2019上半年工作总结

发布 2020-02-27 05:48:28 阅读 7222

各位领导,各位同事,下午好。根据自身工作的实际情况,我将上半年的工作做出分析评定,进行简要总结。

一、主要工作情况。

1)材料,外协外购件检查。

检查钢板62张,测出厚度,对应质保书,及时在钢板上打上和写上材质编号钢印。管板100余块,对照图纸检查直径,厚度,换热管孔分布,螺栓孔直径,大小和数量及密封面的直径,凹凸面的高度。500多个法兰尺寸检验,其中设备法兰按图纸100%检验,管法兰按标准每种型号抽检。

检验封头208个,测出周长和厚度。换热管抽查1000余根,各种接管检查10根,检查壁厚及长度。检验焊材15批,分布器16个,膨胀节18个。

2)设备制作过程检查和控制。

下料检查,包括筒节,封头,分层隔板,补强圈,折流板等,并做好标记移植。筒节在卷圆后及时做好椭圆度检查,组对时检查错边量,直线度。每天在下班前半小时统计当天焊好的焊缝,进行外观检验,标记出焊缝编号,开出探伤委托单。

部分设备法兰贴面加工检查,加工完后做好气密试验。筒体组对完成后开孔检验,每台的管法兰与图纸校对,正确后组装,组装时检查水平度,垂直度,伸出高度,部分焊缝要做磁粉或渗透,及时通知探伤人员,完成探伤,有补强圈的进行通气试验。换热器类设备管束组装时检查折流板间距, u型管子弯过以后做水压试验,部分设备焊好后胀管检查。

管束和壳体组装时检查方位及防冲板。管板与壳体的链接焊缝的焊角高度检查,换热管与管板焊接完第一遍后让员工做气密性试验,合格以后再焊第二遍。管箱组装时检查方位,一些塔器安装设备法兰时,检查m和fm型法兰的安装位置。

设备水压前检查探伤是否全部通过,每台水压试验做好记录,避免漏试。设备在上漆之前要求员工进行表面处理,一些凹坑补焊,飞溅焊疤磨平,锈迹抛光。不锈钢表面酸洗钝化和抛光检查,反应釜试转检查。

在制作过程中加强巡检,检验焊材使用是否正确,遇到违反工艺制作的员工进行制止和教育。等设备完工以后根据图纸和变更单再系统的检查一遍,然后制作铭牌。另外,帮助一车间放一些不规则的样,比如,分程隔板,椎体及椭圆形补强圈,并将计算方法及画线方法教于铆工。

之前一批设备下料没有排版图,当车间主任统计好下料尺寸后帮其校对,封头测出周长后计算出筒节下料尺寸,避免产生错边量。员工在图纸上有疑惑也及时帮助解决,做到分工不分家。

3)协助和完善设备资料。

材料、外购件质保书回来后及时核对,填写入库通知单和验收记录, 并按类存放。设备存档资料所需的焊接工序记录填写,工序过程卡的填写。设备焊缝探伤全部通过后,整理委托单和焊缝结点图,交于凌部长开探伤报告,每个礼拜五迎接特检院陈所完成水压监检,并与生产沟通,将下个礼拜所需水压的射线底片让陈所过目,提高监检效率。

二、发现问题及处理方法。

1. 发现员工下料错误三次,其中少放10公分2次,筒节料下成平行四边形一次。对于第一种情况,主要是卷尺前段刻度磨损,测量时从100刻度开始,而另一名画线员工的未注意到,所以要求员工在画线时可以从刻度100以保证准确度,但切割之前必须不放余量再量一遍,只要接近准确数据即可。

第二种情况则是板材不规则,要求员工在下筒节料前利用勾股定理检查板材是否为直角,避免返工。

2.发现不明材质封头一个,我们大部分碳钢封头的制作为下料加工,拖出去之前我们必需打上钢印,压制好以后未发现钢印,并且表面与其他封头不同,厚度也偏小,判定为封头厂进行了调换,通知采购,已经调回。

3.发现11-4-24 塔器两个设备法兰凹面密封面偏小,及时通知生产,并将这两个设备法兰装在特定位置,减小分布器直径,避免二次加工。

4.二车间11-10-2壳程筒节组对错边量超过标准。已将筒节割短,从新卷圆。

5.二车间反应釜筒节,卷好后支撑时未按不锈钢制造工艺,直接将碳钢焊在不锈钢筒节上,对二车间进行罚款和教育。

6.11-4-46氨化反应器所用89*6的不锈钢管,壁厚偏心,后经技术部认可,同意继续使用。

7.发现焊工领用焊材错误两次,及时纠正,并将焊材使用条例贴于办公室,避免领用错误。

8.一车间11-4-41管法兰pn1.6和pn2.5的混用,已经让员工割掉从新焊。

9.二车间11-4-12的最大孔直径画线大20mm,及时改正,一车间11-5-2开孔未按新图纸。

10.二车间塔器设备法兰与短接焊接时,由于法兰坡口过大,有个焊工在连接焊缝处填焊条头,发现后制止并给予警告,并且让其领导写下保证后再让其继续焊接。

11.随着气温的上升,环境温度和试压用水的温度相差较大,导致水压是筒体表面产生“出汗”现象,给观察带来不便,现在如果满足生产计划,尽量第一天放水,第二天表面干透再试压,这样能更准确的判断水压试验是否合格。

12.二车间11-3-2,反应釜桨叶配对称重时,发现5号两只桨叶相差较大,进行重新修割。在安装时,发现桨叶的一个螺丝未拧紧。

13.一车间一台换热器管束与壳体组装时,方位错误,拉出后改正。

14.一车间10-10-3支座下料错误,在安装时候才发现。之后,协助车间主任将图纸简化,并及时检验。

三、存在不足及改进方法。

在检验过程中也发现自己的不足之处,主要表现在一块管板密封凸面高度偏低,未检出,等试水压时密封不死才发现;部分设备法兰上的衬筒和密封面焊接时,焊缝高度低于母材,等客户提出才发现;一块短接筒体下料验收错误;封头上两个液位计口开孔未做封装,直接开孔,导致安装时距离有偏差;部分设备胀管检查力度不够,有发生漏胀现象;质保书回来后未做台账,对应的质保书找起来比较费力,影响做资料的效率等等。针对以上缺点,我将努力提高自己的专业技术水平,加强车间巡检,虚心请教领导和同事。检验成品是否合格很简单,可以依照图纸和标准,但是如何在制作过程中避免错误和不合格的发生,才是我需要学习的重点。

最后,希望大家能提出宝贵的意见和建议,使我在以后的工作中能惩前毖后,扬长补短,不断改进工作方法,提高工作效率。滴水之恩,当涌泉相报,公司给我这么好一个平台,我将贡献我的全部力量。

压力容器质检郝敏。

2023年7月15日。

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