案例59 南方石油公司井喷事。
一、事故背景与经过。
南方石油公司打2号预探井,该井位于我国南方某市郊区,周边地势平坦,该井口周边2 km范围内有居民7 800余人,井口与周边居民住宅距离不足60m.设计井深550m,目的层为上第三系上新统茨营组第三段气层,不含硫化氢等有害气体。该井由北方石油勘探局钻探公司660钻井队承钻。
该井钻井工程设计单位是北方石油勘探局工程技术研究所,该设计的审批部门是南方石油公司勘探开发分公司。
2号预探井于11月22日开钻,11月29日二开钻进。12月1日钻至井深491m后,按设计要求下钻取芯。取芯钻进至498 80 m后起钻,未发生异常现象。
12月1日22:30再次下钻到井底,因下钻时疏忽,钻具未按设计要求将回压阀组合到钻具中。石油公司监督虽已发现这一问题,但以剩余进尺不多为由,未下达立即起钻更换钻具组合的指令,致使这一重大隐患未能及时消除。
12月2日凌晨1:20钻至井深550 m完钻,循环至2:10后开始起钻。
当时钻井液密度、黏度符合工程设计要求,井口无任何异常显示。当2:50起出第3柱钻具,正在起第4柱钻具时,发现钻井液从钻具内突然涌出,井喷随之发生。
井队抢接回压阀失败,井喷失控。喷至7:00,井下压力开始减弱,660钻井队立即抢接上回压阀和方钻杆,井喷得到控制。
井喷失控约4个小时,险情于7:30解除,随后恢复正常施工。井喷期间,风力1~2级,喷出的天然气和泥浆随风向扩散。
井喷发生后,北方石油勘探局和南方石油公司主要领导及时赶到事故现场,启动应急预案,在当地**配合下,采取了设立警戒线、向地方**报告、疏散周边群众等一系列措施。
整个抢救过程中,疏散村民3 000多人,没有造成火灾等二次事故的发生,没有人员**。
与事故发生有关的其他因素:
为防止起钻过程发生井喷,工程设计要求“每起一个立柱灌满一次泥浆”。而在实际操作中,实行“两柱一灌”,致使灌浆时间滞后;同时,在岗人员经验不足,加上夜晚不易观察,不能准确判断实际灌浆效果。
工程设计要求.二开后钻具组合中的回压阀要安装在钻头的上部。钻至491~498.80m井段取芯时,因取芯钻进需投球割芯,故必须将回压阀从钻具组合中拆除。
取芯结束后,又重新下钻到井底,但此时忘记将回建设工程教育网整理压阀组合到钻具组合中,而是将回压脚安装到方钻杆保护接头下,当钻井完毕起钻时,回压阀随同方钻杆一同卸下,使得钻具组合完全不具备内防喷功能。以致完钻起钻发生气浸时,井下流体顺利进入钻具内,加之该井系550 m的浅井,流体上升行程短,一经发生气浸,短时便可形成井涌,并迅速造成井喷。
井口安装了全封和半封防喷器,但不具备剪切功能。
二、事故原因分析。
(1)井内液柱压力不能有效平衡地层压力,从而导致气浸和井涌。
为防止起钻过程发生井喷,工程设计要求“每起一个立柱灌满一次泥浆”,而在实际操作中,实行“两柱一灌”,致使灌浆时间滞后。同时,坐岗人员经验不足,加上夜晚不易观察,不能准确判断实际灌浆效果。使得井筒内、钻具内液柱压力低于井下地层压力,从而造成气体浸入钻具造成井涌。
(2)未按设计要求组合钻具,是造成井喷失控的直接原因。
工程设计要求,二开后钻具组合中的回压阀要安装建设工程教育网整理在钻头的上部。钻至491~498.80m井段取芯时,因取芯钻进需投球割芯,故必须将回压阀从钻具组合中拆除。取芯结束后,又重新下钻到井底,但此时忘记将回压阀组合到钻具组合中,而是将回压阀安装到方钻杆保护接头下,当钻井完毕起钻时,回压阀随同方钻杆一同卸下,使得钻具组合完全不具备内防喷功能。
以致完钻起钻发生气浸时,井下流体顺利进入钻具内,加之该井系550 m的浅井,流体上升行程短,一经发生气浸,短时便可形成井涌,并迅速造成井喷。
(3)现场监督管理不严,是事故发生的间接原因。
钻井过程中,南方石油公司不认真履行监督职责,随意降低工作标准,是造成事故发生的重要原因。660钻井队违反灌浆规定,擅将“一柱一灌”改为“两柱一灌”,甲方监督未及时制止;完钻钻具组合缺少井下回压阀,南方石油公司监督已经发现,却未能果断下达起钻变更钻具组合的指令。致使这些重大隐患未能及时消除,导致井喷事故的发生建设工程教育网整理。
三、防范措施。
(1)钻井队必须配齐所有内防喷工具。二开后各趟钻具入井,必须在钻头处安装回压阀。
(2)钻井队除应配备远程控制台外,还必须同时配备使用司钻控制台,确保井下突现异常时,最大限度缩短关、封井时间。
(3)采用连续灌浆,并配备使用专用小型灌浆罐,提高泥浆灌入量的计量精度。
(4)起钻前,充分循环泥浆3周以上,先短起2~3柱,静止一段时间再下至井底,循环测试后,确信井下无气体侵入方可正式起钻。
(5)安装剪切式闸板防喷器。
案例61 石油化工厂渣油罐**事故。
某年3月31日,某市石油化工厂渣油罐发生**事故,波及相距20余米处的2个容积为1800m3的汽油罐****,造成16人死亡、6人重伤,炸毁油罐3个,烧毁渣油169 t、汽油111.7 t,以及电气焊具、管道等,直接经济损失45万余元。全厂被迫停产达2个多月。
一、背景与经过。
450m3渣油罐原为锅炉燃料油罐。在3月30日将此罐改为非常压渣油罐前,该厂领导未将改造方案交设计部门按有关专业国家规范进行设计,也未经热力学计算,未加任何换热、冷却装置。也未采取其他安全防范措施。
《炼油厂油品储运工艺设计》规定,“油罐内油品的储建设工程教育网整理存温度一般不高于90℃。如操作上有特殊要求,热油可以进罐,其进罐温度不高于120℃,热油罐的基础应加特殊处理”。当3月30日10时,365℃高温的热渣油从常压塔底出口通过管道输入该罐时,虽经管道自然降温,但经30 h输送,进入油罐时温度仍然超过200℃,挥发出大量可燃气体,与罐内空气混合形成可爆性气体。
这种气体充满油罐后,即从罐顶透光孔、量油孔、排气孔向罐外溢出,形成**危险区域。
安排明火作业时没有办理动火手续,也没有采取任何安全措施。
3月初,该厂为解决燃料渣油的质量问题.决定将原液控塔搬迁到500m3燃料渣油罐南侧8 3m处.距该罐20m远有2个汽油罐(各1 800m3)。在工程即将结束的3月31日16时25分,施工人员在液控塔最上一层平台的北侧进行电焊作业。电焊火花点燃了从渣油罐顶部放空孔溢出的可燃气体,引起渣油罐****,摧毁距离8 2 m远的防火墙,进而引起距该罐20m远的2个汽油罐****。
火灾覆盖面积5 000 ㎡.当晚9时35分扑灭,历时5 h10min.
二、事故原因分析。
(1)违章输送渣油,造成油温过高,罐区形成可爆性气体。450m3的渣油罐,原为锅炉燃料油罐。在3月30日用此罐改为非常压渣油罐前,该厂领导未将改造方案交设计部门按有关专业国家规范进行设计,也未经热力学计算,未加任何换热、冷却装置,也未采取其他安全防范措施。
365℃高温的热渣油从常压塔底出口通过管道输入该罐时,虽经管道自然降温,但经30h输送,进入油罐时温度仍超过200℃,挥发出大量可燃气体与罐内空气混合形成可爆性气体。这种气体充满油罐后,即从罐顶透光孔、量油孔、排气孔向罐外溢出,形成**危险区域。
(2)违章进行明火作业,安排明火作业时没有办理动火手续,也没有采取任何安全措施。
3月31日16时25分左右,施工人员刘某、王某在渣油罐南侧距罐8.3m处的液控塔上进行电焊作业,电焊火花与罐内溢出的可燃性气体相遇引起**,罐内渣油喷出酿成火灾。
(3)单位领导不尊重科学,不重视安全生产,违章指挥,冒险蛮干。工厂总体布局不合理,存在许多危险因素,厂领导轻视安全生产,对于潜在的危险因素没有认真解决,终于导致这次恶性**火灾事故的发生。
三、防范措施。
(1)由有资质的设计和建设单位按照相关设计规范进行油罐库区的设计、建设;
(2)制定、完善并严格执行各项安全管理制度;
(3)提高全员特别是单位负责人的安全意识,加强培训。
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