本工程模板加固措施的牢固程度应严格控制在500mm以内。超过这个高度一定涨模,曾多次发生,应引起重视。
3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径(50的棒的作用半径应该是350~375)的1.5倍(一般为30—40cm)。
振捣上一层时应插入下一层5—10cm,以使两层砼结合牢固。
振捣形式:大面积混凝土应采用梅花型振捣,梁和墙、柱三点式(交错式)振捣即可,也可均采用行列式或者交错式。
本工程施工人员振捣时,一般没有注意插入深度,不是差得过深就是过浅,并且乱振的居多,经常发生漏振的现象,应严格控制。
4、振捣时严格遵守三不碰:不碰预埋件、不碰钢筋、不碰模板,距离不小于振捣有效半径的0.5倍。若不多加注意,会导致钢筋变形、预埋件变形脱落、模板变形涨裂。
本工程混凝土浇筑,多次堵头板跑模、涨模均和工人忽略这点有关系,以后应严格控制,能避免的尽量避免。
5、梁、板混凝土同时浇筑时,应由一端采用赶浆法施工。由于梁的钢筋高于板面,且由于节点搭接等问题间距过小,应先浇筑梁,根据梁高分阶梯浇筑振捣,重点是梁底和梁柱交接的节点处。当阶梯达到板面位置时板、梁混凝土一起浇筑振捣。
振捣时,根据钢筋间距选择振捣棒规格。
本工程施工时,往往忽略节点处和梁底,应严格控制。
6、振捣时间应符合要求,一般每点振捣时间为20~30s,使用高频振动器时,最短不应少于10s,应使混凝土表面成水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。
本工程施工人员在梁板的振捣时,因灰量大所以振捣时间不满足要求,振捣质量不好;而柱的振捣时间又过长,一般达10几分钟以上,导致混凝土过振,浆液离析,拆模后边角漏筋。图3为柱子的边角振捣不充分。
7、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)
8、墙和板一起浇筑的时候,应根据情况严格控制。
本工程部位,墙板处有腋角且梁板砼规格不一样。严格控制砼的使用量及部位。
9、混凝土浇筑、振捣完毕后,板应及时抹面;墙应该调整钢筋间距、保护层及止水带的直顺度;柱子控制灰面标高。
小技巧:1)侧墙浇筑时,应随时观察,墙模的直顺度,若有微小变形及时发现加固,还可以防止大面积涨模、跑模的发生。
2)混凝土浇筑前,有砂浆垫层的过程,此时若是模板缝隙露浆量大,则找人加固此处的模板,否则很容易发生涨模,甚至跑模。
3)浇筑时,混凝土若直接打在模板上时,应及时调整,否则就注意听声音,若异常的话,则加固模板。
4)浇筑500mm以上时,离堵头板距离小于1000mm,及时加固此处堵头。
五、混凝土养护及拆模。
1、混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于7昼夜。
2、拆模不宜过早,尤其是冬季施工阶段,墙体拆模时,大模板上粘连了较大面积的混凝土表皮且缺棱掉角。本工程曾发生过此类质量问题。
这次总结均是根据近些天的工作,针对本工程施工做出的总结,确实这是一个很简单的工作,也是一个很复杂的工作。总结之后,更系统的梳理了一下,实际现场控制的要点。
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