# 3 机 c 级检修技术工作总结。
班组: 调速班
日期:2023年3月25日
# 3 机 c 级检修技术总结。
一、 简要文字说明:
2023年3月5日~3月20日我们调速班完成#3机组的c级检修,设备试运一次成功。同时积极开展技术革新、技术讲课、技术培训等技术工作。并从以下方面予以总结。
二、 项目完成情况:
# 3机 c级检修计划安排标准项目 8项,共完成 8项,增加项目 1项,完成 1项。计划安排非标准项目 1项,完成 1项,增加项目 0项,完成 0项。完成消缺项目 8项。
主要完成标准项目:
1、 主机润滑油、保安油系统、顶轴油系统小修,冷油器、滤网清扫,系。
统阀门消漏。
2、 eh油系统小修,冷油器及辅助冷却器清扫。
3、 主油泵推力瓦检查。(停机后2月10日已检查)
4、 交流润滑油泵、直流润滑油泵大修,阀门检修。
5、 主机油净化装置小修。
6、 甲、乙小机调节保安油系统、润滑油系统小修,冷油器及滤网清扫。
7、 甲小机主油箱及滤网清扫。
8、 甲、乙小机主油泵、辅助主油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵小修,冷却水系统检查更换。
增加完成标准项目:
1、 油净化装置聚结罐排空软管至油泵入口加装二次门(铜球阀1/2")。
未完成标准项目:无。
主要完成非标准项目:
1、 主机交流、直流润滑油泵机械密封更换。
增加完成非标准项目:无。
未完成非标准项目:无。
完成消缺项目:
#2、##7高调支架冷却水进、回水接头更换加固。
2、 检查#8高压蓄能器进油接头奶嘴密封线处有通槽,进行更换,含接头。
底座o型圈。
3、 压缩线油门盘根微渗,盘根压盖紧固后检查无渗漏。
4、 手拍危急遮断手柄底板与前箱结合面渗油处理。
5、 主机喷油实验手柄与前箱结合面渗油处理。
6、 主机乙顶轴油泵更换一台。
7、 主机交流润滑油泵出口门盘根渗油处理。
8、 甲小机主油泵机械密封更换,型号:yh680-34。
三、 检修过程中发现的问题及处理:
1、 主机甲冷油器润滑油滤网破损更换。
2、 甲小机主油泵机械密封损坏,共更换一付,型号:yh680-34。
3、 由于主机交流润滑油泵机械密封及轴套为yh680-50与#4机及本机组。
直流油泵不一致,更换为统一型号yh680-34;轴套更换为不锈钢:2cr13。油泵上盖两侧钻孔(m10×1),加装冷却油管。
4、 2月3日#3机停机,2月10日对主油泵检查,推力间隙实测为0.30mm。
油泵推力盘靠在推力瓦工作面时热工轴移显示值为-0.011 mm,靠在推力瓦非工作面时热工轴移显示值为-0.305 mm(集控室仪表主油泵轴移显示值),计算结果推力间隙为0.
316mm;解体检查发现主油泵推力瓦非工作面有轻微磨损。对主油泵推力瓦非工作面进行修刮后推力间隙实测为0.30mm;热工重校零位,油泵推力盘靠在推力瓦工作面时热工轴移显示值为-0.
003 mm,靠在推力瓦非工作面时热工轴移显示值为-0.304 mm(集控室仪表主油泵轴移显示值),计算结果推力间隙为0.307mm。
四、 设备及系统变更:无。
五、 设备检修后尚存在的问题拟采取的对策:无。
六、 试验结果的简要分析:
1、 3月19日试运,9:20分作主机挂闸试验,#1危急遮断油门无法复。
位,挂不上闸。10:00分办理工作票进行检查。
1)检查发现#3机#1危急遮断油门打击板立销(圆锥销φ5×25)脱落,扭弹簧失去扭力无法工作。
2)重新冲铆圆锥销后装复,复查脱口间隙:#1 0.95mm;锤头低于轴面0.
70mm;打击板与轴间隙0.20mm。#2 1.
00mm;锤头高于轴面0.45mm;打击板与轴间隙1.40mm。
3)15:30分配合热工作主机挂闸试验,设备工作正常。
调速班。2023年3月25日。
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